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試述內(nèi)燃機臺架試驗控制系統(tǒng)設計

2020-10-26 02:23:59趙大為
科學與信息化 2020年29期

趙大為

摘 要 在實際控制內(nèi)燃機臺架試驗時,受臺架試驗結(jié)構運行耗能的影響,引燃油量耗費過多,不符合節(jié)能降耗的標準,針對該問題,設計一種考慮節(jié)能降耗的內(nèi)燃機臺架試驗控制系統(tǒng)。硬件部分設計控制板,設計一個可轉(zhuǎn)換內(nèi)燃機內(nèi)部剩余能量以驅(qū)動運行臺式試驗硬件結(jié)構的功率驅(qū)動電路。軟件部分控制內(nèi)燃機燃燒過程,處理模擬量,完成控制系統(tǒng)的設計。準備已知參數(shù)的內(nèi)燃機,搭建實驗環(huán)境,使用兩種傳統(tǒng)控制系統(tǒng)與文中設計的控制系統(tǒng)進行對比實驗,結(jié)果表明:文中設計的控制系統(tǒng)耗費的引燃油量數(shù)值最少。

關鍵詞 節(jié)能降耗;內(nèi)燃機;臺架試驗;引燃油量

1控制系統(tǒng)硬件設計

1.1 控制板設計

控制板設定一個接口,接口連接一塊液晶顯示屏,控制液晶顯示屏連接缸溫測量模塊,測量模塊并聯(lián)一個寬域氧傳感器,傳感器外部并聯(lián)一個節(jié)氣門模塊,控制芯片采用MK60 DN512,利用其內(nèi)部的晶振接口連接外部控制硬件,設定有源晶振的頻率為50Hz,時鐘內(nèi)部采用無源晶振,振蕩器直接連接多功能時鐘發(fā)生器,并將時鐘發(fā)生器產(chǎn)生的時鐘信號作為參考信號值[1]。硬件的底層板放置多個傳感器的接口,在接口JK-01連接硬件電源模塊,為滿足不同能耗內(nèi)燃機的電壓需求,將電源模塊外部連接一個電壓調(diào)節(jié)模塊,當硬件電路的電壓需求升高時,調(diào)節(jié)模塊經(jīng)由簡單的電容穩(wěn)波處理后,將電壓進行升壓處理。當硬件電路所需小數(shù)值電壓時,電源電壓降壓產(chǎn)生VCC。在設計得到控制板結(jié)構后,形成硬件連接電路。

1.2 硬件連接電路

在硬件控制板結(jié)構下,完成一次控制復位時的驅(qū)動電路會形成一個工作停頓[2],所以采用電源模塊的輸出端,設計一個功率驅(qū)動電路,轉(zhuǎn)化內(nèi)燃機形成的動能。所設計的驅(qū)動電路下,接口10連接一個能耗采集電路,采集電路主支路上放置一個R2電阻,負責阻斷過大的電流值。在電阻主干路上劃分為兩個支路,支路1負責接收內(nèi)燃機的輸入信號,并將其處理為電壓數(shù)值在0~5V左右的電壓信號,傳輸至硬件控制板中[3]。支路2負責傳輸內(nèi)燃機消耗的開關信號,硬件控制板監(jiān)測內(nèi)燃機內(nèi)部消耗的油量大小,并通過調(diào)理電路產(chǎn)生3V大小的開關響應,以電壓突變的形式傳輸至控制芯片中。綜合上述設計處理,最終完成對控制系統(tǒng)硬件的設計。

2控制系統(tǒng)軟件設計

2.1 控制內(nèi)燃機燃燒過程

以內(nèi)燃機一次燃燒過程為臺架試驗過程,使用一個含有修正系數(shù)的方程表示內(nèi)燃機的燃燒速度,在該燃燒速度的控制下,得到內(nèi)燃機內(nèi)部燃燒過程可表示為:

(1)

其中,表示內(nèi)燃機的燃燒百分比,表示瞬時曲軸轉(zhuǎn)角,表示燃燒起始角。為了減少內(nèi)燃機的運行消耗,控制內(nèi)燃機氣門開啟的時間斷面為0.5m,采用符合內(nèi)燃機內(nèi)部配件轉(zhuǎn)速最低需求的加速度大小,在加速度升程表的控制下,設定凸輪的型線。以凸輪線性與水平面的夾角為氣門的開閉角度,引入一個氣門升程函數(shù),控制氣門的開閉角度,函數(shù)可表示為:

(2)

其中,,表示待定系數(shù),表示冪指數(shù)。在兩種待定系數(shù)的控制下,設定內(nèi)燃機凸輪的工作階段,當待定系數(shù)大于零時,大于零時,內(nèi)燃機凸輪轉(zhuǎn)角處于半包角的狀態(tài)。當小于零,小于零時,內(nèi)燃機凸輪轉(zhuǎn)角處于全包角的狀態(tài)。在兩種凸輪包角狀態(tài)的控制下,配合不同的開閉角度,控制內(nèi)燃機內(nèi)部燃燒過程。

