李少松





摘 要:國內多家大型焦化廠使用真空碳酸鉀脫硫技術加WSA制酸工藝,脫除和處理焦爐煤氣中的硫化氫氣體(焦化廠稱之為酸氣)。由于脫硫富液在加熱解析過程中,有大量輕質焦油、萘、水分和煤粉混合在硫化氫氣體中。這些物質經常堵塞酸氣輸送管道、制酸焚燒爐噴嘴甚至是制酸催化劑。管道及設備清理頻率高,而且清理出的結垢物質屬于危廢,存放、運輸要求很嚴格。需要一種自帶清潔功能的凈化設備,進一步凈化硫化氫氣體,減少酸氣管道及制酸設備的堵塞,提高設備開工率。
關鍵詞:管殼式換熱器;硫化氫氣體;管內結垢;生產循環水
我們廠焦爐煤氣產量每小時10萬m3,平均硫化氫含量7g/m3,配備兩套真空碳酸鉀脫硫系統。生產過程中,平均兩周左右就需要使用化學溶劑,清洗一次酸氣輸送管道道,并拆卸清洗焚燒爐酸氣噴燒嘴,嚴重影響生產節奏。通過分析酸氣管道及制酸設備中附著堵塞物的基本性質,參考脫硫再生系統酸氣冷凝冷卻器原理,設計了一套帶清洗功能的酸氣冷凝凈化器,方案如下:
1 酸氣冷凝凈化器的結構示意圖
2 工作原理
2.1 冷凝凈化過程
低溫水通入冷凝凈化器的殼程,高進低出,管徑選用DN50,水流量基本控制為14m3/h,壓力0.6MPa,入口溫度16℃;酸氣進入管程,低進高出,每小時流量1000m3/h,入口溫度32~35℃。酸氣進入換熱器后通流面積增大流速降低,并冷卻降溫將混合狀態下的萘、焦油、液滴等物質凝結在換熱管內壁上。
2.2 冷凝凈化器管程內壁清洗過程:
清洗凈化器管程操作:①關閉酸氣進、出口閥門;②關閉排液管閥門;③關閉低溫水進口閥門;④打開蒸汽進口閥門和排液管閥門;⑤打開循環氨水進、出口閥門;⑥打開導氣閥讓殘余酸氣進入酸氣出口管道,使循環氨水注滿換熱器管程,當管壁升溫后管壁閥門,設備進入沖洗狀態。
3 生產循環氨水對酸管內結垢物的溶解實驗
4 酸氣冷凝凈化器驗算過程
4.1 冷凝凈化器器技術參數:
設計壓力:管程 0.9MPa,殼程 0.9MPa;
工作壓力:管程 0.03~0.6MPa,殼程 0.6MPa;
設計溫度:管程 100℃,殼程 180℃a;
物料名稱:管程 硫化氫氣體或循環氨水,殼程 低溫循環水或蒸汽;
換熱面積:82㎡;操作重量 9500kg;
容器類別:一類。
4.2 換熱效果驗算
已知,硫化氫的相對密度1.189kg/m3,酸氣比熱容接近于空氣1.003kJ/(kg*k),流速1000m3/h;低溫循環水的比熱容為4.2kJ/(kg*k),流速14m3/h。
假設換熱管內壁結垢前,硫化氫進口溫度為T1',出口溫度為T1",每小時釋放熱量為Q1,流速為V1,比熱為c1,那么:
Q1=(T1'-T1")·V1·ρ1·c1·1h
假設T1"=18℃,T1'=35℃
那么Q1=17℃×1.189kg/m3×1000m3/h×1.003kJ/(kg*k)=
20273.6kJ;
假設換熱管內壁結垢前,低溫水進口溫度為T2',出口溫度為T2",每小時釋放熱量為Q2,流速為V2,比熱為c2,不考慮熱量損失的條件下,Q1=Q2,由Q2=(T2"-T2')·V2·ρ2·c2·1h,得T2"≈16.4℃;
換熱面積計算公式:
其中,Q是換熱量,單位W(J/s);k是污垢系數一般取08~0.9;K是傳熱系數(冷介質水與熱介質氣體的總傳熱效率系數K,取值范圍17~280w/(m2·℃));△tm是對數平均溫差;
對數平均溫差:
將假設溫度值代入方程式
得,△tm≈7.5℃
推導公式:
代入已知數值(k取0.8,)
得出,K=11w/(m2·℃),低于管殼式換熱器最小傳熱系數。
綜上分析,在硫化氫氣體流速1000m3/h,溫度35℃;低溫水流速14m3/h,溫度16℃;條件下,酸氣冷凝凈化器在起初階段,可將酸氣出口溫度降至18℃。
4.3 管程阻力計算
換熱器的換熱面積為82m2,管程總的通流面積為0.4m2,(酸氣管道通徑200mm,通流面積為0.031m2),換熱器管程總通徑面積是酸管的12.9倍,流速為酸管內流速的1/13。
設單根換熱管的管程阻力為△Pm(單位:Pa),總阻力為△P;
圓形風管摩擦阻力計算公式,
其中,λ為摩擦阻力系數(空氣對鋼取0.02),v為氣流速度(單位:m/s),ρ為硫化氫氣體密度(單位:kg/m3),l為管道長度(單位:m),D為風管(換熱管)通徑(單位:m);
l=1.986m,D=80mm=0.08m
△Pm=0.14Pa,△P=△Pm×80=11Pa
當換熱管內壁結垢平均厚度為10mm時,設管程阻力為△Pm'(單位:Pa),總阻力為△P',換熱管實際通徑D'=0.08m-0.02=0.06m,摩擦阻力系數λ'=0.04(氣體與結垢物摩擦),那么
△Pm'=0.374Pa,△P=△Pm'=×80=29.92Pa。
5 總結
以管殼式換熱器為基礎設計的酸氣冷凝凈化器,能夠高效冷凝酸氣中的混合物使之結垢滯留于換熱管內壁,使用焦爐生產循環氨水進行周期性清洗,可溶解清洗換熱管內壁。可消除硫化氫外送管道及制酸設備頻繁堵塞的現象,而且無二次污染的清洗方式,在現今焦化行業的環保提升進程中值得推廣。