高北雄,韓斌慧,2,王仕杰,原彩霞
(1西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 航空維修工程學(xué)院,陜西西安 710089;2太原科技大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,山西太原 030024;3中國重型機(jī)械研究院股份公司,陜西西安 710032;4中國航發(fā)山西航空發(fā)動機(jī)維修有限責(zé)任公司,山西晉城 048000)
橡膠減振器的核心元件由高分子聚合物材料構(gòu)成,該類超彈性材料具有優(yōu)于常規(guī)減振器的隔振、降噪功能。因此被廣泛應(yīng)用在航空航天、船舶航海、工程車輛、高鐵動車、汽車制造、建筑機(jī)械等各個領(lǐng)域[1-2]。在某型礦用防爆膠輪車的研制過程中,第一代產(chǎn)品采用通用橡膠減振墊,實現(xiàn)車架和柴油發(fā)動機(jī)之間的柔性連接,從一定程度上緩解了發(fā)動機(jī)或動力總成直接采用螺栓連接固定在機(jī)架上引起的嚴(yán)重振動問題[3]。但是,由于通用減振墊只能衰減垂直于地面方向的單向振動載荷,難以避免駕駛?cè)藛T及車輛的雙重“損傷”。加之煤礦井下腐蝕性工作介質(zhì)影響,減振器頻繁損壞、壽命周期嚴(yán)重縮短;井下吊裝設(shè)備及環(huán)境惡劣,出現(xiàn)故障時更換困難,給采掘工作帶來較大的直接經(jīng)濟(jì)損失。為了延長減振器壽命,提高車輛駕乘舒適性,設(shè)計了專用橡膠減振裝置,采用內(nèi)外雙層鋼圈,鋼圈之間硫化橡膠夾層的復(fù)合結(jié)構(gòu),完成了二代減振裝置設(shè)計[4-5]。在設(shè)計過程中,充分利用達(dá)索公司SolidWorks 軟件優(yōu)良的三維復(fù)雜建模特性及ABAQUS 非線性求解方面的優(yōu)勢,借助二者之間的內(nèi)在接口程序,方便地完成了結(jié)構(gòu)設(shè)計及靜剛度校核,為復(fù)合結(jié)構(gòu)的設(shè)計分析提供借鑒[6-7]。
該型車輛主要用于煤礦井下運(yùn)送人員,采用某型康明斯發(fā)動機(jī)經(jīng)防爆處理,通過四個單向橡膠減振墊連接到機(jī)架上,實現(xiàn)發(fā)動機(jī)前置固定。發(fā)動機(jī)安裝位置、工作狀況及一代橡膠減振器形貌如圖1 所示。

圖1 發(fā)動機(jī)安裝位置、工況及原始橡膠減振器形貌Fig.1 Engine install position, working condition and original rubber damper appearance
圖1 (a)表示發(fā)動機(jī)四個支點與機(jī)架之間采用彈簧阻尼結(jié)構(gòu)連接的簡化,圖1(b)表示一代橡膠減振器結(jié)構(gòu)形式,其由上、下兩層平面鋼板分別與發(fā)動機(jī)底座、機(jī)架安裝座固定,鋼板層間設(shè)置了較大厚度的減振橡膠。該減振器可較好地衰減垂直于端面鋼板的振動載荷,但是對于車輛在加、減速行駛過程,轉(zhuǎn)彎等過程中出現(xiàn)的水平方向動載荷無法有效衰減,而且在水平方向載荷作用下,因剪切應(yīng)力影響極易發(fā)生減振橡膠被撕裂的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響減振器的壽命。
為了延長一代橡膠減振器壽命,提升駕乘舒適性,必須考慮將單向減振升級為三向減振狀態(tài),從而滿足車輛在運(yùn)輸過程中加減速、轉(zhuǎn)彎等工況的需求。首先抽象出新型減振器的力學(xué)模型如圖2 所示。圖中僅表示出了左前、左后的三向減振器力學(xué)模型圖。圖中將柴油發(fā)動機(jī)簡化成立方體,在其質(zhì)心處建立圖示坐標(biāo)系,X方向表示車輛行駛方向,且前進(jìn)方向為正;Y方向表示車輛寬度方向;Z方向表示車輛高度方向,向上為正;其余正方向按照右手定則確定。將發(fā)動機(jī)原來底部的四個支點移動至Y方向的兩側(cè)面,便于在其上布置三向減振裝置。減振特性由橡膠材質(zhì)提供剛度kz、阻尼cz來保證。

