


摘要:某沿海電廠輸煤系統(tǒng)1臺6 kV高壓皮帶機電機振動值偏大,對皮帶機穩(wěn)定運行帶來較大的安全風(fēng)險,同時對電機基礎(chǔ)大梁造成損壞,存在安全隱患。該電廠技術(shù)部門通過引進專業(yè)技術(shù)力量,持續(xù)進行整治處理,成功地將電機振動值降至合格范圍內(nèi),為電廠的安全穩(wěn)定運行提供了技術(shù)保障。
關(guān)鍵詞:輸煤系統(tǒng);電機振動;數(shù)據(jù)測試
0 引言
某沿海電廠2×600 MW超臨界抽凝供熱發(fā)電機組自投產(chǎn)以來,輸煤系統(tǒng)C3A皮帶機振動值長期偏大,振動最大值(電機前端)曾達到300 μm以上,通過邀請電機廠家、科研院所等技術(shù)人員到現(xiàn)場進行診斷分析和治理,皮帶機振動值仍不能降到正常水平。若皮帶機長期在這種振動超標(biāo)的狀態(tài)下運行,將給輸煤系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行帶來較大的風(fēng)險。
1 存在問題
C3A皮帶機電機型號為YKK5002-4,功率為900 kW,額定電流為99.4 A,額定電壓為6 kV,轉(zhuǎn)速為1 491 r/min,重量為5 400 kg,由上海上電電機廠生產(chǎn);減速機型號為B3SH15F,功率為591 kW,轉(zhuǎn)速n1為1 500 r/min,n2為68.49 r/min,重量為3 730 kg,品牌為SIEMENS。C3A皮帶機電機自投產(chǎn)以來振動值長期偏大,振動現(xiàn)象較特殊,振動值呈周期性變化,類似于“正弘波”,振動上升時明顯能感覺到樓板振感強烈。多次邀請電機廠家、科研院所等技術(shù)人員到現(xiàn)場進行診斷分析,指出的原因有:中心偏差大、動不平衡、基礎(chǔ)鋼性不夠、臺板即樓板抗振差等,還有認(rèn)為是共振引起的(也稱為“拍振”),至于C3A皮帶機電機振動的真正原因至今沒有一個明確的結(jié)論。另外一個現(xiàn)象是同樣的C3B皮帶機運行狀況良好,兩臺皮帶機唯一的區(qū)別是C3A皮帶機驅(qū)動電機采用的是國產(chǎn)上海上電電機廠的產(chǎn)品,而C3B皮帶機驅(qū)動電機采用的是進口品牌西門子產(chǎn)品。
電機長期振動大除了對設(shè)備穩(wěn)定運行帶來隱患外,也對電機基礎(chǔ)下方轉(zhuǎn)運站建筑大梁造成損害,產(chǎn)生多條裂縫,存在較大的事故隱患。
2 處理措施
前期由于未明確真正的振動原因,相關(guān)部門通過排除法也做了不少努力,采取了一些相關(guān)的措施,具體包括:(1)多次邀請廠家和省電科院技術(shù)人員進行動平衡試驗,并配合進行配重加平衡塊。(2)對基礎(chǔ)進行加固,如圖1所示。基礎(chǔ)上焊接槽鋼,增加筋板,對基礎(chǔ)重新進行灌漿。(3)對樓板梁用鋼梁框架進行加固,如圖2所示,防止發(fā)生事故。
通過一系列加固和試驗,暫時將C3A電機振動值降低至最大90 μm,同時也消除了樓板大梁開裂帶來的安全隱患。但是設(shè)備缺陷仍然存在,而且隨著設(shè)備運行一段時間后電機振動值又逐步上升,一度上升到170 μm。為徹底消除C3A皮帶機電機振動大的問題,相關(guān)部門聯(lián)系了深圳某電機振動處理專業(yè)單位至現(xiàn)場進行處理。
2.1? ? 數(shù)據(jù)測試情況
現(xiàn)場測試了C3A皮帶機電機軸系振動情況,如表1所示。
