裴娟苗,許富青
(湖南三一快而居住宅工業有限公司研究院,長沙410011)
如圖1 所示,某款成熟底盤主要由支腿側板、前加強板、長封板、加強圓鋼、外折彎槽鋼和支腿頂板組成(見圖1)。

圖1 某款成熟底盤結構
為了采用Hyperworks 對此底盤進行優化計算,將各板厚均由設計變量代替,即設支腿側板為DV1,前加強板為DV2,長封板為DV3,加強圓鋼為DV4,外折彎槽鋼為DV5,支腿頂板為DV6。將板厚定義為設計變量,將底盤剛度不低于原結構定義為約束條件,將總質量最小定義為優化目標[1~3]。以75°~135° 5 個姿態為計算工況,采用尺寸優化計算結果如表1 中優化值1 列所示。

表1 尺寸優化計算結果mm
由表1 數據可知,支腿板厚對此底盤的剛度影響有限,在尺寸優化中已由15mm 減小到5mm,支腿質量相比于原結構下降了60%。大梁外折彎槽鋼與長封板厚度基本沒變,但加強圓鋼的尺寸被大幅度增加。此計算結果也說明加強圓鋼處的扭轉剛度還需要繼續加強。
為了驗證經過尺寸優化后的底盤結構的強度是否達標,本文對尺寸優化后的結構進行了強度分析。分析結果顯示,經過尺寸優化后的底盤結構,大片應力均在400MPa 以下(底盤材料為SG1000),說明支腿的厚度優化減薄后,并不影響該底盤的總體強度。圖2 為尺寸優化后的底盤在135°工況時的受力分析云圖。

圖2 尺寸優化后的底盤受力分析云圖
將約束條件定義為底盤剛度提升2 倍,利用與上面相同的優化方法,對板厚進行優化,所得結果如表1 中優化值2 列所示。
由表可見,當底盤扭轉剛度提升2 倍時,支腿板厚依然被減薄至5mm,但大梁的折彎槽鋼與長封板厚度基本也提升了2 倍。顯然這種優化方案并不經濟,在增加剛度的情況下,底盤的質量也成倍增加。由此可知,如果在不改變底盤主體結構的前提下,直接通過板厚的改變提升底盤的扭轉剛度并不可行。所以,本文后續在對此底盤進行尺寸優化的基礎上,采用拓撲優化[4,5]的辦法繼續尋求結構優化途徑。
由尺寸優化的結果可知,減薄支腿板材厚度時,加強圓鋼的尺寸得到了大幅度的增加。此計算結果說明,要提升底盤的扭轉剛度,提高加強圓鋼處的結構靈敏度比增加支腿的板材厚度可行。為了更有效地提升底盤剛度,本文對影響底盤剛度靈敏度的較高結構處進行了拓撲優化,尋求在75°~135°工況下的最優傳力路徑。
如圖3 所示,在底盤剛度薄弱處,增加網格,將大梁連接為一個整體。將增加的單元作為優化對象,將底盤的剛度提升2 倍作為約束條件,將底盤總質量最小作為優化目標。
在75°~135°工況下,運行計算可得最優傳力路徑如圖4 所示。

圖3 增加網格后的單元

圖4 最優傳力路徑
沿此路徑對底盤加強后,底盤整體剛度如表2 所示。由表2 可知,在原結構上采用拓撲優化計算后,實際的扭轉剛度提升了2 倍以上。

表2 底盤整體剛度mm
依據尺寸優化方案,修改實體設計后,支腿梁減重210kg。由拓撲優化所得傳力路徑增加斜筋后,實際質量增加了250kg。結合尺寸優化與拓撲優化的設計方案,估算底盤增加的總質量為50kg(考慮全工況計算,實際增加質量為100kg)。即結合尺寸優化與拓撲優化的計算結果,在底盤質量增加100kg 的前提下,該底盤的扭轉剛度能提升2 倍以上。
利用有限元分析手段,對目前上市銷售的某款工程機械底盤進行了優化計算的詳細分析,嘗試尋求提升剛度的最優方案。通過本文優化計算后可得如下結論:
1)該底盤受力狀態良好,且支腿板材厚度可以由15mm更改為5mm。
2)該底盤扭轉剛度薄弱處為“加強圓鋼處”,沿本文的優化路徑進行加強后,該底盤的扭轉剛度能提升2 倍以上。
3)本文的結構優化思路以及計算方法對以后的新品開發、結構優化有一定的借鑒意義。