邢立杰 劉 芬
(陜西郭家河煤業有限責任公司,陜西 寶雞 721500)
(1)試驗裝置
在一個半徑為5cm,長22cm的鋼管內,裝入1kg煤樣,在上下兩端分別保留有2cm左右的富余空間,之后置于箱內按照設定程序逐漸加熱,采集不同煤溫時產生的氣體。試驗裝置如圖1所示。
(2)試驗條件
現場采集郭家河煤礦1308工作面煤樣,并篩分 成 五 種 粒 度:0~0.9mm、0.9~3mm、3~5mm、5~7mm和7~10mm,稱取每種粒度各200g組成混合煤樣,進行程序升溫試驗。試驗條件如表1所示。
(1)CO、CH4產生率
在分析CO、CH4等氣體的產生率時,可以認為CO是煤氧化產物,CH4等氣體是煤熱解產物,其中大部分微量氣體來源于高溫脫附作用。郭家河煤樣CO、CH4氣體產生率如圖2所示。

圖1 程序加熱升溫試驗流程圖

表1 程序升溫箱煤樣加熱升溫試驗條件

圖2 CO、CH4生成速率
(2)C2H6和C2H4氣體濃度變化
在升溫初期,常溫狀態下,郭家河煤礦1308工作面煤樣就存在乙烷氣體,乙烯氣體產生的溫度在臨界溫度后,約為140℃左右。因此,可以把乙烷和乙烯氣體作為煤自燃的標志性氣體。井下一旦發現乙烯氣體,說明煤體溫度基本處于干裂溫度附近。圖3表明, C2H6并不適合作為1308工作面的煤自燃指標性氣體,因為C2H6氣體有相當一部分是煤樣脫附逐漸釋放的,并且后期也主要是在高溫期產生,該指標不具備預警能力。

圖3 煤樣C2H6、C2H4濃度與溫度關系曲線
(3)試驗結論
通過分析煤氧化過程的耗氧速率、CO、CO2、C2H4、C2H6氣體的氧化生成規律,確定了工作面采空區遺煤的C2H4脫附溫度在90℃~130℃,臨界溫度70℃~80℃,干裂溫度110℃~120℃,確定CO與C2H4可以作為工作面的煤自燃預警指標氣體。建立了工作面煤自燃預警指標體系,如表2所示。

表2 1308工作面煤自燃指標體系
(1)1308工作面概況
1308 工作面可采走向長度2280m,傾斜長度290m。工作面進、回風巷道在1308工作面停采線前沿煤層頂板布置,過了停采線后沿煤層底板布置,兩條順槽相互平行,采用錨網索梁聯合支護形式,矩形斷面,巷道布置簡單。截至7月28日皮帶順槽回采381m,回風順槽回采359m。工作面需要風量1698m3/min,實際風量2011m3/min。正常生產期間,上隅角CO平均濃度10ppm,回風流CO平均濃度8ppm。高抽巷抽放CO濃度平均為50ppm,上隅角抽放CO濃度平均22ppm。工作面總共安裝支架168架,后部溜尾安裝在156架,工作面回采時152~168架不放煤,并在架前掛網護頂。
(2)煤自燃征兆
通過郭家河煤礦1308工作面自燃標志性氣體測試試驗進行數據分析,可以確定1308采空區工作面內的煤自燃征兆凸顯過程:初期工作面CO濃度超過正常波動最大峰值,逐步上升;在CO濃度出現第一次突變(大約440ppm)時,采空區內出現C2H4氣體;CO出現第二次濃度突變(800~1000ppm)時,工作面氣體中C2H4氣體濃度超過2ppm。
(1)1308工作面內的遺煤厚度4~16m,達到最小浮煤厚度?,F場遺煤進行氧化復合反應產生熱量時,熱量能夠積聚導致煤體升溫引發自燃。
(2)回風順槽1900m處因超前壓力影響,煤體形成裂隙,與鉆孔產生漏風,提供了煤自燃所需的充足供氧的需求。
(3)現場高抽巷布置在采空區裂隙帶瓦斯富集區內,導致采空區漏風加重。
1308 工作面總共安裝支架168架,后部溜尾安裝在156架,工作面回采時152架至168架不放煤,目前高抽巷位置在157架上方,正好在不放煤區域內且高抽巷層位較高。
在回采過程中,由于高抽巷不在垮落帶,導致其不能隨著工作面向前推進及時垮落,致使高抽巷延伸至采空區深部。抽放時一直不斷給采空區深部供氧,擴大采空區氧化帶,造成采空區深部區域遺煤氧化,產生CO、C2H4等氣體從高抽巷抽出,甚至氧化升溫帶和自燃帶向采空區深部進一步移動,如圖4所示,進一步擴大采空區三帶覆蓋的遺煤面積(散熱帶O2濃度≥18.5%;自燃帶O2濃度10%~18.5%;窒息帶O2濃度≤10%)。