從振動數(shù)據(jù)看,振動明顯偏大,分頻數(shù)據(jù)顯示主要是以25 Hz轉(zhuǎn)頻分量為主,且振動趨勢不穩(wěn)定,說明該電機組軸系存在不平衡缺陷。同時觀察到電機驅(qū)動端振動相位呈周期性兜圈子特征,而非驅(qū)動端振動相位相對穩(wěn)定,分析判斷電機驅(qū)動端外伸懸臂軸段有較大偏心質(zhì)量,呈“甩頭”現(xiàn)象。根據(jù)分析,擬再次對電機軸系進行一次動平衡試驗,減小25 Hz轉(zhuǎn)頻分量激振力,降低整機振動值。由于軸系某個平面平衡加重,會對各瓦都造成相互影響,該機組的相互影響系數(shù)未知,現(xiàn)場宜采取分步平衡調(diào)試。
2.2? ? 現(xiàn)場檢查情況
現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)電機液偶防護罩打開后發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器對中存在問題,兩對輪之間間隙太小,不足0.10 mm,液偶外圓瓢偏0.2 mm,明顯偏大;(2)電機地腳螺栓與安裝孔存在偏移,導(dǎo)致電機整體往非驅(qū)動端偏移,電機非驅(qū)動端一螺栓固定處懸空;(3)對中狀態(tài)中心偏差下端口達0.31 mm,明顯偏大。
通過更換液偶,電機整體往驅(qū)動端調(diào)整,重新調(diào)整對中后,中心偏差改善至0.08 mm,液偶外圓瓢偏降至0.1 mm。
2.3? ? 空載配重
對中數(shù)據(jù)合格后,再次測量C3A皮帶機電機軸系振動情況,如表2所示。由此數(shù)據(jù)分析,振動幅度仍然偏大,故先在液偶圓周螺絲處加配重處理。
第一次在270°試加300 g配重,C3A皮帶機電機軸系振動情況如表3所示。
第一次試加后,振動減小但不平穩(wěn),重新計算后第二次加配重,第二次在270°試加180 g配重,C3A皮帶機電機軸系振動情況如表4所示。從驅(qū)動端振動數(shù)據(jù)看,振動相位仍然在兜圈子,但圓心已接近0位值,平衡效果已近極限,平衡調(diào)試只能到此為止。
2.4? ? 配重后負(fù)載試驗
C3A皮帶機帶載1 500 t/h振動值測量結(jié)果如表5所示。C3A皮帶機帶載2 300 t/h振動值和帶載2 700 t/h振動值測量,運行4 h振動值均在合格范圍。通過此次徹底的檢查和試驗,電機振動值調(diào)整至合格范圍,但該振動不是由電機本身造成的,在液偶上加配重塊,是為了降低整體軸系的設(shè)備振動,若檢修中調(diào)整電機或液偶等設(shè)備,設(shè)備的振動值可能還會發(fā)生變化。
3 結(jié)語
(1)此次C3A皮帶機電機組軸系動平衡試驗后,運行一年振動值仍保持在合格范圍,說明此次電機軸系調(diào)整和動平衡試驗取得較好效果。結(jié)合前幾次動平衡試驗后振動值又超標(biāo)的情況,對電機減速機軸系的整體檢查調(diào)整顯得更為關(guān)鍵。
(2)C3A皮帶機電機振動大的問題不是由電機本身造成的,可能與液偶的造型、電機的基礎(chǔ)、整機的安裝存在較大關(guān)系。如果要徹底解決問題,建議考慮重新更換電機、液偶等設(shè)備,可參照C3B皮帶機驅(qū)動電機產(chǎn)品。
(3)C3A皮帶機驅(qū)動裝置安裝在轉(zhuǎn)運站8樓樓板上,基礎(chǔ)對電機振動可能也會產(chǎn)生不利影響,建議將頭部驅(qū)動方式改為中后部驅(qū)動方式,將驅(qū)動裝置布置在地面,但前提是在經(jīng)設(shè)計單位現(xiàn)場勘察后認(rèn)為可行的條件下再執(zhí)行。
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收稿日期:2020-02-27
作者簡介:雷駿(1987—),男,貴州遵義人,工程師,研究方向:發(fā)電廠電氣設(shè)備的維護與治理。