圖2 三向橡膠阻尼減振器力學(xué)模型Fig.2 Mechanical model of three-way rubber damper
橡膠屬于超彈性、黏彈性材料,其泊松比一般接近0.5,可按不可壓縮材料進(jìn)行處理。區(qū)別于鋼材本構(gòu)關(guān)系,其彈性變形量與彈性模量之間關(guān)系不同,橡膠材質(zhì)的彈性變形量很大,但彈性模量又很小。因此如果將橡膠與金屬進(jìn)行結(jié)構(gòu)組合,可以充分發(fā)揮彈塑性材料及粘彈性材料二者的組合優(yōu)勢。此外橡膠材料的沖擊剛度大于動剛度,動剛度大于靜剛度,這樣的剛度特性正好能夠滿足動態(tài)沖擊結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計[8]。
橡膠材料的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系表現(xiàn)為加載——卸載過程中形成的橢圓形滯遲回線,曲線所圍面積表示出了某種成分的橡膠材料依賴阻尼作用,將振動能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮芎纳⒌舻哪芰Α_@種阻尼特性是橡膠減振器設(shè)計的核心所在,主要依據(jù)經(jīng)驗對膠料配方進(jìn)行設(shè)計調(diào)整[9]。伴隨著非線性仿真軟件ABAQUS 功能的不斷增強(qiáng),可以在設(shè)計初期較好地預(yù)測設(shè)計效果。
結(jié)構(gòu)設(shè)計的目標(biāo)是將單向有限減振提升為三向全方位減振。因此,設(shè)計時不能再以垂直方向簡單支撐的結(jié)構(gòu)形式,結(jié)合以往在工程機(jī)械減振器設(shè)計方面的經(jīng)驗,擬采用“抬轎”式結(jié)構(gòu)形式,即改變底部四個支點為兩個側(cè)面進(jìn)行的“銷軸式”四支點布局。其中的“銷軸”與發(fā)動機(jī)固接,并支撐筒狀橡膠減振器內(nèi)圈。橡膠制品的形狀,根據(jù)使用需要進(jìn)行由外及內(nèi)結(jié)構(gòu)設(shè)計;橡膠制品的硬度,結(jié)合歷史經(jīng)驗進(jìn)行初選,通過有限元仿真及拉壓試驗的方式改變膠料配方進(jìn)行調(diào)整,以滿足不同方向上的強(qiáng)度與剛度要求。
考慮被研究對象的工作特性,所涉及的橡膠減振器需要對低頻振動與噪聲有很好的衰減效果。同時由于發(fā)動機(jī)以及機(jī)架的結(jié)構(gòu)已經(jīng)定型,為了有效利用車輛安裝空間,橡膠減振器的質(zhì)量不宜過大,安裝與拆卸要比較方便。筒狀減振器的橡膠材料與金屬骨架硫化粘接而成,二者不發(fā)生相對滑動。
依據(jù)上述設(shè)計思路,借鑒工程車輛減振器設(shè)計方法,使用SolidWorks 軟件完成了減振裝置總體結(jié)構(gòu)設(shè)計,如圖3 所示。圖3(a)是各零部件結(jié)構(gòu)及連接關(guān)系示意圖,連接板和銷軸采用鑄造或焊接結(jié)構(gòu)做成一體,并且通過四條螺栓連接到柴油發(fā)動機(jī)本體;支撐座則用來連接車輛機(jī)架,且為了安裝方便,支撐座做成上、下剖分式結(jié)構(gòu),二者用螺栓螺母進(jìn)行連接;筒狀減振器內(nèi)圈和連接板上的銷軸過渡配合,外圈和支撐座連接后通過螺栓調(diào)整夾緊力。圖3(b)是裝配后的總體效果。通過裝配實現(xiàn)了柴油發(fā)動機(jī)與機(jī)架連接的“抬轎”式結(jié)構(gòu)設(shè)計。從而發(fā)揮橡膠減振器在垂直、左右、前后三個方向的振動能衰減功能。

