楊 波 潘秋祥
(山東省邱集煤礦有限公司,山東 齊河 251100)
邱集煤礦受地質條件影響,開采完成后的工作面約有200m3/h的老空水涌出,正常情況下流入水倉后排出地面。礦井生產用水和排水現狀是:一方面打鉆、防塵、工作面設備冷卻等需要消耗大量的地下水,每天消耗水量在100m3/h左右;另一方面老空水排至地面,增加原煤生產成本。為充分將老空水作為井下用水,減少礦井排水量,將PID控制與自動引水兩項技術融合,老空水引入專用供水管網,回用于井下打鉆、設備冷卻降溫、巷道沖塵和生產防塵等用水環節,代替水源井取水,日回用量在2000m3左右,有效緩解了礦井排水壓力,降低了排水費用。
邱集煤礦設有-447m和-395m兩個水平,現開采煤層為11煤。生產過程產生的涌水全部自流入-447m水平,-447m水平設有水平泵房一座,主要承擔11煤生產過程涌出礦井水的排放。-447m水平泵房排至-395m水平,由-395m水平的中央泵房排至地面。
1.1.1 井下供水來源及凈化方式
邱集煤礦井下水源分兩部分:一是按照供水施救系統要求,由地面供至井下各工作面、進回風巷零散施工地點、應急避險硐室等;另一水源來自井下11煤一采區軌道巷水源井,主要為生產、防塵、打鉆等用水,滿足不同施工環節對水質要求。各掘進工作面防塵水管入口處安裝了水質過濾器,大巷防塵水幕就近安裝了過濾器,采煤工作面用水采用RO反滲透純凈水處理技術,將水中的雜質和有害元素全部去除。用于打鉆過程鉆頭降溫、沖出巖粉的水源對水質要求不高,可不進行凈化處理直接引入。由于系統最大取水量約為120m3/h,老空水涌出量約200m3/h,涌出量與取水量之間有80m3/h的差值,無需考慮供水量不足的問題。
1.1.2 管網布置
井下生產主供水管網設計水壓4MPa,管材均為DN108無縫鋼管(涂塑),膠帶運輸巷、煤倉等用水量較少的零散地點采用DN50無縫鋼管,掘進巷道、采煤工作面順槽等有打鉆施工地點為DN75無縫鋼管,管網管徑、耐壓情況均按生產需求設置。
1.1.3 11煤老空水涌出地點及流徑
一采區1101采煤工作面為11煤首采工作面,11煤95%以上的老空水由1101采空區涌出。1101采煤工作面推采完成后,工作面的老空水通過貫穿11煤上部(-338m)與下部(-447m)聯通的11煤集中軌道上山排放。老空水疏放管道安設在11煤集中軌道上山-424m處的聯絡巷,流入11煤集中運輸巷-418m處安設的沉淀池,老空水沉淀后再流入-447m水倉,經水平泵房內的排水泵排至-395m水平。經一段時間疏放,老空水中的懸浮雜質基本沖除干凈,與水源井水質無明顯并別。
鑒于11煤采煤工作面老空水水質較好,按照系統控制簡單、運行安全穩定、維護方便的原則制定了井下老空水回用取水系統的組合方案。如圖1所示。
1.2.1 水泵和引水方式的確定
根據井下現場用水要求,采用臥式離心水泵對系統進行加壓,將水泵安裝在集中運輸巷-418m處的沉淀池上方。水泵安裝處壓力保持在2.2 MPa以上,最高點(-338m)壓力保持在1.2MPa以上,以滿足打鉆施工、防塵、設備冷卻等用水壓力需求。引水裝置采用蓄水緩存方式的負壓自動引水裝置,滿足水泵啟動時的引水要求。水泵的進水口與負壓自動引水裝置相連,出水口用同徑管與沉淀池硐室口處的供水管網連接。

