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低溫甲醇洗裝置降低甲醇消耗技術(shù)改進(jìn)

2020-09-10 07:22:44劉欣慧
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

劉欣慧

關(guān)鍵詞:低溫甲醇洗技改;低溫甲醇洗優(yōu)化

1 低溫甲醇洗工藝原理

低溫甲醇洗技術(shù)是由德國(guó)開(kāi)發(fā),在世界范圍內(nèi)得到進(jìn)一步推廣和利用的,其本身運(yùn)作流程較為復(fù)雜,從根本上來(lái)說(shuō)就是通過(guò)物理方法對(duì)生產(chǎn)當(dāng)中粗煤氣中的酸性氣體進(jìn)行吸收得以利用。低溫甲醇洗裝置的目的是去除變換氣中的酸性氣體及CO2,該過(guò)程是一種物理吸收過(guò)程,用低溫甲醇作為洗液(吸收劑),在設(shè)計(jì)溫度-53.9℃時(shí),甲醇對(duì)于CO2,H2S和COS具有較高的可溶性。在物理吸收過(guò)程中,含有任何成份的液體負(fù)載均與成份的分壓成比例,吸收中的控制因素為溫度、壓力和濃度。

2 甲醇單耗大的原因分析

①低溫甲醇洗裝置有兩股去克勞斯硫回收的酸性氣,分別為主洗酸性氣、預(yù)洗酸性氣,低溫甲醇洗K005(熱再生塔)通過(guò)再沸器再沸富含硫化氫的甲醇富液后,產(chǎn)生攜帶甲醇?xì)怏w的主洗酸性氣,通過(guò)W014(熱再生塔頂冷凝器)將氣態(tài)甲醇冷凝回收,不凝的酸性氣送至克勞斯硫回收系統(tǒng)進(jìn)行燃燒;

②低溫甲醇洗A/B單元,預(yù)洗閃蒸塔(K007I段)溶液分布器設(shè)計(jì)不能滿足工藝要求。實(shí)際生產(chǎn)中,根據(jù)2017年6月至2018年6月間的預(yù)洗酸性氣的分析數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在洗滌脫鹽水流量達(dá)到設(shè)計(jì)流量的情況下,預(yù)洗酸性氣中甲醇含量一般在5%-12%之間,平均值為9.725%。預(yù)洗酸性氣中甲醇偏高,主要是由于預(yù)洗閃蒸塔(K007I段)回收預(yù)洗酸性氣中甲醇效果不佳,增加了低溫甲醇洗甲醇的消耗;

③甲醇精餾系統(tǒng),甲醇水塔(K009)進(jìn)行甲醇和水的分離。由甲醇水塔再沸器(W023AB)提供熱量,控制塔底溫度為136℃;塔頂氣相甲醇離開(kāi)甲醇水塔(K009),直接進(jìn)入熱再生塔(K005)Ⅱ段。一股來(lái)自貧/富甲醇換熱器(W013ABCDEFG)F殼程出口的甲醇貧液作為甲醇水塔(K009)回流液。甲醇水塔(K009)底部的含醇廢水,控制甲醇含量在100ppm以下,經(jīng)廢水泵(P017A/R)加壓后,在共沸塔給料加熱器(W020AB)管程中預(yù)熱共沸塔進(jìn)料后,送往生化水處理裝置;

④制冷工段(丙烯壓縮機(jī))的制冷溫度達(dá)不到要求,不能有效地為甲醇洗系統(tǒng)提供冷量,會(huì)導(dǎo)致低溫甲醇洗系統(tǒng)的溫度偏高、單耗增大;

⑤凈化氣調(diào)節(jié)閥門(mén)開(kāi)關(guān)幅度過(guò)大,氣體流速過(guò)快,導(dǎo)致吸收塔液泛,造成出口凈化氣體中夾帶甲醇霧沫,導(dǎo)致甲醇消耗量增大;

