宋成立 景偉 臧鑫赫

摘要:在油田開采過程中,四連桿游梁式抽油機仍然是采油現(xiàn)場的主要設(shè)備,隨著油田開發(fā)的技術(shù)進步,螺桿泵采油設(shè)備由于其獨特的優(yōu)勢正逐步應(yīng)用到石油開采現(xiàn)場,應(yīng)用規(guī)模越來越大,扶余油田螺桿泵井達到1000多口,占作業(yè)區(qū)總井數(shù)的四分之一,螺桿泵輸入軸處由于密封等原因經(jīng)常發(fā)生漏油,由于滲漏的部位在軸的根部,滲漏的機油隨著軸的轉(zhuǎn)動甩的到處都是,環(huán)保壓力很大,針對上述問題,針對性的研究應(yīng)急環(huán)保接油裝置,2019年以來取得了較好的效果,為扶余油田安全環(huán)保生產(chǎn)提供了強有力的技術(shù)保障。
關(guān)鍵詞:螺桿泵;滲漏;回收;密封;環(huán)保
1 扶余油田螺桿泵生產(chǎn)現(xiàn)狀
扶余油田位于吉林省松原市境內(nèi),地處第二松花江和第一松花江交匯的三角地帶。區(qū)域構(gòu)造位于松遼盆地南部中央坳陷區(qū)東部扶新隆起帶扶余Ⅲ號構(gòu)造上。有46%的含油面積在城區(qū)、村屯和工業(yè)園區(qū)內(nèi),一直是環(huán)保部門關(guān)注的重點,安全和環(huán)保壓力比較大。
扶余油田共有油水井6709口,其中油井4600多口,地面驅(qū)動螺桿泵井1100多口,每年輸入軸軸漏油占到螺桿泵井總數(shù)的25%左右。
2 螺桿泵側(cè)軸漏油帶來的危害
2.1螺桿泵側(cè)軸漏油造成環(huán)保事故
2010年扶余油田應(yīng)用螺桿泵至今,按照25%的故障率,每年有275口左右輸入軸漏油,油田開發(fā)是24小時連續(xù)運轉(zhuǎn),由于發(fā)現(xiàn)不及時造成減速箱機油甩出3-5米遠,給采油工帶來比較大的工作量,同時安全環(huán)保壓力也比較大,由此也是公司及地方環(huán)保部門的掛牌督辦的安全隱患。
2.2螺桿泵側(cè)軸漏油影響產(chǎn)油量
螺桿泵側(cè)軸漏油要組織專業(yè)隊伍進行維修處理,由于隊伍不能及時趕到現(xiàn)場時,為了避免環(huán)保事故的發(fā)生,就要把設(shè)備停運,這樣就造成設(shè)備生產(chǎn)時率的下降,影響油井產(chǎn)量,2010年至今,平均影響日產(chǎn)油能力1.2噸。
3.螺桿泵輸入軸漏失原因分析
3.1螺桿泵軸向力的影響
螺桿泵驅(qū)動動力主要來自電動機的帶動,電動機通過皮帶帶動螺桿泵減速箱大皮帶輪轉(zhuǎn)動,電動機固定在螺桿泵驅(qū)動裝置的支架上,由于電動機位置固定對減速箱皮帶輪始終有一個向一個方向的拉力,這樣勢必造成減速箱輸入軸密封膠圈在一個方向上受到拉力較大,使減速箱輸入軸承載一個側(cè)向力,側(cè)向力又通過軸套作用在密封膠圈上,使受力面的膠圈磨損加劇,容易造成輸入軸漏油。
3.2密封填料材質(zhì)的影響
現(xiàn)在現(xiàn)場采用的密封裝置主要是普通橡膠通過模具壓制成形的盤根填料,在生產(chǎn)過程中扶余油田螺桿泵廠家有大慶、山東、鹽城等幾個廠家,各家的盤根盒也存在差異,在添加的過程中由于螺桿泵密封圈橡膠的質(zhì)量等原因造成使用周期短,容易造成漏油。
3.3螺桿泵驅(qū)動頭震動的影響
螺桿泵驅(qū)動頭是通過減速箱輸出軸帶動光桿轉(zhuǎn)動實現(xiàn)抽油的,在生產(chǎn)過程中扭矩較大,電機和驅(qū)動頭安裝在井口,由于扭矩及電動機震動造成的影響,使輸入軸與軸套在非常惡劣的環(huán)境中工作,造成的磨損加劇,另外由于漏失的部位正好位于螺桿泵輸入軸剎車部位,崗位員工沒有辦法進行處理,停機就要造成減產(chǎn),維修廠家受各種條件限制不能及時趕到現(xiàn)場,為此造成漏失得不到及時處理。
