劉言理,王曉軒,曲慶利,王曉梅,楊延征,孫景濤,李海偉
1.中國石油大港油田分公司 石油工程研究院 (天津 300280)2.中國石油大港油田分公司 第五采油廠 (天津 300280)3.中國石油大港油田分公司 第四采油廠(灘海開發公司)(天津 300280)
目前大港油田已進入開發中后期,部分礫石充填完井篩管失效的水平井急需治理,特別是灘海區塊一號島,目前已無新井位,需利用老井進行篩管打撈,然后實施二次完井。對于采用套管射孔懸掛篩管完井的油井,當篩管失效后,需要將篩管打撈出井筒,重新下入新的篩管防砂完井。油井長時間生產后,篩管和套管環空之間會堆滿地層砂和充填砂,很多情況下在打撈篩管的過程中這些環空砂會卡住篩管,導致打撈失敗,被迫棄置油井。
大港油田灘海區塊近4年的平均篩管打撈成功率為57.7%,嚴重制約了油井的后期開發增產,急需對配套打撈工藝及配套工具進行研究優化,提高礫石充填完井篩管打撈成功率。為此開展了質量攻關活動[1-3]。
礫石充填完井管柱結構如圖1所示。

圖1 礫石充填完井管柱結構
打撈管柱結構如圖2所示。

圖2 打撈管柱結構
礫石充填完井篩管打撈工序如下:
1)施工準備。向井筒內擠入一定量清水,關井擴散壓力,使篩套環空間的砂子變得松散。
2)通井洗井。下入底帶橄欖型通井規、試壓球座、泄油器,將通井管柱通井至懸掛器頂部,到位后調整成洗井管柱。反循環洗井,水泥車大排量洗井直至進出口液體一致。
3)套銑。下入套銑筒對篩套環空進行套銑,清除篩套之間的雜質、泥沙。
4)內沖砂。下入底帶沖管的內沖砂管柱內沖至篩管末端的絲堵位置,將防砂管柱內的雜質沖洗干凈。
5)篩套環空分段封隔沖洗。管柱結構為封隔沖砂裝置+沖管+變扣外加厚油管至井口。進行反循環沖砂作業,自上而下分段大排量反沖篩管外雜質,沖洗至出口無砂為止,起出分段封隔沖洗管柱。
6)下打撈管柱進行打撈篩管作業。撈矛到達魚頂后下壓20 kN,上提管柱增加21 kN后懸重突降至原懸重,懸掛器解封成功,起出打撈管柱。
2014—2017年,對防砂管撈取施工次數進行了統計,平均成功率為57.7%(圖3)。從整體來看,撈取成功率呈逐年穩步提升的趨勢,其中2014年撈取成功率僅為50%,2017 年撈取成功率提高到了62.5%,達到了歷年最佳水平。
通過統計發現,撈取井型中244.5mm(9.625″)套管 32 井次,177.8mm(7″)套管 32 井次,139.7 mm(5.5″)套管98 井次。139.7 mm(5.5″)套管井型撈取是近年主要的撈取井型,占比最大(占總次數比64.47%),但撈取成功率只有47.96%,低于要求的75%。如果能提高主要撈取井型的撈取成功率,就能提高全年整體平均撈取成功率。

圖3 2014—2017年篩管打撈成功率
完井篩管打撈成功率低,嚴重制約了油井的后期開發增產,同時多次重復撈取大大增加了成本。為提高礫石充填完井篩管打撈成功率,成立了質量攻關小組,攻關小組通過對影響因素進行分析,確定了要因并進行改進,提升打撈成功率、降低成本。對影響礫石充填完井篩管打撈成功率的主要原因進行了分析統計[4-6],見表1。

