張辛

摘要:有桿抽油作為世界石油工業傳統的采油方式之一,是應用最早也最為廣泛的一種人工舉升采油法,迄今為止在采油工程人工舉升方式中一直占主導地位,在我國石油幵采中發揮著舉足輕重的作用。有桿泵采油是石油開釆中最主要的開采方式,游梁式抽油機仍然是主要的機械采油設備,使用比例高達90%以上。隨著油田開發的不斷深入,采油成本逐年遞增,幵展有桿抽油系統能耗與節能技術研究,對油田節能降耗及高效開發具有很強的現實意義。
關鍵詞:抽油機;電機;系統效率;能耗
引言
常規有桿抽油一直是最為廣泛應用的一種傳統機械采油方式,也是迄今為止在采油工程中一直占主導地位的人工舉升方式。據有關資料統計,目前全國有9萬多口井,其中常規抽油機占80%以上,其耗電量占油田油氣生產總耗電量的30%左右。其系統效率一般不足30%,有一些甚至在5%以下。按最新資料統計,國內有桿抽油的系統效率以大慶油田為最高達30%,勝利油田為24,也就是說整個機采系統工作過程中有70%以上的能量做了無用功,造成了大量的浪費。如何應用各種節能技術和方法提高抽油機井的系統效率,實現機采設備節能降耗,是當前油田可持續發展面臨的主要任務之一。
1?精細對標管理,挖掘系統潛力
系統效率測試工作是各項采油工作的基礎和依據,工程系統確立了以“泵掛”和“產液”為標準的對標體系。年開展系統效率測試兩次,根據測試結果開展達標井和未達標井的雙向分析,尋求單井節能潛力并制定合理的下步對策和方案。低產低效井,轉變生產方式,科學投入;高產液高含水井,綜合分析,有效堵水;日常管理方面,強化細化分析,精細管理。
2?實施分級管理,突出區塊治理
實施分類管理,區塊集中治理。對區塊進行ABC法管理:根據區塊平均系統效率全廠區塊分為四類,差區和較差區是集中治理的重點。
3?系統優化調整,提高地面效率
3.1 電機優化匹配
目前抽油機的電動機主要從三個方面實現節能:其一,人為地改變電動機的機械特性,主要是改變電源頻率,以實現與負荷特性的柔性配合;其二,從設計上改變電動機的機械特性(如高轉差率電動機和超高轉差率電動機),從而改善電動機與抽油機的配合;其三,提高電動機的負荷率和功率因數。已經成功研制了變頻調速電動機、雙速電動機、超高轉差率電動機、電磁滑差電動機、稀土永磁電動機、繞線式異步電動機等驅動設備。
因此,我們首先確定不同電機使用的節能高效區間,其次,確定節能產品在不同井的匹配原則,達到提高功率因數,減少輸入功率,提高節能設備有效利用率的目的。在低產低滲油田,在條件允許的情況下,電機匹配應遵循以下原則:
A、對于供液充足的高產非稠油井,宜選用6、8極的電動機;
B、對于稠油井選用8極以上的電動機;
C、低滲透、供液不足的低產稀油井或特稠油井,宜選用12極(12極電機最高沖次不能超過3次/分)。
D、對于需要經常洗井作業的低產井,宜選用6/12極、8/12極雙速電動機,以便快速抽出洗井液并在低速下正常運行。
E、單速與雙速電機的選擇:由于雙速電動機共用一套定、轉子系統,為兼顧兩個轉速下的指標。在同機座號情況下同一轉速時與單轉速電動機相比,功率、效率、功率因數和堵轉轉矩等技術指標都有一定的降低,所以,在地質條件不復雜、井況較穩定的情況下應需選擇單轉速電動機。
全年實施電機優化匹配30口井,一個匹配單元平均有功節電率按57%、平均單井有功功率100kw.h,一個匹配單元可實現月節電 100 *57% * 30=1710kw.h,年節電2.05萬kw.h。
3.2?稀土電機充磁
永磁稀土電機隨著生產時間的延長,及油井生產狀況造成的載荷或輸入電壓的波動,使其內部磁場強度會逐漸減弱,出現消磁的現象,經現場研究統計發現,新稀土電機正常使用三年便會出現退磁現場,是電機節能效果減弱。因此,我們通過對磁鋼進行充磁處理,使其接近或達到開始時的磁場強度,以提高或延長稀土電機的使用壽命和節能效果。
本年度結合系統效率測試分析,對功率因數小于0.5的稀土電機進行充磁處理,共計完成72臺,平均單井功率因數提高0.42,單臺日節電約為11.6度。
3.3?開展間抽生產
以單井經濟效益評價為依據,對低產低效井開展規模間抽,針對我廠區塊多,井況復雜,油品性質多樣性的特點,利用井口連續液面裝置進行在各區塊選取典型井25口井進行前期試驗,摸索不同區域液面恢復規律,制定“一井一策”間抽制度。按照躲峰填谷的思路進行落實。全年有效實施間抽352口井,累計節電330.9萬度。
4?圍繞供排協調,提高井下效率
我們以 “優化、簡化、提效”為總體思路,“以最優沖次為前提、然后確定合理沖程和泵徑”的調整原則,利用“采油采氣工程優化設計與決策支持系統”對單井調參設計,在保證產量不變、效率最優前提下進行參數優化;通過與地質所包隊、各采油隊工程及地質技術員一起開展單井經濟參數評價討論會,確定單井最佳的生產方式和生產參數,并落實執行。
5?強化老井基礎管理,提高基礎管理水平
為落實全面實現的降本增效工作,強化采油現場“五率”管理,打造采油井規范化、標準化管理,實現管理節能的目的。
6?結論
(1)系統效率測試分析是節能工作深化研究的基礎和必要條件;
(2)節能設備的合理匹配優化可以更加充分的發揮設備節能潛力;
(3)不同類型井的經濟泵效不同,因此,參數優化的重點及順序也應有所不同;
(4)井下合理流壓研究是今后調參及節能工作研究的目標和發展方向;
(5)新型節能設備的試驗和合理使用看有效的推動節能工作的開展。