⑥設(shè)備檢修后,換熱器需要重新進(jìn)行排氣才能投用,在投運(yùn)過(guò)程中進(jìn)行排氣操作時(shí)會(huì)有大量甲醇溢出或機(jī)械密封存在泄漏,增加了甲醇消耗;

⑦由于系統(tǒng)腐蝕嚴(yán)重,造成過(guò)濾器的清洗頻率高,在切換的過(guò)程中造成甲醇消耗增加;

⑧低溫甲醇洗甲醇溶液循環(huán)量對(duì)氣體凈化效果影響極大,適當(dāng)?shù)募状佳h(huán)量不僅可以實(shí)現(xiàn)甲醇的低操作溫度,還可以減少系統(tǒng)的能耗。若甲醇循環(huán)量過(guò)高,會(huì)使循環(huán)甲醇溫度升高,甲醇消耗也升高;如果甲醇循環(huán)量過(guò)小,會(huì)造成出界區(qū)凈化氣中總硫及CO2含量超標(biāo);

⑨系統(tǒng)開(kāi)、停車次數(shù)過(guò)于頻繁導(dǎo)致的系統(tǒng)甲醇消耗。

3 改進(jìn)措施及正常生產(chǎn)中的注意事項(xiàng)

3.1 酸性氣體

①控制好熱再生塔(K005)的操作壓力和溫度,保持穩(wěn)定,減少波動(dòng)的幅度和頻率;

②控制好熱再生塔頂冷凝器(W014),共沸塔頂冷凝器(W021)水量,防止酸性氣體帶液,保證氣液分離效果,并且定期檢查換熱器是否存在氣阻現(xiàn)象,經(jīng)常性對(duì)換熱器進(jìn)行排氣,防止氣阻現(xiàn)象發(fā)生,避免甲醇液體隨酸性氣體一起被帶出系統(tǒng);

③將共沸塔(K008)頂部氣相管線至預(yù)洗閃蒸塔一段(K007I段)的保溫材料拆除,從而降低預(yù)洗酸性氣進(jìn)K007I段前的溫度;

④適當(dāng)降低尾氣洗滌塔(K006)底部脫鹽水給水溫度;

⑤對(duì)熱再生塔頂冷凝器(52-W014)、共沸塔頂冷凝器(52-W021)上水管線增設(shè)大口徑導(dǎo)淋,當(dāng)換熱效果差時(shí),對(duì)換熱器管程進(jìn)行濁循環(huán)水反沖洗;

⑥減少熱再生塔(52-K005Ⅱ)再沸器蒸汽流量降低熱再生塔(K005Ⅱ)頂部熱再生氣溫度,操作依據(jù):將熱再生塔(52-K005Ⅱ)壓差降至28kPa左右:保證貧甲醇的總硫含量小于10ppm;

⑦減少共沸塔(52-K008)再沸器蒸汽流量降低共沸塔(52-K008)頂部氣相溫度,操作依據(jù):將共沸塔(52-K008)塔底部甲醇水溫度控制在106℃-107℃,保證共沸塔(52-K008)塔底部甲醇水中總硫含量低于10ppm;

⑧將H2S濃縮塔三段(52-K003Ⅲ)氣提氮?dú)饬吭黾又?000mm3/h,增加H2S濃縮塔三段(52-K003Ⅲ)的閃蒸冷量。在保證氣提氮?dú)鉁囟鹊那疤嵯卤M量將H2S濃縮塔三段(52-K003Ⅲ)的閃蒸氣多通過(guò)硫化氫富氣冷卻器(52-W016)換熱,降低主洗酸性氣溫度;

⑨將硫回收裝置的酸性氣分液罐Ⅱ(61-B011)分離液由酸性水泵(61-P01)輸送到低溫甲醇洗A單元地下槽(51-B005)回收,減少甲醇損失;

