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某鐵精礦浮選脫硫探究試驗

2020-10-29 09:50:30張洋洋吳雪蘭陳意帆趙文濤
科技視界 2020年28期

張洋洋 吳雪蘭 ,2* 陳意帆 雍 超 趙文濤

(1.安徽工業大學冶金工程學院,安徽 馬鞍山 243032;2.安徽工業大學<冶金減排與資源綜合利用教育部重點實驗室>,安徽 馬鞍山 243002)

鐵礦資源是鋼鐵行業發展的基礎支撐和重要保障,是我國一種非常重要的戰略性礦產資源,對保障國家資源經濟安全、國防安全等具有重要意義。我國鐵礦石分布較廣,儲量較大,遍及全國。 大部分鐵礦分布在東北、華東地區,例如河北、內蒙古、安徽等省份[1-2]。

鐵精礦,作為鐵礦造塊的一個重要原料,其質量決定著爐料的好壞, 繼而對鋼鐵生產有著直接的影響。硫作為鋼鐵中的有害元素,其含量越高,則會顯著降低鋼的塑性,因而鋼鐵工業對爐料中硫含量有著嚴格的要求[3]。 基于此,脫除高硫鐵精礦中的硫,不僅能夠提高鐵精礦的質量,而且能提高鋼鐵的質量,對鐵精礦市場競爭力的提升有著重要的意義[4]。

礦石中硫的存在狀態大部分來自黃鐵礦和磁黃鐵礦,經物相分析,本試驗所用鐵精礦含硫主要來自磁黃鐵礦。 由于磁黃鐵礦的復雜性,采用常規的磁選法很難將其與磁鐵礦分離[5],對于硫超標的鐵精礦,國內外主要采用浮選工藝脫硫[6-10],從實際的研究和實踐來看,這種方法脫硫效果普遍良好,因而本次試驗用浮選法降硫脫出磁黃鐵礦, 探究不同的藥劑用量、pH 對鐵精礦脫硫實驗效果的影響。

1 原礦鐵精礦的性質

1.1 鐵物相分析

本次試驗礦樣為山西某鐵精礦,該鐵精礦經中鋼集團安徽天源科技股份有限公司中心實驗室,在溫度25℃,60%RH(RH 為相對溫度)的檢測環境,采取 GB/T6730.65-2009 的檢測方法測得全鐵含量, 采取TYZX/ZY-04-005 的檢測方法測其他金屬鐵礦物,具體數據見表1。

表1 鐵物相分析

1.2 硫物相分析

該鐵精礦硫物相分析結果由安徽省銅陵有色設計院檢測所得,具體數據見表2。

表2 硫物相分析

綜合以上兩表可知,該鐵精礦樣品硫礦物,硫酸鹽占量較多,硫化物中的硫又以磁黃鐵礦為多數(作為磁性鐵一同被檢測出),黃鐵礦較少,其中還含有一些其他的鐵礦物。 鐵精礦鐵品位為66.39%,全硫品位為0.328%,由此得到該鐵精礦的組成以及鐵/硫物相,為后續工作的進行以及實驗流程和方法的確定奠定基礎。

1.3 粒度分布

粒度分布見表3, 粒度累計曲線見圖1。 由此可見,本次試驗礦樣粒度較細,在一定程度上已部分實現礦物的單體解離,若再磨并且時間過長,會導致礦樣過細及捕收劑用量的增加, 同時降低硫的分選效果, 因而試樣在短時間內經磨礦以暴露新鮮表面后,參與浮選試驗。

表3 粒度分布表

2 試驗方法

2.1 試驗藥劑

經查閱相關資料及結合現有的試驗條件,選取丁黃藥為捕收劑,硫酸銅為活化劑,硫酸(1%)為pH 調整劑,2 號油為起泡劑, 探究不同的藥劑用量對鐵精礦脫硫實驗效果的影響。

圖1 粒度累計曲線

2.2 反浮選試驗

本次試驗采用反浮選脫硫法。 反浮選試驗是在容積為500 mL 的實驗室單槽浮選機上進行,設定攪拌轉數為2 000 r/min。試驗之前對礦物實行堆錐混勻,然后四分取樣,使取得的樣更具有代表性;調漿使pH 至設定值,攪拌3 min;加入活化劑進行活化,攪拌3 min;加入捕收劑,攪拌3 min;加入起泡劑,攪拌后進行刮泡,待泡沫上無礦物時,刮泡結束,將所得精礦和尾礦進行過濾、烘干、稱重、計算產率以及取樣進行化驗。具體數據和實驗操作過程因控制變量、自變量不同而不同。 試驗浮選流程圖如圖2 所示。

圖2 浮選流程圖

3 實驗結果與討論

3.1 不同礦漿pH 對浮選脫硫的影響

保持礦漿濃度為55%以及活化劑和捕收劑的用量和種類不變。 測定每組實驗pH 值, 平均初始礦漿pH,用濃度為1%的硫酸進行調槳,探究礦漿pH=6.0,pH=6.5,pH=7.0 時對浮選脫硫的影響。 待攪拌均后,加入濃度為1%的活化劑硫酸銅,用量500 g/t 并保持不變,攪拌3 min;加入濃度為1%的丁黃藥,用量400 g/t 并保持不變,攪拌3 min;加入2 號油,充氣、刮泡。得到不同pH 值對浮選脫硫的影響,見表4。

