尹麒
摘要:針對離子交換器周期制水量下降的問題,通過對離子交換器運行原理的研究,總結水源水質降低、鐵離子污染離子交換樹脂、有機物污染陰離子交換樹脂三點原因,并且提出改善原水工藝、篩分補充破碎樹脂、有效分離混淆樹脂三點策略,有效提高離子交換器制水量。
關鍵詞:離子交換器;周期制水量;硬水軟化;水處理
離子交換器作為水處理的關鍵裝置,主要作用是硬水軟化,除去水中的陰陽離子,是熱電廠在生產過程中必不可少的設備。綜合考慮離子交換器的運行,發現經常出現周期制水量下降的問題,一定程度上影響了離子交換器運行效率,增加了運行成本。同時不利于熱電廠的安全生產。所以,分析離子交換器周期制制水量下降的原因,總結針對性解決策略非常重要。
一、離子交換器運行原理
離子交換器的運行是在離子交換的基礎上實現,交換過程中離子交換樹脂當做吸附劑,溶液內部的待分離組分按照電荷之間的差異,在庫侖力作用下吸附于樹脂,選擇洗脫劑洗脫吸附質并且進行再生處理,以此完成分離操作[1]。
二、離子交換器周期制水量下降的原因
(一)水源水質降低
一般情況下化學工區水源在不同的季節,水質也會出現變化,如果遇到暴雨、降雪等惡劣天氣,必然會導致水源水質降低。水源預處理不到位,化學工區反應器內部的生水中存在大量泥沙,不僅降低水質,還會增加水內的離子含量,快速提高電導率,使得陰陽離子交換器負荷短時間內提高,隨之制水量下降。
(二)鐵離子污染
離子交換器內部的酸性陽樹脂,會在設備運行過程中吸附水內的所有陽離子,吸附順序如下:Fe3+>A13+>Ca2+>Mg2+>Na+>H+[2]。由此一來,可以確定水中Na這一金屬離子所呈現出來的被吸附性最低。因此,離子交換過程中,樹脂層所有離子吸附層不斷開始下移,H+必然會被其他陽離子所置換,如果保護層穿透,位于最下層的Na+最先泄露,所以陽離子交換器失效性的監督標準為“漏鈉”。
鐵離子本身會對離子交換樹脂造成污染,主要可以總結為三個條件:第一,鐵離子通過膠體懸浮物的形式存在,通過過濾器進入到陽離子交換器中,對陽離子交換樹脂造成污染;第二,鐵利用二價鐵離子這一形式被交換于樹脂,在氧化作用下轉變為三價鐵離子,位于樹脂顆粒之上會以凝膠狀態的氫氧化物存在,且該氫氧化物不溶于水;第三,鐵通過三價鐵離子這一形式被交換至樹脂交換基團,再生期間因為無法完全去除,所以會有一部分殘留于樹脂內。
以某熱電廠為例,因為運行時間比較長,廠內所有工業水管網均已出現老化、腐蝕現象,盡管也定期更換了管線,并且進行防腐處理,但是工水中鐵離子的含量仍然居高不下。廠內的陽離子交換器進行樹脂再生期間,工業鹽酸含有一定量的鐵離子,這也會對離子交換器的運行造成影響,且降低制水量。
(三)有機物污染
強堿性陰樹脂硒鼓水內所有陰離子,具體按照SO42->NO3->Cl->OH>HC03->HSi03-的順序進行,發現HC03-吸附能力低,在離子交換的過程中,樹脂層內部的所有離子吸附層開始下移,陰離子將OH-置換,如果保護層穿透HC03-必然會最先發生泄漏[3]。所以,針對陰離子交換器失效監督的標準同樣為“漏硅”。例如某熱電廠的水源并為設置有機物凈化設備,出現暴雨天氣時,供水管線內部往往會有大量泥沙與有機物。該熱電廠的化學工區過濾器,采用無煙煤濾料,盡管有機物在過濾器的初期可以獲得理想的過濾效果,但后期過濾器正反洗環節,過濾有機物有時會進入到過濾器的下層,透過石英砂層進入到預置水箱中,最后直達陰陽離子交換器設備。因為有機物吸附性是陰離子交換樹脂的主要影響因素,特別是該水電廠采用的強堿陰離子交換樹脂,一旦遭受有機物污染,析出有機物的難度增加,還會失去活性。所以,為了解決離子交換器周期制水量下降的問題,必須要解決有機物對陰離子交換樹脂的污染。
三、解決制水量下降問題的策略
(一)改善原水工藝
原水工藝的改善,建議將原本的凈化水水源替換為滇池水,如果情況緊急也可以使用生活水。同時,按照順序取出活性炭過濾器中的活性炭,放置于太陽下,通過暴曬的方法消除去活性炭空隙的有機物,通過篩分去除細碎活性炭,隨后由工作人員將完整顆粒回填,經過浸泡、清洗之后,選擇椰殼活性炭作為回填材料,將其補充到設計要求的高度,其中椰殼活性炭要保證強度、吸附質、比表面積。經過改善的原水工藝,在離子交換器運行中運用,可以有效提升周期制水量。
(二)篩分補充破碎樹脂
第一,樹脂篩分。按照樹脂粒徑制作具有篩分雙層樹脂功能的裝置,替換原有的水盆分離破碎樹脂。篩分樹脂破碎情況比較嚴重的床子,將粉末狀、顆粒較小、半顆粒破碎樹全部去除,使用新樹脂將其補充到設計要求的填裝高度;第二,結合實際情況進行清洗。清洗罐可以設置無濾芯排水管,將已經破碎的樹脂排出,按照制水狀況、要求的裝填高度進行補充;第三,優化操作流程。床子運行之前反洗樹脂捕捉器,樹脂捕捉器中的破碎樹脂在反洗過程中排出。采用以上三種方式可以對樹脂破碎的問題進行良好控制,離子交換器運行過程中,陽、陰離子交換器阻力下降,混合離子交換器阻力提升。
(三)有效分離混淆樹脂
混淆樹脂分離操作,需要遵循重力沉降這一根本原則,強、弱樹脂所呈現的濕真密度存在差異,水內沉降速率也無法保證一致,在水力作用下樹脂會先浮起再降落,一些占比較小的樹脂停留在樹脂層上方,將上方樹脂取出便可以完成混淆樹脂分離。按照制水現狀將陽、陰雙層床子樹脂運輸到清洗罐內分離處理,所有床子混脂不能超過10%,從而提升周期制水量。
四、結束語
綜上所述,熱電廠運行過程中,如果發生離子交換器周期制水量下降的問題,技術人員必須展開全面調查,總結制水量下降的根本原因,通過改善工藝、樹脂分離等手段解決制水量下降的問題,提高熱電廠運行效率,進而達到凈化水質的目的。
參考文獻:
[1]段志棟,蘇宇.再生液堿溫度對混合離子交換器產水量的影響[J].工業鍋爐,2018(06):24-26+30.
[2]羅鳴.對電廠化學混合離子交換器合理運行的技術控制探討[J].化工管理,2018(15):44-45.
[3]楊勇.鍋爐水處理設備離子交換器常見故障及原因研究[J].科技資訊,2017,15(28):91-93.