2.2 模擬量處理

在內(nèi)燃機實際進行臺架試驗時,系統(tǒng)硬件受到外部環(huán)境的影響,系統(tǒng)實際控制的模擬量會產(chǎn)生變化,所以設定精度數(shù)值的位置數(shù)值為10,平滑處理含有誤差的模擬量[4]。為了消除外部因素的干擾,選取模擬量的中位值,采用一階濾波的處理方式,剔除多次采集中位值的最值,處理過程就可表示為:

(3)

其中,表示濾波處理后的模擬量,表示采樣次數(shù),表示第次采集到的模擬量,表示采集過程中最大的模擬量,表示采集過程中最小的模擬量。針對內(nèi)燃機內(nèi)部零件位置移動產(chǎn)生的模擬量變化,調(diào)整公式(3)中對應硬件變化的模擬量,一階濾波處理后,對捕捉到的小于公式(3)的數(shù)值進行溢出清零處理,此時控制軟件不斷更新內(nèi)燃機的正常工作參數(shù),以該參數(shù)為調(diào)整標準,控制硬件的工作頻率在50Hz之內(nèi),經(jīng)過再次捕捉后,檢查內(nèi)燃機內(nèi)部各零件的工作狀態(tài)是否符合標準。當不符合模擬量的標準時,在控制硬件的AD轉(zhuǎn)換模塊數(shù)字量變化在0~3500之間,不斷標定輸出的模擬信號,根據(jù)最終形成的MAP圖,調(diào)整控制的模擬量。基于上述處理,最終完成內(nèi)燃機臺架試驗控制系統(tǒng)的設計。

3實驗

3.1 實驗準備

準備已知參數(shù)的柴油機作為臺架實驗的內(nèi)燃機裝置,準備的柴油機參數(shù),(1.供油提前角,數(shù)值20。2.氣缸數(shù)5。3.噴油泵為P8型。4.額定轉(zhuǎn)速800r/min。5.增壓器型號zy2407。6.額定功率250kW。7.近排氣門5個。8.缸徑150mm。9.排氣總管溫度小于或等于550攝氏度。10.行程220mm。11.飛輪齒數(shù)175。12.活塞總排量28.20L。13.發(fā)火順序4.2.5.3.1。14.壓縮比12.4。15.燃油消耗率小于等于205g/kW.h)連接硬件結(jié)構,搭建實驗環(huán)境,形成的實驗環(huán)境。

柴油機為經(jīng)過磨合后的合格產(chǎn)品,部分參數(shù):供油提前角 20;氣缸數(shù)5;噴油泵 P8型;額定轉(zhuǎn)速(r/min) 800;增壓器型號 ZY2407;額定功率(kW) 250;進排氣門個數(shù) 5;缸徑(mm) 150; 排氣總管溫度(℃)≤550;行程(mm) 220;飛輪齒數(shù) 175;活塞總排量(L)? 28.20;發(fā)火順序? 4,2,5,3,1;壓縮比? 12.4;燃油消耗率(g/kW.h)? ≤205。

分別控制兩種傳統(tǒng)臺架實驗控制系統(tǒng)與文中設計的臺架控制系統(tǒng)在搭建的實驗環(huán)境下進行對比實驗,對比三種控制系統(tǒng)的性能。

3.2 結(jié)果及分析

基于上述實驗準備,設定柴油機運行參數(shù)不變,在三種不同控制系統(tǒng)下,倒入相同容量500mL的柴油,統(tǒng)計柴油機在不同轉(zhuǎn)速下,柴油內(nèi)燃機的引燃油量大小,結(jié)果如表1所示:

由表1引燃油量的數(shù)值結(jié)果可知,三種不同的控制系統(tǒng)表現(xiàn)出了不同數(shù)量的引燃油大小,在相同待燃燃油數(shù)量控制下,傳統(tǒng)控制系統(tǒng)1的消耗的引燃油量大小在320~325mL之間,消耗的燃油數(shù)量較大,不符合節(jié)能降耗的標準。傳統(tǒng)控制系統(tǒng)2在實際控制時所消耗的油量大小在216~220mL之間,消耗的燃油油量較大,但依舊不符合節(jié)能降耗的標準,而文中設計控制系統(tǒng)消耗的油量在100~112mL之間,與兩種傳統(tǒng)控制系統(tǒng)相比,該種設計系統(tǒng)在實際測試內(nèi)燃機時所消耗的油量數(shù)值最小,符合節(jié)能降耗的要求。

4結(jié)束語

內(nèi)燃機臺架運行中所消耗的能源在道路與非道路內(nèi)燃機實際運行中所消耗的能量相比,比重不大,但是在全球能源短缺的情況下,設計一種節(jié)能降耗的內(nèi)燃機臺架試驗控制系統(tǒng),能夠改善現(xiàn)有控制系統(tǒng)的不足,為今后設計控制系統(tǒng)提供理論依據(jù)。

參考文獻

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