⑩聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度室盡可能將其他界區(qū)濁循環(huán)水用量降低,(變換A單元濁循環(huán)水關(guān)閉,變換B單元濁循環(huán)水根據(jù)變換出口溫度,回水閥關(guān)至1/3處)聯(lián)系生產(chǎn)部,關(guān)小酚氨回收及煤氣水分離濁循環(huán)水用量,將回水壓力由0.27MPa降至0.23MPa,從而增大了低溫甲醇洗界區(qū)的濁循環(huán)水用量;

?杜絕現(xiàn)場(chǎng)跑冒滴漏,及時(shí)回收檢修時(shí)和取樣置換時(shí)的甲醇廢液。

3.2 凈化氣、CO2尾氣

保持H2S吸收塔、CO2閃蒸塔(K003)Ⅲ和H2S濃縮塔(K004)Ⅲ頂部的操作壓力和溫度穩(wěn)定,盡可能控制在正常操作范圍內(nèi),減少波動(dòng),密切注意各塔的壓差值,同時(shí)加強(qiáng)分析監(jiān)控,防止出現(xiàn)帶液現(xiàn)象,將各股氣體帶出的甲醇量降低至最低。

3.3 排放廢水

①調(diào)整甲醇水分離塔的操作,在保證出塔頂甲醇蒸汽中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)低的前提下,盡可能提高塔的操作溫度,使出塔底部廢水中甲醇含量盡可能低;

②嚴(yán)格按照指標(biāo)控制進(jìn)甲醇洗滌塔的工藝氣溫度,防止蒸汽流量出現(xiàn)波動(dòng)而引起甲醇水分離塔工況波動(dòng),導(dǎo)致排放廢水中甲醇超標(biāo);

③盡可能降低進(jìn)低溫甲醇洗系統(tǒng)工藝氣溫度,減少帶入的水量,使需要從甲醇水分離塔排放的廢水減至最少;

④系統(tǒng)開(kāi)、停車期間,應(yīng)對(duì)臨時(shí)直補(bǔ)蒸汽閥門(mén)進(jìn)行檢查確認(rèn),防止因臨時(shí)直補(bǔ)蒸汽漏入塔內(nèi)而影響循環(huán)甲醇的水含量,并導(dǎo)致排放廢水量增大,增加甲醇的損失。

3.4 系統(tǒng)開(kāi)停車

①在開(kāi)、停車過(guò)程中,應(yīng)合理調(diào)節(jié)系統(tǒng)內(nèi)各部分充氮閥門(mén)的開(kāi)度,在能保證系統(tǒng)壓力并維甲醇循環(huán)的前提下,減少氮?dú)庥昧?,從而降低由于放空過(guò)大而造成的甲醇損失;

②根據(jù)經(jīng)驗(yàn)適當(dāng)安排開(kāi)車建立甲醇循環(huán)的時(shí)間,以免系統(tǒng)接收粗煤氣前等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)增加甲醇的損失;

③停車時(shí)系統(tǒng)甲醇再生回溫結(jié)束后,盡快停甲醇循環(huán),以免時(shí)間過(guò)長(zhǎng)造成甲醇損失。

3.5 保證甲醇溶液循環(huán)量

保證甲醇溶液循環(huán)量與變換氣氣量必須相匹配,防止循環(huán)量過(guò)大,造成甲醇損失。

4 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)上述原因分析可以說(shuō)明:影響低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇消耗的因素有很多種因素。在保證產(chǎn)品氣合格的前提下,要想最大限度的降低甲醇消耗,在實(shí)際的生產(chǎn)工作中必須多方面考慮,通過(guò)上述工藝調(diào)整使各項(xiàng)指標(biāo)精細(xì)化操作管理,來(lái)降低系統(tǒng)的甲醇消耗,從而才能實(shí)現(xiàn)效益最大化。低溫甲醇洗的氣體凈化效率取決于酸性氣在甲醇中的溶解度和達(dá)到氣液平衡時(shí)酸性氣在氣相中的分壓,而這兩項(xiàng)因素都是溫度函數(shù)。

參考文獻(xiàn):

[1]李波.低溫甲醇洗穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素探討[J].遼寧化工,2009,38(08).

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