圖3 新型橡膠減振器總體結(jié)構(gòu)Fig.3 Overall structure of new rubber shock absorber
完成總體結(jié)構(gòu)設(shè)計后,核心設(shè)計在于筒狀減振結(jié)構(gòu)(如圖4 所示)。從阻尼結(jié)構(gòu)看,內(nèi)、外圈剛度要比橡膠部分的剛度大得多,屬于約束層;中間橡膠部分相當(dāng)于阻尼層;三層之間為了工作時不出現(xiàn)相對滑移,采用硫化工藝將橡膠和金屬鋼圈進(jìn)行牢固結(jié)合。橡膠減振器工作時,通過阻尼層橡膠的變形耗能來達(dá)到減振降噪的效果。

圖4 筒狀減振器結(jié)構(gòu)Fig.4 Tube shock absorber structure
在減振裝置中,連接板(含銷軸)、支承座以及減振器的內(nèi)外鋼圈,均采用鋼材。其彈性模量E 為2.1×105MPa, 密 度 ρ 為7.8×103 kg/m3, 泊 松 比 μ 取0.3;筒狀橡膠減振器阻尼材料采用天然橡膠,橡膠硬度為60 HA(邵氏A),密度ρ 為1.3×103 kg/m3,泊松比μ為0.499[10]。鋼制連接板及支撐座的靜強(qiáng)度及剛度等在初始設(shè)計時已經(jīng)完成,此處主要對依據(jù)經(jīng)驗選擇的筒狀橡膠減振器靜剛度進(jìn)行校核。
由于橡膠硬度與初始剪切彈性模量之間存在如下關(guān)系[11]:

經(jīng)推導(dǎo)后得出:

式(2)中:HA 為橡膠邵氏硬度;G 為橡膠剪切彈性模量(MPa);G50表示橡膠硬度為50 HA 時的橡膠剪切彈性模量(MPa)。
根據(jù)文獻(xiàn)[11],初選G50= 0.7 MPa。按式(2)計算得到初始剪切彈性模量G=1.05 MPa。由于橡膠材料近似不可壓縮,取其泊松比0.5。根據(jù)橡膠剪切彈性模量與彈性模量關(guān)系:

由此獲得橡膠的初始彈性模量E= 3.15 MPa。
橡膠產(chǎn)品進(jìn)行有限元分析時,由于Mooney-Rivlin模型能夠較好地滿足工程計算精度,作為主要的橡膠本構(gòu)關(guān)系被廣泛采用:

按照文獻(xiàn)[12] 的試驗方法及數(shù)據(jù)處理結(jié)果,結(jié)合本研究材料配方等,選定C10=0.5、C01=0.025 和d=0。
(1)模型建立
SolidWorks 與ABAQUS 同屬達(dá)索旗下的軟件公司,前者依據(jù)其出色的建模能力成為復(fù)雜模型創(chuàng)建的常用軟件,后者憑借強(qiáng)大的分析計算能力,在非線性仿真領(lǐng)域發(fā)揮作用。對于減振裝置整體而言,鋼制部分根據(jù)經(jīng)驗及強(qiáng)度分析,完全滿足需求。但是筒狀減振器由于采用了非線性橡膠材料,必須對其分立體做靜剛度分析。首先在SolidWorks 中加載插件Sw2AbqPlugin_64.dll, 在ABAQUS 中 選 擇assembly 模 塊 —>tools—>CAD interfaces—>SolidWorks 進(jìn)入接口設(shè)置,之后在Abaqus 命令提示區(qū),提示與solidworks 接口已建立,從而實現(xiàn)模型的讀入。模型由三個part:NEIQUAN、WAIQUAN、RUBBER 組成,經(jīng)裝配后的模型如圖5 所示。考慮到橡膠材料非線性、幾何非線性等綜合因素,求解難度比較大,所以采用二維殼單元建模,求解完畢可以通過二維拉伸的方式查看長度方向應(yīng)力、應(yīng)變、變形等參數(shù)。