表4 不同pH 值對浮選脫硫的影響

由表 4 和圖 3 可得當保礦漿 pH 為 6.5 時, 脫硫效果較好,脫硫效果在酸性條件下更好。 在酸性條件下,既能防止捕收劑的水解和變質,同時在一定程度上可清洗礦物表面的污泥和親水性氧化薄膜,具有一定的洗滌作用,因此建議選擇礦漿pH 為6.5 左右。

圖3 不同pH 值對浮選脫硫的影響

3.2 捕收劑用量對脫硫影響

本次試驗通過堆錐法混勻, 四分法進行取樣,取得礦樣(-200 目)289.93 g,采用 500 mL 實驗室單槽浮選機,保持礦漿濃度為55%左右,同時保持活化劑的用量和種類以及礦漿pH(pH=6.5)不變,采用控制變量的方法探究捕收劑用量對反浮選脫硫的影響。

每次試驗前測定礦漿初始pH,加入濃度為1%的硫酸進行調漿, 同時在一定程度上也起到活化的作用,使用硫酸調至礦漿pH 為6.5 左右;待攪拌均后,加入濃度為1%的活化劑硫酸銅,使用300 g/t 的用量保持不變,攪拌3 min;加入捕收劑丁基黃藥,每次加入量為 100 g/t,200 g/t,300 g/t,400 g/t,500 g/t,600 g/t 以探究對實驗脫硫的影響;加入2 號油,用量50 g/t保持不變,充氣、刮泡至泡沫發白。試驗結果見表5 和圖4。

由表5 及圖4 可知捕收劑的用量對硫化礦的浮選有一定的效果,隨著捕收劑劑用量的增加,脫硫效果是先升高后降低。 對比丁黃藥用量分別為500 g/t和400 g/t 效果,500 g/t 時鐵回收率較高,硫回收率相差不大,但脫硫尾礦鐵含量較低,硫含量較高,所以根據本次試驗結果,建議丁黃藥用量為400 g/t。

表5 丁黃藥用量對脫硫影響

圖4 丁黃藥用量對脫硫影響

3.3 活化劑用量對脫硫影響

本次試驗通過堆錐法混勻, 四分法進行取樣,礦樣用量為289.93 g,保持礦漿濃度在55%左右,采用控制變量的方法探究活化劑用量對反浮選脫硫的影響。

每次試驗前測定礦漿初始pH 值,加入濃度為1%的硫酸進行調漿,使用硫酸調至礦漿pH 為6.5 左右;攪拌均后,加入濃度為1%的活化劑硫酸銅,每次加入量為 300 g/t,400 g/t,500 g/t,600 g/t 以探究對實驗脫硫的影響,攪拌3min;加入捕收劑丁基黃藥,使用300 g/t 的用量保持不變,加入2 號油,用量50 g/t 保持不變,充氣刮泡至泡沫發白。 試驗結果見表6 和圖5。

根據表6 和圖5 可得,用硫酸銅作為鐵精礦脫硫的活化劑,在用量不同的情況下,其降硫效果不同,當硫酸銅用量為500 g/t 時,脫硫效果較好,得到的鐵精礦中硫的品位可降到0.224%,且鐵品位也較高,故根據本次試驗結果,建議使用硫酸銅用量為500 g/t。

表6 硫酸銅用量對脫硫影響

圖5 硫酸銅用量對脫硫影響

3.4 綜合條件下脫硫實驗

由表7 可知,使用濃度為1%的硫酸溶液為pH 調整劑,濃度為1%硫酸銅溶液為活化劑,濃度為1%丁黃藥溶液為捕收劑,2 號油為起泡劑,固定礦漿pH 為6.5左右, 固定酸銅用量為 500 g/t, 丁黃藥用量 400 g/t,2號油用量 50 g/t, 當礦漿 pH 為 6.5 時, 硫含量降至0.17%,此時全鐵含量為67.35%,符合磁鐵精礦C67標準[11]。

4 結論

(1)山西某鐵精礦全硫含量為0.328%,硫含量較高,影響高爐煉鐵的質量。硫主要存在于磁黃鐵礦中,由于磁黃鐵礦的復雜性, 采用重選難以與磁鐵礦分離,需采用浮選法。

(2)本次試驗所用礦樣粒度較細,粒度-0.063 mm占77.7%,若再長時間磨礦會增加浮選難度,因而只需短暫磨礦以暴露新鮮表面。

(3) 使用濃度為1%的硫酸溶液為pH 調整劑,濃度為1%硫酸銅溶液為活化劑,濃度為1%丁黃藥溶液為捕收劑,2 號油為起泡劑,固定礦漿pH 為6.5 左右,固定硫酸銅用量為500 g/t,丁黃藥用量400 g/t,2 號油用量50 g/t,當礦漿pH 為 6.5 時,硫含量降至 0.17%,此時全鐵含量為67.35%,符合磁鐵精礦C67 標準。

表7 綜合條件脫硫實驗

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