陳廣帥,李中偉,張小康
(1.霍州煤電集團有限責任公司技術研究院,山西 霍州 031400;2.天地科技股份有限公司,北京 100000)
店坪煤礦直接頂為L1石灰巖(以下簡稱石灰巖)堅硬頂板的巷道存在掘進速度緩慢、支護成本高,嚴重影響采掘銜接等問題。提出降低頂板支護密度的初始設計。以期通過巷道錨桿支護改革實現在保證巷道支護安全的前提下,達到提高巷道掘進速度、降低巷道支護成本的目的[1-3]。石灰巖堅硬頂板煤層開采后可在采空區形成大面積懸頂,造成很大的安全隱患[4-6]。為有效控制采空區堅硬難垮落頂板,必須改變頂板的物理力學性質,減小懸露面積,防止大面積頂板來壓,目前主要形成了頂板注水和爆破弱化技術[7-9],其中爆破手段可以增大裂隙范圍,破壞巖體的整體性,從而使頂板容易垮落。在煤巖控制爆破研究基礎上,將聚能斷裂理論引入巖石爆破,通過定向切割實現頂板垮落,為堅硬頂板弱化提供技術途徑。
在9-201工作面附近進行詳細的地質力學測試,目的是掌握試驗工作面圍巖基礎參數。地質力學測試包括頂板巖層結構窺視、巷道圍巖強度測試和地應力測量[10-13]。進行兩個測點的測試工作,第1個測點位于9-201工作面旁邊830回風巷內;第2個測點位于9-2012巷內,距離巷道開口80 m。
通過窺視結果可以得到:第1個測點在830回風巷內,830回風巷沿10號煤掘進,頂板0~7.8 m為10號煤與9號煤間巖層。7.8~10.3 m為9號煤,黑色,發亮。10.3~21.4 m為L1灰巖,灰-灰白色,裂隙發育,其中在11 m、11.2 m、11.3 m、11.6 m、12.4 m、15.3 m、17.3 m、17.4 m、17.7 m、19.8 m、20.9 m和21.2 m處為橫向裂隙,15.4~17.3 m段較完整,17.7~18.8 m段裂隙發育,19.8~20.8 m段較完整。
第2測站9-2012巷內,巷道已掘進80 m,在距迎頭15 m處施工頂板鉆孔,查看頂板巖層情況,查看結果為1~4 m為L1灰巖,4~5.5 m為泥巖夾層,5.5~8 m為灰巖,除0~1 m外其余灰巖段每米鉆孔時間均在10 min以上。灰巖頂板平整,局部有裂隙水滴落。
采用WQCZ-56型圍巖強度測試裝置,在窺視鉆孔內對巷道頂板10 m范圍煤巖層強度進行測試。測試數據經過統計、分析和換算后,得到測站頂板煤巖體強度分布特征,對照兩個測點頂板10 m以下強度測試結果,得到以下基本結論:9號煤層強度平均值為13.72 MPa,強度相對較高;灰巖強度平均值為88.39 MPa,頂板堅硬,錨桿鉆機施工難度較大。
通過對店坪煤礦進行地應力測量,并對測試結果進行計算,結合相關地質資料綜合分析可以得到:9-201工作面附近最大水平主應力9.81 MPa,垂直主應力6.89 MPa,巷道頂板有強度較大的灰巖,幫部煤體強度較大,因此地應力量值對巷道支護的影響不突出,從地應力與圍巖強度關系分析9-201工作面兩巷整體支護難度不大;9-2012巷東西布置,最大水平主應力與巷道軸向夾角67.2°,與最優布置方58.6位相差8.6°,巷道變形受到最大水平主應力方向的影響較小。
根據店坪煤礦詳細地質資料、地質力學測試成果、店坪煤礦9-201工作面附近采面掘進、回采期間巷道變形狀況、數值計算分析結果、現有科技成果和工程實踐經驗。提出9-201工作面兩巷支護設計,如圖1所示。遇到斷層、破碎帶、頂板淋水嚴重等特殊地質條件,及時減小錨桿、錨索間排距,并補打錨索補強加固。遇到地質條件發生較大變化,或者揭露大型地質構造,及時匯報煤礦生產技術部門,針對性調整支護設計方案。

圖1 9-201工作面兩巷支護斷面圖
與礦上傳統支護的方法相比,頂板錨桿排距由1 m增加至2 m,由每排5根錨桿變為每排4根錨桿;幫錨桿排距不變,仍為1 m,間距變大,由每排3根變為每排2根。錨索由二二布置變為一一布置,排距由2.2 m變為4 m。
礦上原所有巷道均采用平鋼板作為錨桿錨索托板,由于平鋼板強度低、錨桿錨索受力條件差等原因,引進新型錨桿錨索托板,錨索托板采用300 mm×300 mm×12 mm高強度的拱形托板,高度不低于58 mm,配套調心球墊及鎖具。錨桿托盤采用規格為150 mm×150 mm×6 mm的拱型方托盤,托板高度不低于36 mm,配套調心球墊和減摩墊圈。其他支護材料規格與原來一樣。
引進高預應力錨桿錨索支護技術,要求頂錨桿預緊力矩250 N·m,錨索初始張拉力為200 kN,幫錨桿預緊力矩150 N·m。新舊支護設計每100 m材料消耗對比,見表1。