圖5 筒狀減振器有限元模型Fig.5 Finite element model of tube shock absorb er
(2)求解參數(shù)設(shè)置
1)屬性設(shè)置
將part 中 的NEIQUAN、WAIQUAN 通 過 材 料 管理器及截面管理器賦予STEEL 材料屬性。其質(zhì)量密度7.85e-09,楊氏模量2.1e5,泊松比0.3;對part 中的RUBBER 賦予超彈性材料屬性,其質(zhì)量密度1.3e-09,超彈性值選取各向同性,應(yīng)變勢能選用Mooney-Rivlin,輸入源中選擇前面計算出的系數(shù):C10=0.5、C01=0.025和d=0。
2)裝配、分析步、相互作用屬性設(shè)置
在裝配模塊中,選擇三個part,并以非獨立類型完成裝配實例。
在初始分析步的基礎(chǔ)上建立靜力—>通用分析步,考慮橡膠特性,開啟大變形選項,將求解增量步設(shè)置為初始0.001,最小1e-05,最大1,保證計算過程的收斂性。
因為橡膠阻尼層在內(nèi)、外鋼圈的約束下發(fā)生變形,因此對外鋼圈內(nèi)表面與橡膠外表面、內(nèi)鋼圈外表面與橡膠層內(nèi)表面間需要設(shè)置綁定約束,以仿真橡膠硫化的真實效果。約束后的效果如圖6 所示。綁定約束部位以接觸區(qū)域均布小圓圈的形式表示,設(shè)置過程中歸于主從面的選取遵循“硬面為主”的原則。

圖6 內(nèi)、外鋼圈與橡膠阻尼層綁定約束的設(shè)置Fig.6 Setting of binding constraints between inner and outer steel rings and rubber damping layer
(3)網(wǎng)格劃分
在mesh 模塊中,對內(nèi)、外鋼圈布種時選擇近似全局尺寸為1,對橡膠層設(shè)置全局尺寸0.5,從而既保證求解質(zhì)量,又不因鋼圈網(wǎng)格過密降低求解速度。打開網(wǎng)格控制,“單元庫”選擇Standard,“族”選擇“平面應(yīng)力”,“幾何階次”選擇“線性”,采用“四邊形減縮積分”及“沙漏控制”,最終單元類型為CPS4R。對于非獨立實例選取part 對象進(jìn)行“四面體為主”的“自由”網(wǎng)格劃分及“中性軸算法”屬性控制。劃分完成的part 網(wǎng)格如圖7 所示。

圖7 內(nèi)、外鋼圈與橡膠阻尼層劃分網(wǎng)格Fig.7 Mesh of inner and outer steel rings and rubber damping layer
(4)求解結(jié)果
1)約束及載荷設(shè)置
根據(jù)實際工況,外鋼圈安裝在車架上,對筒狀減振器的外鋼圈設(shè)置完全約束,即限制外鋼圈的三個方向移動及轉(zhuǎn)動自由度,如圖8(a) 所示;內(nèi)鋼圈通過銷軸連接在發(fā)動機(jī)上,對于內(nèi)鋼圈施加發(fā)動機(jī)傳遞過來的靜態(tài)載荷,且主要載荷為發(fā)動機(jī)重量,每個支點處承受發(fā)動機(jī)重量的1/4,經(jīng)過計算后在內(nèi)鋼圈表面施加0.28176MPa均布壓強(qiáng),如圖8(b)所示。

圖8 筒狀橡膠減振器約束及載荷設(shè)置Fig.8 Restraint and load setting of rubber tube shock absorber
2)可視化結(jié)果顯示
對上述設(shè)置完各項參數(shù)、劃分完網(wǎng)格、約束及載荷完備的模型進(jìn)行求解后,得出變形云圖結(jié)果如圖9 所示,從圖中可見最大變形值發(fā)生在靠近內(nèi)鋼圈處的橡膠阻尼層處,盡管研究過程中開啟了大變形選項,但是因為實際最大變形量僅有0.84mm,所以采用此種結(jié)構(gòu)的減振形式對于最大程度衰減振動,防止車輛在水平、前進(jìn)、橫向轉(zhuǎn)彎過程中的振動過大是極為有利的。通過模擬所得的靜剛度值基本接近橡膠試驗所得的靜剛度值。使用該研究所完成的設(shè)計實物,通過實車試驗、井下工業(yè)性試驗,效果良好,對于同類型減振系統(tǒng)的設(shè)計積累了經(jīng)驗。

圖9 筒狀橡膠減振器變形云圖Fig.9 Cloud chart of deformation of cylindrical rubber shock absorber
由于橡膠具有大緩沖阻尼減振特性,因此在快速衰減振動的場合被廣泛采用,如果僅選擇標(biāo)準(zhǔn)橡膠墊,其減振特性無法達(dá)到最優(yōu),必須通過專業(yè)化設(shè)計,才能達(dá)到最佳的減振降噪效果。在完成復(fù)雜減振裝置的設(shè)計過程中,SolidWorks 與ABAQUS 軟件的聯(lián)合使用,對于解決復(fù)雜模型、非線性設(shè)計具有快捷、高效的優(yōu)勢。