朱勝華 肖寶明 張國民




摘要:在輪胎硫化成型中,乘用胎機械式硫化機的后充氣,對于硫化后熟胎起到充氣定型和逐漸冷卻的作用,避免造成輪胎臺面下凹和胎圈變形等缺陷,從而影響輪胎質量。本文首先介紹后充氣上夾盤座的作用,然后著重研究上夾盤座的支耳,在充氣定型過程中,斷裂失效的原因。本文主要通過機械性能的理化測試、對斷口進行電鏡掃描分析,找出其斷裂根本原因。
關鍵詞:硫化機;后充氣;上夾盤座;支耳;斷裂失效;分析
1? 概述
在乘用胎硫化成型的生產工藝中,后充氣是必不可少的。由于現(xiàn)今輪胎中,大部分采用尼龍或聚酯纖維的簾線作為其骨架材料,但是其彈性模量小、伸長率較大的缺點,以及材料熱收縮特征,當輪胎在高溫硫化后,按照硫化工藝程序進行開模、卸胎,由于輪胎溫度較高,直接進行自然冷卻,容易使得簾線和橡膠的收縮率突然增大,從而造成輪胎胎面下凹和胎圈變形等缺陷。所以在硫化生產工藝中,增加后充氣,使得輪胎能夠在充氣壓力大于使用時壓力的狀態(tài)下進行逐漸冷卻,保證輪胎胎體不發(fā)生永久變形,確保能夠生產出高精質量的輪胎。因此,對于輪胎硫化機和后充氣的部件的原材料、加工精度的質量要求,必須要求供應商嚴格按照零部件圖紙的技術要求執(zhí)行。
2? 斷裂失效描述
當生胎經過硫化后,將會被機械手或者卸胎裝置轉運到后重啟裝置,而在后充氣裝置(圖1)中有上下夾盤,高溫的熟胎被卸胎裝置轉運至下夾盤上,然后兩個上夾盤上的氣缸活塞桿伸出,推動上夾盤,將輪胎夾緊于上、下夾盤之間,緊接著進行充氣加壓,使得輪胎膨脹定型。此工藝過程中,僅僅是氣缸向下推上夾盤的力,且氣缸內壓縮空氣壓力為0.5~0.6MPa。此外,輪胎充氣時對上夾盤的反作用力。
最近,在某一輪胎硫化生產線中,有一臺后充氣的上夾盤座所連接兩個氣缸的支耳意外斷裂。在十幾年的后充氣使用中,很難遇到這種斷裂問題。雖然視為個案,但是作為工程師,我們必須深入調查分析,找到根本原因。
3? 本體材料的機械性能理化測試
此上夾盤為鑄件ZG230-450,熱處理要求為退火處理,執(zhí)行標準為:《GB/T 11352-2009 一般工程用鑄造碳鋼件》。
3.1 化學成分分析(表1)
3.2 力學性能試驗(圖1、表2)
3.3 金相檢驗
我們選取斷后截面,然后進行處理,依據GB/T13298-2015標準進行檢驗。
我們可以看出:拋光而未經過腐蝕處理的顯微顯像中,大部分區(qū)域存在疏松的氣孔。經過腐蝕處理(見圖2~圖3)后,顯微組織有:魏氏體+珠光體+塊狀鐵素體,且原奧氏體晶粒粗大,屬于鑄態(tài)組織。
4? 斷口的掃描電鏡分析
我們依據《分析型掃描電子顯微鏡方法通則》JY/T 010-1996標準執(zhí)行,對斷口處進行掃描電鏡分析。從照片來看,斷口呈現(xiàn)脆性、沿晶斷裂的形貌。
5? 斷裂分析和總結
由于設備材料的斷裂原因、斷裂機理、斷裂變形情況有很多種。我們從上夾盤的使用工況,通過計算分析該斷裂位置處所受最大剪應力為12MPa,屬于交變低應力,遠遠小于該材料的屈服強度,以及從斷口的掃描電鏡照片來看,可以判定為:因晶粒粗大,疲勞脆性斷裂,也屬于沿晶斷裂。同時,根據金相顯微組織和機械性能測試的數據來看,判定該上夾盤的鑄件由于供應商在生產制造過程中遺漏,未經過熱處理,從而流入裝備生產線。
雖然僅僅一個零件發(fā)生一次意外的質量問題,但是我們也發(fā)現(xiàn)在生產制造管理上,容不得一點失誤,因為這將給設備制造方和使用方非常大的名譽和經濟損失。
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