趙江華
(甕福達州化工有限責任公司,四川 達州 635000)
鑒于國內磷酸銨產能嚴重過剩、市場過度飽和的狀態,降本增效、綠色高質量轉型升級發展,成為眾多磷肥企業立足市場、謀求生存空間的主要途徑。甕福達州化工有限責任公司60 萬t/a 磷酸二銨(DAP)裝置于2011 年7 月建成投產。2019 年對DAP 裝置的流化床冷卻系統實施了板式冷卻改造。板式冷卻系統于2019 年9 月投產,至今運行良好。根據實際運行情況總結,板式冷卻相比流化床冷卻,在產品冷卻效果、尾氣排放、設備電耗等多方面有較大優勢。
來自磷銨系統溫度接近90 ℃的物料進入流化床,與從流化床底部鼓入的大量自然風進行換熱后進入包裹機,經換熱升溫的空氣,一部分由引風機引入干燥加熱工段以回收利用其余熱,另一部分由引風機排向尾氣系統。
流化床冷卻系統主要設備為流化床冷卻器1臺、離心風機4臺。經統計,流化床冷卻系統設備設計總功率為965 kW,設計總風量為50 萬m3/h。流化床冷卻系統設備及參數如表1所示。

表1 流化床冷卻系統設備及其參數
1) 設備冷卻功效 基本能滿足磷銨產品降溫需求,出料溫度在55 ~65 ℃。因產品還未充分冷卻,為防止產品結塊,出料的產品至少還需在散料庫堆存12 ~24 h,實現充分冷卻。
2) 設備能耗 設計總功率為965 kW,實際運行功率為510 kW左右。熱風爐循環風量約6萬m3/h,可利用溫差值20 ℃,折算天然氣消耗量約46.5 m3/h。
3) 尾氣處理 設計值為10 萬m3/h,實際產出尾氣約8萬m3/h,排向洗滌系統。
4) 廠房環境 排向干燥加熱系統的循環利用熱風存在氨味,氨氣體積分數在(20 ~50)×10-6,當運行負荷不匹配時,干燥機的進料口竄出大量含氨熱氣流,影響主廠房環境;流化床系統的總風量較大,影響磷銨裝置抽負壓功效,生產系統的粉塵跑冒滴漏現象難治理。
板式冷卻系統以工藝水為冷卻介質。來自磷銨系統的高溫物料,走板式冷卻器的殼層,工藝水走板式冷卻器的板層。經換熱降溫后的物料進入包裹機,經換熱升溫后的工藝水,進入公用工程的涼水塔。
板式冷卻工藝流程如圖1所示。

圖1 板式冷卻工藝流程
板式冷卻系統主要設備為無塵板式冷卻器2套,用于輸送轉運的斗提機2 臺、皮帶機1 臺,以及風機、泵等設備。設備總設計功率為96 kW,實際功率約63 kW,設計總風量為4 000 m3/h。
板式冷卻系統設備及參數見表2。

表2 板式冷卻系統設備及其參數
1) 設備冷卻功效 完全能滿足磷銨產品降溫要求,出料溫度能較好地控制在40 ~55 ℃。出料產品已深度冷卻,不需散庫自然冷卻,產品可根據需要直接送往包裝系統包裝。
2) 設備能耗 設計總功率96 kW,實際運行功率約63 kW,工藝水消耗約50 m3/h(說明:板式冷卻系統冷卻水,因在公用工程涼水塔二次利用,故按5%計算消耗)。
3) 尾氣處理 設計值為0.4萬m3/h,實際風量相比流化床系統可以忽略不計,明顯減少洗滌尾氣排放總量。
4) 廠房環境 因生產系統總風量明顯減少,廠房抽塵風機抽負壓能力相對有了較大提升,廠房內粉塵跑冒滴漏現象明顯改善。
磷銨裝置冷卻系統實施板式冷卻升級改造前后水耗、電耗及熱回收見表3。經測算每年節省運行成本92萬元(年生產時間按6 500 h計)。

表3 改造前后水耗、電耗及熱回收對比
板式冷卻系統的冷卻能力效果突出,完全能滿足磷銨產品的冷卻需求。相比流化床冷卻系統,能減少排向洗滌系統的尾氣約8 萬m3/h,這對減少尾氣排放總量、減少尾氣“視覺污染”、實施“尾氣消白”治理非常有利。因尾氣總排放量減少,廠房抽塵風機抽負壓能力明顯提升,有利于改善磷銨廠房環境。
實施板式冷卻升級改造,能降低運行成本、節省能耗、減少尾氣、改善環境,有效助力磷銨裝置綠色高質量發展。