4.螺桿泵輸入軸漏失的應(yīng)急處理技術(shù)
4.1螺桿泵輸入軸密封膠圈治理技術(shù)
針對常規(guī)輸入軸間隙正常、磨損小的密封盒,采取添加石墨盤根填料進行添加,利用石墨材料耐磨的特性,可以保證密封的情況下,有效的延長盤根使用時間,這一技術(shù)在現(xiàn)場使用添加受技術(shù)因素的影響,必須專業(yè)維修隊伍到達現(xiàn)場才能處理。
實驗效果:2019年3月成果實施2口井添加,均取得了預期效果。
4.2應(yīng)用應(yīng)急環(huán)保接油裝置治理技術(shù)
(1)螺桿泵在維修運行過程中,輸入軸漏油一直是現(xiàn)場的難題,也是安全環(huán)保關(guān)注的重點,在采油現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)漏油到專業(yè)隊伍到現(xiàn)場處理需要一定的時間,有時由于任務(wù)較多處理人員需要三四天才能到達現(xiàn)場,在這段時間內(nèi),輸入軸泄露出的機油隨著軸的高速運轉(zhuǎn),甩的到處都是,嚴重污染環(huán)境,少量的漏失在短時間現(xiàn)場急不影響設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),現(xiàn)場急需一種在泄露到維修時間段,對泄露的機油做到不落地,不飛濺,進行有效安全環(huán)?;厥?。
(2)通過研究利用上下對接密閉密封盒,上下對接通過密封膠圈對輸入軸甩油部分進行密閉,將輸入軸聯(lián)同螺桿泵剎車裝置旋轉(zhuǎn)部分封閉起來,內(nèi)側(cè)為了防止機油甩落從側(cè)壁下流,在上下密封結(jié)合處安裝了擋油橡膠,將甩落的機油擋落到下面的密封盒里,實現(xiàn)環(huán)保接收,靠近側(cè)邊緣有控制閥門,將機油集中統(tǒng)一回收起來,在維修時將甩落的機油進行重復添加進減速箱,這樣可以節(jié)約機油漏失造成的損失,在日常維護巡檢過程中可以在泄露部位安裝此裝置,安全環(huán)保,還可對甩出的機油進行回收利用(見圖一)。
實驗效果:在采油隊大慶、山東、鹽城12口螺桿泵現(xiàn)場實驗,平均在維修周期內(nèi)減少螺桿泵因漏失造成停產(chǎn)18天,影響原油產(chǎn)量21.6噸。
4.3應(yīng)用效果
目前該技術(shù)在扶余油田1100多口螺桿泵應(yīng)用,螺桿泵應(yīng)急環(huán)保接油裝置的研發(fā),使扶余油田在螺桿泵輸入軸治理技術(shù)上克服了由于漏失造成待修井期間的環(huán)境污染及影響產(chǎn)量,該技術(shù)的應(yīng)用使輸入軸漏油影響產(chǎn)油量每年減少330噸,采油時率提高了0.5個百分點,現(xiàn)場由于輸入軸漏失造成的環(huán)保隱患得以根除,員工減輕了現(xiàn)場環(huán)保清理的勞動強度,同時由于對機油進行了回收利用,年回收機油825升,創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時極大提高了現(xiàn)場管理水平。
5.結(jié)論及認識
(1)形成了扶余油田螺桿泵輸入軸漏油的治理技術(shù)。
(2)形成了螺桿泵井輸入軸密封石墨盤根的應(yīng)用技術(shù),為后期延長盤根的使用周期提供了可行的技術(shù)。
(3)形成了現(xiàn)場安全環(huán)保治理技術(shù),通過應(yīng)急環(huán)保接油裝置的研發(fā)可以在類似的現(xiàn)場進行同理應(yīng)用,為相同的問題提供了解決方案。
(4)提高效益是根本,通過減少停井時間就能有效提高油井時率,增加產(chǎn)量。
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