圖1 井下老空水回用系統取水設備設施布置圖
1.2.2 控制和運行方式的確定
結合現場供電設施布置情況,在沉淀池硐室上方約10m處的井下注漿站安裝電控設施,利用現場配電點為系統供電。管路安裝壓力變送器,壓力信號輸出線與變頻器連接,利用壓力變送器輸出的4~20mA信號與變頻器控制系統配合實現PID控制。根據現場實際情況設定壓力平衡值,調整比例、積分、微分等參數值,實現自動運行。同時為保持供水壓力和變頻器輸出頻率的穩定,在注漿站硐室內安裝了蓄壓裝置以維持水壓的相對恒定,實現恒壓變流供水,最大程度滿足現場用水需求。
1.2.3 管網及現場水質凈化設施的設置
由于原系統管網設置滿足供水水量和壓力要求,水質凈化設施采用就地設置的方式,因此管網和水質凈化設施仍沿用原設置方式,不再進行更改。
系統采用壓力變送器與變頻器配合實現PID控制的主要目的,同時加裝水壓蓄壓裝置解決水壓波動大的問題,實現系統的自動化運行。采用負壓自動引水裝置解決了引水環節復雜、自動化控制繁瑣的問題。
2.1.1 系統原理
井下用水主要要求是水壓恒定,以保證現場用水壓力穩定要求。由于液體具有不可壓縮性,氣體具有較強的壓縮性,利用氮氣囊的緩壓原理,將穩壓裝置內的皮囊充入約1 MPa的氮氣,當系統水壓較高時氣體被壓縮,吸收系統壓力,當系統水壓下降時氣體膨脹,向系統內釋放壓力。通過安裝穩壓裝置一方面可減輕由于用水不均勻造成的壓力波動,使系統壓力變換平滑,利于PID參數的設置和水泵運行的穩定。另一方面當各地點不用水或用水較少時,壓力上升到設定值以上水泵停機,穩壓裝置蓄存的壓力可保持系統壓力的穩定,減少下降時間,延長停機時間。
2.1.2 PID及主要參數的調整設定
根據現場情況,選定水泵額定揚程240m,工頻運行最大實際壓力2.4MPa,現場設定平衡壓力2.3MPa。變頻器選用ZJT2-250/660型,首先將控制方式設定為模擬量,在對比例系數與積分系數調整上,通過現場配合測試,比例系數P調為35、積分系數調整為15補償比例差值,微分系數調整為1,輸入隨輸出量變化均較為平滑,無大的波動,頻率隨壓力輸入4~20mA模擬量變化實時調整。考慮取樣時間與輸出頻率之間的時間差,通過對加速時間與減速時間進行補償,保持變頻器輸出頻率的穩定。
2.1.3 系統實現功能
從現場調試和使用效果看,系統主要實現以下功能:
(1)系統通過變頻調節水量的方式保持水壓恒定的功能,解決了使用水源井用水多時水壓低、用水量少時水壓高的不利因素造成的影響,管路始終在恒定狀態下,各用水地點均能保持足夠的水量和恒定的水壓,實現變流穩壓的功能。
(2)采用變頻器控制,通過頻率變化調整水泵電動機的運行功率,可有效減少損耗,相比于長時間工頻運行的設備具有較強的節電功能。
(3)如若在系統運行時開啟水源井,水源井壓力一般較高,壓力變送器會將壓力信號傳送給變頻器,變頻器會很快將運行頻率降到0Hz,水泵停止運轉,避免兩個水源給系統供水造成的擾動,具有保護功能。
(4)利用變頻器上的RS485通訊口讀取壓力、電壓、電流、頻率等參數,設立分站后上傳至地面,監控系統簡單實用。
2.2.1 負壓自動引水裝置構成及安裝方式
系統組成的負壓自動引水裝置由蓄水罐體、吸水管、出水管、加水管、補償管、閘閥六部分組成。如圖2所示。

圖2 負壓引水裝置部件構成圖
安裝時蓄水罐安裝于平臺,與水泵安裝平臺同一水平。蓄水罐安裝完成后吸水管伸入蓄水池內,保證排水時水位高于管口,防止氣蝕。出水管與水泵進水口相連。加水管管口接至主管路,用于安裝完成后罐內加水,加完水后即可將加水管閘閥關閉,正常使用無需再加水。補償管閘閥應保持常開,下管口伸入蓄水池內,伸入水池深度應不小于吸水管伸入水池的深度。
2.2.2 負壓自動引水裝置工作原理
設備安裝完成后首先打開閥門往蓄水罐內加水,加至吸水管往外溢水即可。水泵開啟后,蓄水罐內水位下降形成負壓,在負壓作用下吸水管內水位上升,水流引入罐內,水流形成循環,水池內的水不斷流入罐內,罐內的水通過水泵壓入主管路,一般要求水罐內暫存水量不得少于循環水量的2.5倍。當水泵停機后止回閥關閉,吸水管內的水位下降,罐內形成負壓,補償管內水流在罐內負壓作用下流入罐內。當吸水管水位降至與蓄水池水面同一水平時,補償管在虹吸作用下仍會向罐內注水,直至罐內形成正壓將補償管內的水頂出,不再向罐內注水。如圖3所示。

圖3 負壓引水裝置工作原理圖
2.2.3 技術優勢
負壓自動引水技術充分利用水泵自身動能形成負壓引水,相比傳統的環流泵和射流引水簡單實用,無動力設施和專用密封件,無需人工操作,免維護,易于實現自動化控制。
本項目將PID控制與負壓自動引水兩技術融合,與常規水泵自動化控制系統相比,省去一套引水控制系統,利用變頻器自帶的PID控制功能和串口通訊接口,省去一套專門的自動化控制和監控單元,從而組合成一套系統簡單、運行穩定、可靠性高、節能效果顯著的供水系統。