圖4 高抽巷影響下的采空區三帶偏移量示意圖
充足的氧氣給采空區浮煤提供了氧化動力基礎,高抽巷負壓產生的漏風風壓促使遺煤與氧氣接觸區域進一步擴大,遺煤氧化現象加劇,最終導致采空區遺煤自燃的發生。
(1)堵漏技術(工作面兩端頭封堵)。采空區的堵漏技術主要是采用打墻封堵、水泥噴漿、泡沫噴涂等,也有采用膠體進行深部隔離。本質上都是為了緩解漏風程度進行氧氣隔絕,從而有效地降低煤自燃火災發生的概率。
(2)降溫技術(灌漿、三相泡沫等)。通過一定的裝置將防滅火泥漿運輸到煤自燃點,對可能自燃的危險區域采取注水措施,使水填充煤粒空隙,增加煤體含水量,從而達到抑制煤自燃趨勢;或者是對采空區可能存在危險的區域內注入惰性氣體如N2和CO2等,控制采空區內的氧氣濃度;或者加添阻化劑,包裹煤體排斥氧氣,阻斷煤氧復合反應序列,減緩其蓄熱的效率,控制煤溫在較低水平。
(3)高抽巷降壓控氧(爆破切斷高抽巷、高抽巷打孔泄壓)優化高抽巷下方深孔預裂爆破工藝。通過打孔泄壓的方式,控制高抽巷內的風流壓力或風流速度,減小漏風強度,降低負壓,減少對采空區深部的供氧,從而達到抑制采空區煤自燃的作用。
(1)1308工作面上口超前棚向外100m(1308高抽巷1910m位置)左右向高抽巷再施工一個取樣觀測孔取樣分析。
(2)7月28日向采空區注氮氣和黃泥漿加三相泡沫。
(3)在回風順槽頂板,工作面切眼向外15m,方位角180°,傾角14°位置向采空區裂隙帶打鉆孔,并全程下2趟1寸鋼管,鋼管上打3mm孔。下完鋼管后,進行封孔,向采空區裂隙帶注水。
(4)在152架至168架后打5~6m鉆孔并全程下4分套管,向煤體內注凝膠(水玻璃和MCA促凝劑混合成膠),封堵裂隙,形成隔離帶。
(5)提高工作面上、下口的打墻封堵質量,最大限度地減少采空區漏風,縮小采空區氧化帶范圍。
(6)精準施治高抽巷長懸臂難題:① 上抬溜尾段,跟頂回采;② 向高抽巷采空區打鉆(采空區以里60m),注泡沫凝膠、高水充填材料,封堵底板及下方裂隙。
(7)加強上下兩道堵漏。頂板用雙排煤矸石袋封嚴堵死,并噴涂艾格勞尼,吊掛風帳.
(8)從工作面向外30m在回風順槽煤壁每隔5m施工一組高位鉆孔,優化高抽巷下方深孔預裂爆破工藝。
1308 工作面采空區的關鍵問題是回采過程中高抽巷不能及時垮落的問題,通過:優化高抽巷下方深孔預裂爆破工藝;施工短孔,貫通采空區側高抽巷,降低負壓;施工扇形孔,形成隔離帶。每天確保施工一個扇形孔和高抽巷貫通孔,并優先施工高抽巷下方爆破孔、高抽巷降壓孔,扼制高抽巷深部對采空區供氧的情況。

圖5 郭家河1308工作面協同防控布置圖

圖6 1308高抽巷內CO氣體變化曲線圖
根據試驗測試結果,選定CO氣體濃度的變化趨勢作為1308工作面采空區煤體升溫氧化的指標,進行采空區內的遺煤自然發火過程預警預報。
隨著1308工作面推進,氧氣濃度在風流方向上呈下降趨勢。高抽巷CO濃度在7月28日之前呈正常數值60~100ppm,29日突然升至110ppm,此后上升至266ppm,初步懷疑可能是高抽巷密閉墻向里至850m段高抽巷內出現煤氧化高溫點。為防止采空區遺煤自燃,采取了工作面兩端頭封堵,灌漿、三相泡沫等,爆破切斷高抽巷、高抽巷打孔泄壓等多項措施協同治理,此后采空區的CO濃度開始下降,直至CO濃度波動水平處在正常范圍之內,驗證了高抽巷影響下的采空區遺煤自燃預防,在多方法協同防控下的可行性。
(1)試驗測定了郭家河礦煤樣的臨界溫度為70℃~80℃,干裂溫度為110℃~120℃,確定CO濃度變化趨勢為該工作面煤自燃預警的主要指標。
(2)理論分析了采空區遺煤自燃的原因:采空區遺煤厚度達到最小浮煤厚度;高抽巷不在垮落帶,造成高抽巷不能隨工作面向前推進及時垮落,且回風順槽因超前壓力影響,煤體形成裂隙與鉆孔產生漏風風流,導致采空區深部漏風嚴重。
(3)構建了以“端頭封堵控氧、填充降溫隔氧、高抽巷降壓控氧”為主的多方法協同治理技術方案,經現場實踐,驗證了該方法的可行性,為類似情況的礦井煤自燃危害防治提供了寶貴的實踐經驗。