表1 影響礫石充填完井篩管打撈成功率的因素統計
由表1 可以看出,影響礫石充填完井篩管打撈成功率的主要因素是“撈矛拔脫”,占79.69%,說明這是重點改進的不良因素[7]。小組成員經討論分析,認為有把握解決“撈矛拔脫”的問題,這樣失效防砂管撈取成功率將達到75%。因此,小組將完井篩管打撈成功率目標設定為75%。
小組成功開展頭腦風暴會議,運用關聯圖法分析末端因素。針對造成“撈矛拔脫”問題進行討論,通過人、機、料、法、環進行逐項分析,找出了10條末端因素,如圖4 所示。針對末端因素進行分析得到要因,確認安全接頭拔斷力大、沖砂工具設計不合理、撈矛牙強度低及套、銑筒尺寸不合理等要因與非要因,具體見表2。
小組針對主要原因進行了不同的對策方案分析,對每種方案的可靠性、經濟性、適用性、操作性進行論證,并給出了最終的選擇方案。

圖4 確定末端因素關聯圖

表2 要因確認表
1)調整剪釘直徑、個數、材質。在水平井打撈過程中,管柱摩擦阻力較大,為降低打撈過程中的管柱懸重,需將安全接頭拔斷力降低至30 kN 以內。常規的安全接頭剪釘材質為45#鋼,剪釘直徑8 mm,個數6 個,安全接頭拔斷力95 kN;優化后的安全接頭剪釘材質為黃銅,剪釘直徑6 mm,個數4個,安全接頭拔斷力21 kN,最終實現安全接頭順利拔斷(圖5)。2)設計皮碗沖砂工具。針對沖砂工具設計不合理的問題,研發了皮碗封隔沖砂工具(圖6),皮碗個數為4個,確保沖砂施工安全可靠。原沖

圖5 調整前后對比圖
砂管柱沒有設計沖砂皮碗,無法對篩套環空的雜質和細粉砂分段沖洗;優化后的沖砂管串在沖砂工具外部設計了沖砂皮碗,沖砂皮碗將篩管分隔成多段,在篩套環空和沖砂工具內嵌建立了循環通道。

圖6 沖砂工具改善前后對比圖
3)撈矛牙采用高強度材料。針對撈矛牙強度低的問題,對不同類型鋼材進行參數對比優選,加工新型撈矛牙并進行現場應用試驗。優選了高強度撈矛牙材料42CrMo,改善后強度達到了1 080 MPa,并對撈矛結構進行了優化設計,如圖7所示。

圖7 撈矛牙改善前后對比圖
4)套銑筒改善前后對比。針對套銑筒尺寸不合理的問題,重新設計繪制新型套銑筒結構圖紙,送專家評審后加工樣件,并進行現場應用。新套銑筒長度10 m,壁厚5 mm,如圖8 所示。套銑筒加長至10 m后可以將整根篩管(9.5 m)完全套住,確保篩套打撈過程中有足夠的徑向活動空間;同時套銑筒優化為5 mm后變薄,更容易進入篩套環空進行套銑作業。

圖8 套銑筒尺寸改善前后對比圖
本次質量攻關活動共實施礫石充填完井篩管打撈38井次,成功撈取31井次,7井次未成功,失效防砂管撈取成功率達到81.6%,比實施前平均值提高了23.9%,并且高出目標值75%。小組實現了將礫石充填完井篩管打撈成功率由57.7%提高到75%的預期目標值。小組質量攻關活動取得了良好的應用效果,創造的經濟效益:即節約打撈成本=鞏固期實施井次×(鞏固期應用成功率-實施前應用成功率)×(施工作業成本+工具費用)=12×(83.3%-57.7%)×13.0萬元=37.3萬元。
通過開展質量攻關活動,達到了提高礫石充填完井篩管打撈成功率的目的,研制了新型的安全接頭,優化設計了沖砂工具,設計了高強度的撈矛牙并優化了撈矛結構,優化了套銑筒尺寸,確保了現場礫石充填完井篩管打撈應用效果和施工成功率,為大港油田提質增效、高產穩產提供了強有力的技術支撐。