表1 新舊支護設計每100 m支護材料消耗對比
從表1可以看出采用新支護方案后一方面可以節約大量支護材料;另一方面,由于直接頂石灰巖較為堅硬,錨桿鉆機鉆進困難,錨桿及錨索數量的減少可以大幅度提高巷道掘進支護施工進度,大大降低工人勞動強度。
由于頂板石灰巖的存在,回采期間造成頂板大面積懸頂,給正常回采帶來很大的安全隱患,根據附近已采工作面經驗,若頂板不采取有效的放頂措施,初次來壓步距在80 m左右,周期來壓步距為60 m左右,造成支架壓力大,來壓期間兩巷超前段變形明顯,給超前段支護帶來一定困難。
結合礦上生產經驗以及實際生產條件,選擇頂板預裂爆破的方法對頂板進行弱化,減小采空區頂板懸頂面積。根據9-2012巷內第2測站的地質力學測試結果可知,頂板1~4 m為石灰巖,4~5.5 m為泥巖夾層,5.5~8 m為灰巖。結合國內外工程經驗最終確定爆破孔深度為4 m,炮孔間距2 m,每隔40 m,進行一次預裂爆破。選擇爆破間距40 m,一方面可保證回采進度,另一方面可保證安全回采。
利用FLAC3D數值模擬軟件,分析9-201工作面采用新支護后回采過程中巷道圍巖穩定情況。根據工作面地質資料建立的數值模型,模型沿工作面走向長100 m,沿工作面傾向長220 m,高50 m。分別模擬工作面推進20 m、40 m和60 m時,工作面兩巷超前段圍巖穩定情況。
工作面推進20 m、30 m和40 m時,9-2012巷道距離回采工作面10 m出巷道圍巖垂直應力分布情況,如圖2所示。

圖2 回采過程中巷道圍巖應力分布情況
由圖2可知,隨著工作面的推進,工作面副巷圍巖垂直應力逐漸增大,靠近工作面一側圍巖垂直應力明顯大于非回采側。工作面推進20 m、30 m和40 m時,巷道兩側垂直應力集中系數分別達到2、2.31和2.92。
在工作面推進期間,在副巷超前工作面5 m處建立變形監測點,監測巷道表面最大變形量,監測結果見表1。

表1 副巷超前工作面5 m處表面最大變形量
從巷道變形情況得出,巷道兩幫變形較大,工作面推進20 m、30 m和40 m時,超前工作面5 m處兩幫移近量分別為74.5 mm、100.2 mm和131.9 mm。頂板下沉量在回采40 m時達到最大,為30.1 mm。底板變形不明顯。從變形結果來看,巷道圍巖變形不大,在控制范圍之內,可以滿足巷道使用要求。說明采用新支護后,放頂步距選取40 m是可取的。
到目前為止,9-201工作面已推進400 m,工作面切巷液壓支架安裝完成后,支架后方到切巷幫部剩出有1 m寬度的空間,工作面回采前,在這個空間中進行第1次頂板預裂爆破工作。回采過程中,每隔40 m進行一次頂板預裂爆破工作,頂板預裂爆破過程中,做好兩回采巷道超前段臨時支護工作,加大臨時支護強度。回采過程中對工作面副巷超前段距離回采面5 m處進行變形監測,此處巷道表面位移隨工作面推進變化情況,如圖3所示。

圖3 副巷超前回采面5 m處巷道表面位移隨工作面推進變化情況
通過現場監測可知,工作面推進40 m范圍內,回采巷道超前段頂板下沉量及兩幫移近量增大的速度較大,40 m以后頂板下沉量及兩幫移近量增大的速度較小。在工作面推進50 m、90 m和140 m處,回采巷道超前段巷道表面變形出現小范圍的減小,說明頂板弱化措施起到了很好的作用,減小了采空區懸頂面積,回采巷道超前段的破壞也相應減小。巷道超前段兩幫的變形較大,兩幫移近量最大達到164 mm,頂板下沉量最大達到66 mm,巷道圍巖較為穩定,可以滿足生產使用要求。
(1)通過地質力學測試,灰巖強度的平均值為88.39 MPa,頂板堅硬,錨桿、錨索鉆孔的施工難度較大。9-201工作面附近最大的水平主應力為9.81 MPa,垂直主應力6.89 MPa,地應力量值對巷道支護的影響不突出,從地應力與圍巖強度關系分析9-201工作面兩巷整體支護難度不大。巷道變形受到最大水平主應力方向的影響較小。
(2)引進新型支護理念和新型支護材料,提出新型支護設計。一方面可以節約大量支護材料,另一方面,大幅度提高巷道掘進支護施工進度,大大降低工人勞動強度。
(3)根據理論分析和數值模擬結果,結合礦上生產條件,制定每隔40 m進行一次的預裂爆破的頂板弱化措施,通過現場實踐證明,取得了良好的應用效果。