廖玻




摘 要:針對無錫地鐵2號線電客車轉向架在架修時(運行里程約60萬公里),動車構架電機吊座區域開始出現裂紋問題,通過從設計結構、工藝執行、理化分析等方面開展故障分析,該動車構架裂的主要原因為裂紋位置焊縫熔深未達到設計要求,提出動車構架修復方案,免于由于動車構架裂紋延伸發生行車事故,確保無錫2號線電客車安全平穩運行。
關鍵詞:構架;裂紋;分析;優化
中圖分類號:U279 文獻標識碼:A
0 引言
目前無錫2號線電客車轉向架為浦鎮車輛有限公司的PW80E-II型轉向架,2020年6月,2號線架修時02122車2位端構架電機吊座區域橫梁上蓋板存在裂紋(如圖1所示),該轉向架于2014年5月生產,運營里程646 862公里,經過普查共發現12個動車故障構架。構架裂紋危及行車安全,為查找構架裂紋原因,開展了設計結構、工藝執行、理化分析、線路測試等工作。
1 構架裂紋原因分析
1.1 設計結構分析
無錫2號線PW80E-II型轉向架是在B23型轉向架基礎上,為滿足電機和制動接口進行了適應性改進,理論計算分析、構架強度計算、構架強度和疲勞強度試驗,結果均滿足UIC615-4、EN13749等標準要求。
1.2 工藝執行分析
(1)人員。人員具備上崗證和歐標證,不具備指向性。
(2)設備。
(3)物料。板材型號為P355NL1;焊材型號為G4Si1/φ1.2 mm,保護氣體為80%Ar+20%CO2;該平臺轉向架均采用該型號板材、焊材和保護氣體,不具備指向性。
(4)工藝。PW80E-II型轉向架的工藝中,與裂紋故障相關的焊縫為H308焊縫,端部板厚度8 mm,單邊Y型坡口,設計融深要求6 mm,工藝實際執行過程中,牽引板與橫梁上蓋板為Y型50°坡口,端部8 mm板厚有2 mm頓邊,越是靠近內擋板處,空間位置越狹小,焊槍擺動受限,存在焊接電弧達不到焊縫根部導致熔深達不到設計要求6 mm的可能性。
1.3 線路測試
為了更好地進行線路測試,根據既有鏇輪記錄和線路軌道資料進行了統計分析,23列車中共存在94個車輪不圓度在0.4 mm~0.5 mm,占7.5%,85個車輪不圓度超過0.5 mm,占6.8%,其中最大不圓度為0.94 mm。
選取0216車在正線進行動應力、振動測試,動應力測試共布置10個測點;振動測試共布置16個測點,經過測試,在車輪徑跳狀態(0.37 mm,0.23 mm,0.16 mm,0.5 mm)下;所有測點的等效應力幅均小于70 MPa;近構架裂紋處焊縫測點應力主頻主要集中在20 Hz~50 Hz、60 Hz、90 Hz頻率帶,其中頻率占比最大為20 Hz~50 Hz,60 Hz、90 Hz頻率能量占比較小。
1.4 構架理化分析
對無錫2號線2個裂紋構架進行理化分析,結論顯示:
(1)2個構架的3個裂紋位置的構架焊縫熔深為2.8 mm,4.2 mm,4.2 mm,不符合設計要求。(2)對開裂疲勞源處焊縫進行微觀檢測,熔敷區、熔合區、熱影響應及母材等各區域微觀組織正常。(3)裂紋處呈現疲勞斷口特征,疲勞源位置靠在內擋板的橫梁上蓋板與牽引力的焊縫根部,呈現多源性疲勞特征。
1.5 小結
(1)PW80E-II型轉向架設計驗證充分,滿足標準要求。(2)工藝執行的人、機、料不具備故障原因指向性,工藝文件從平臺實施以來,焊接要求沒有變化。(3)構架理化結果顯示,裂紋處焊縫熔深未達到設計要求是出現裂紋的主要原因。
2 構架修復方案
2.1 結構方案
針對無錫2號線構架裂紋問題,進行修復優化,詳見下表:
通過上述優化,保證了焊縫熔深,提高了故障區域局部強度,提高了疲勞余量。
2.2 方案驗證
(1)強度計算。本次考慮主體1 000萬次循環載荷和局部安裝座疲勞1 000萬次循環載荷,修復構架所有關鍵承載焊縫的疲勞損傷均小于1,滿足600萬公里使用壽命要求;相較于原構架,在相同工況下,修復構架在裂紋位置的疲勞壽命約是原構架的7倍。(2)工藝驗證。對修復后的構架進行焊縫切割取樣,金相復驗熔深合格,滿足設計要求。(3)臺架試驗。對修復構架進行靜強度及強度試驗,試驗軸重比無錫2號線的設計軸重更大,結果表明:1)經過超常16 t滿軸重和疲勞15 t滿軸重的靜載荷考核,構架所有測點應力滿足要求。2)經過15 t滿軸重的動態主體疲勞1 000萬次+局部安裝座疲勞1 000萬次的嚴苛考核,構架無裂紋產生,滿足要求。
3 結束語
通過對無錫2號線電客車動車構架裂紋進行深入調查分析,是由于動車構架裂紋位置焊縫熔深未達設計要求,導致多源性裂紋產生。采取對故障區域內擋板結構優化等措施改善受力狀態,增加該區域焊縫熔深, 提高焊接可達性和結構疲勞強度,有效地降低了故障區域應力水平,確保PW80E-II型轉向架動車構架安全運用,可為地鐵電客車構架裂紋故障提供借鑒。
參考文獻:
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