




關鍵詞:快鍋;低氮燃燒器;改造
1 背景
達州玖源化工有限公司(以下簡稱“達州玖源”)使用的100t/h快裝鍋爐的性能特點為:采用美國ABB-CE公司的D型全膜式壁結構的雙鍋筒自然循環水管組裝鍋爐,為上、下雙鍋筒縱向臥式布置,兩鍋筒之間布置有對流管束。鍋爐安置在鋼結構的底座上,爐體側墻、頂部和后墻均為水冷壁管包覆。該型鍋爐容量大,采用2只燃燒器,其布置在用耐火絕熱材料砌成的前墻上,爐膛設計成向上膨脹。該鍋爐為正壓燃燒方式的鍋爐,使用燃燒油、氣體及液體燃料,適于輕柴油、重油、天然氣、煉廠氣、焦爐煤氣、及其他廢氣和液體,排放煙氣中NOx≤200mg/Nm3。
2 快鍋煙氣排放現狀
達州玖源快鍋煙氣中的氮氧化物(以NO2計)實際值為190mg/m3左右。為進一步減少大氣污染物排放,達州玖源通過對多種煙氣治理方案的考察和交流,并進行綜合討論和對比,結合現有鍋爐的實際情況,決定實施快鍋燃燒器低氮改造。
3 改造項目的實施
最終確定改造計劃為,首先完成低氮燃燒器改造和控制系統升級,煙氣外循環(FGR)擇機實施[1]。由燃燒器制造廠家負責快鍋低氮燃燒器改造項目。2019年11月28日,快鍋低氮燃燒器及附屬設備到達生產現場;2019年12月2日-2020年1月5日完成低氮燃燒器改造項目施工。
4 低氮燃燒器系統運行
4.1 快鍋烘爐
因更換燃燒器后,快鍋爐墻的澆注料進行了更換,因此需要對快鍋爐膛進行烘爐。鍋爐具備烘爐條件后,2019年12月26日17:48開始按《快裝鍋爐烘爐方案》進行烘爐,29日23:00升至250℃后無法繼續升溫,按250℃恒溫烘爐,31日17:15停止烘爐,自然降溫。
2020年1月12日19:00引天然氣入界區置換至快鍋天然氣管道,20:46 1#燃燒器點火運行,20:49 2#燃燒器點火運行,快鍋烘爐,爐膛出口煙溫控制320℃恒溫后,進入正常開車程序。
4.2 低氮燃燒器調試
2020年1月6日至12日改造項目完成“三查四定”內容整改和快鍋系統靜態調試。1月13日10:25至16:00燃燒器制造單位工程師到生產現場進行快鍋低氮燃燒調試,情況如下:①快鍋不同負荷下的煙氣中NOx折算后濃度均<80mg/m3;②調試期間快鍋蒸汽產量最高96t/h(蒸汽壓力5.86MPa、溫度458℃)。因快鍋調試期間,省煤器進水溫度為54-76℃,未達鍋爐設計溫度104℃以上,對蒸汽產量有一定影響。
4.3 低氮改造前后運行對比分析
因快鍋低氮燃燒器改造前后的運行參數和消耗情況進行收集期間,裝置處于正常生產狀態,為防止裝置大幅度波動,未對快鍋進行額定滿負荷測試。
改造前選取2019年11月16日至19日快鍋蒸汽產量85~90t/h;改造后選取2020年2月10日至13日快鍋蒸汽產量約85t/h。同等負荷下對比分析結果如下:
從表1看出,改造后,同等負荷運行對比,爐膛進風量增加,風機電流、爐膛出口煙壓、過熱器出口煙溫、省煤器出口煙溫(高于設計值130℃)等參數上漲,熱量損失,導致噸蒸汽耗天然氣、耗電均上漲。
5 改造后的效果
5.1 快鍋蒸汽質量和水質情況
快鍋水質及蒸汽質量情況執行GB/T 12145-2016《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量標準》。如下:
5.2 排放情況
裝置正常生產后,對快鍋煙氣進行了檢測,檢測結果見表3:
從上表可知,快鍋燃燒器低氮改造后,氮氧化物(以NO2計)排放含量可以達到<80mg/m3,滿足GB 13223-2011《火電廠大氣污染物排放標準》中天然氣鍋爐的排放標準。
5.3 改造前后關鍵參數對比
6 運行期間存在問題及改進措施
快鍋自2020年1月12日完成改造后點火開車,運行能耗有所上漲。快鍋蒸汽產量87.5t/h工況下,天然氣消耗為92.2Nm3/t;電耗為9.0kW·h/t。在鍋爐蒸汽產量大于約86t/h后,風機B-301A/B電流超額定電流(11.7A),長時間運行存在隱患。改進措施:待燃燒曲線調整后,再對風機電機能力進行評估。
7 結語
快鍋實施低氮燃燒器改造后,投入生產使用,運行穩定,各項環保數據運行良好,達到了環保減排的效果。未改造前煙氣氮氧化物濃度為200mg/m3左右,標干流量為100000Nm3/h,改造后氮氧化物濃度為70mg/m3左右,按年運行8000h計算,每年可減少氮氧化物排放104t。雖然鍋爐能耗略有上漲,還需待快鍋停爐時對燃燒曲線進行進一步優化,但該項目具有良好的社會效益。綜上所述,快鍋此次低氮減排改造達到了預期的效果。
參考文獻:
[1]王憲輝,李鐘.燃氣鍋爐低氮改造技術探討[J].山西建筑,2017,43(5):203-204.
作者簡介:
孫志剛(1977- ),男,助理工程師,從事化工生產技術管理工作。