黃永章,蔣成銀,王思凡,江 磊,袁菲宏
(1.川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術研究院,陜西西安 710018;2.低滲透油氣田勘探開發國家工程實驗室,陜西西安 710018;3.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,陜西西安 710018)
隨著技術不斷進步,通過對氣田老井中未改造的層位進行改造,不僅能夠動用新的儲量,而且能夠幫助已生產層位排水,提高采收率。其中長慶靖邊氣田上下古多層系儲層發育,前期主要開發單一的下古層系,上古動用程度低,據統計未射開井484 口,共756 層,主要為盒8 下、山1 及山2 儲層,具有較大的查層補孔空間。此外蘇里格氣田、榆林南區也具有一定的補孔潛力。
由于老井原生產層位還具有一定的生產能力,在查層補孔措施實施過程中既要壓裂改造新層位,又要保護原生產層位的剩余產能。但受原生產層位地層壓力下降影響,對新補孔層位壓裂改造后返排存在如下困難:
氣田老井原生產層位隨天然氣產出地層能量下降,表現目前地層壓力降低,地層出現虧空現象,壓井過程中清水漏失,其中下古馬五儲層漏失相對較嚴重,部分井壓井漏失幾百立方米至上千立方米液,導致修井前壓井過程復雜。同時進入儲層的液體在補孔層改造后會大量返出,給井筒返排舉液帶來問題。
統計2018 年查層補孔措施井返排情況數據表明(見圖1),選取17 口措施井,EM50 液體4 口、胍膠13口,其中有15 口井需借助制氮氣舉輔助排液,平均氣舉時間50.17 h,90 %的措施井改造后未能一次噴通,整體返排效果較差。

圖1 2018 年老井查層補孔返排情況
值得注意的是由于大量壓井液入地,以及其他因素造成措施井普遍出現返排率高,見氣晚的現象。平均返排率達84%,遠超過同區塊新井20%~40%的返排率。
從儲層物性分析,對比2018-2019 年靖邊上古產建實施井(見圖2),查層補孔井目標層的層厚、孔隙度、滲透率或飽和度等物性參數中一般有一至兩項偏低,導致其綜合物性評價偏差,但仍具備挖潛潛力。因此判斷物性并非造成返排效果差的主要原因。
當前壓裂設計思路及參數對比同區塊產建井具有一致性(見表1)。
為進一步考查入井材料、質量控制與返排效果的關聯性,引進了新型低傷害壓裂液體系。新液體試驗在不需要液氮伴注的情況下,一次噴通率基本維持不變,仍遠低于產建對照井中100 %的一次噴通率。說明入井液體和工藝對提高返排和改造效果具有正向作用,但并非影響返排效果的決定性因素(見圖3)。
原生產氣層產氣時間久,儲層壓力梯度降低出現虧空。由于K344 封隔器壓差解封的特性,難以避免在返排求產階段層間干擾現象的發生。在地面返排沒有開始時井下擾動已經出現,勢必對求產和評價有影響。

表1 老井查層補孔與產建新井改造參數對比

圖3 采用新液體體系后老井查層補孔改造效果
假設在A 層進行查層補孔,在封隔器解封之后,A層和B 層壓力不平衡,因此,液體會在壓差的作用下首先填充孔滲好的原裂縫,再進一步向地層擴散(見圖4)。
理論分析計劃通過暫態達西定律評估短期內竄流發生的規模,進而評估對新層和老層的影響[1-3]。

圖4 某查層補孔井壓力節點分析模型圖
2.3.1 壓差計算 新層A 點壓力可由停泵壓力折算:
PA=ISIP+Phyd≈20+27=47 MPa
生產記錄顯示老層生產后地層壓力:
PB≈12 MPa
忽略AB 層間液柱壓力,則B 層壓差:
ΔP≈35 MPa
2.3.2 原有裂縫孔滲估計 該井B 層厚度11 m,初期改造加砂100 t,假設初始導流能力50 mD·m,支撐劑團孔隙度20 %,縫寬2 mm;經過投產,孔隙可能被黏土堵塞,支撐劑受到有效應力載荷增大而發生破碎,都會造成導流能力下降。假設目前導流能力下降至1 %(更大的導流能力會加劇竄流),則:

2.3.3 竄流規模估計 利用暫態達西定律,返排前5 min內,約有Q 的排量壓入老層支撐裂縫,直到裂縫空隙V被填滿:

計算顯示,停泵短期內的竄流排量基本和壓裂排量持平,同時地層壓力虧空進一步造成老層地應力減少。初期竄流很可能會把老層地層重新壓開,誘發地層產水使得情況更加復雜。
有了理論支持后,通過現場進行進一步驗證。蘇中地區蘇X 井查層補孔入地液量381.3 m3,氣舉過程中出氣出液;氣舉結束后氣液逐漸消失,地面返排率22 %。對底部和頂部的原層進行封隔后,使用連續油管氣舉后排通。持續點燃火焰在2 m~3 m,返排率提高至32 %。從實踐上驗證了層間干擾的存在(見圖5)。
考慮層間竄流對查層補孔改造返排效果的影響,從完井方式、壓裂參數等方向制定如下技術措施并在2019 年查層補孔改造措施實施過程中開展試驗。
3.1.1 需保護有潛力的原生產層位,采用暫時性封堵工藝 現場實施暫堵壓井工藝試驗8 口井,返排效果良好,4 口暫堵效果較好的井查層補孔改造后一次噴通占比75 %(見表2)。
3.1.2 原生產層位確定無產能,采用水泥或橋塞封堵工藝 開展5 口查層補孔井實施后一次噴通率達到100 %,井筒排液順暢連續,措施后平均日產氣2.325×104m3。

圖5 蘇X 井前期排液曲線與完井調整以驗證層間竄流

表2 暫堵壓井對查層補孔返排的作用效果
3.2.1 通過液氮伴注提高井筒返排能量,優化液氮伴注方式及用量 由于氮氣在地層中濾失較大,采用液氮尾追伴注的方式有利于提高伴注效用。在SD-65C3、SD-69 井開展了尾追伴注方式優化探索性試驗,在砂比15 %~20 %階段開始伴注液氮,提高最后一段伴注比,兩口井平均伴注比1.91 %、2 %,壓后均一次性噴通。
3.2.2 優化泵注程序,在保證加砂規模前提下減少入地液量 結合壓裂液本身的性能優化,使用纖維輔助攜砂工藝可以進一步提高攜砂能力,從而在保證改造規模的前提下減少入地液體的目的。同時纖維完全降解,不影響返排和生產。2019 年開展6 口井纖維輔助攜砂工藝,在同等規模下入地液量降低約10 %。
(1)雖然工程、地質上與產建井相比存在差異,但壓裂后層間竄流是查層補孔井返排效果差的主要原因。
(2)評估老層產出,對于貢獻不足的下古層位建議采用永久式封堵措施,若老層需保留,建議進一步開展更高效的暫堵保護措施,提高新層改造后的返排效率,降低層間竄流的影響。
(3)下一步建立在老井查層補孔措施開展氣體增能或干法加砂壓裂試驗,徹底解決返排效果差難題。