鞠兆剛,劉志偉,湯燁華
(中海油能源發展裝備技術有限公司,天津 300452)
采油平臺中開式多級離心泵高壓端機封泄流,但設備性能參數滿足平臺使用要求,通過對設備的內部結構進行分析,因機封腔室壓力高,導致更換的新機封頻繁損壞,通過分析后進行解體,對高壓節流軸套及襯套的改進,以及對平衡管線的改造,徹底解決機封泄漏的現象。
某平臺中開式多級離心泵(圖1)在運行1a后,高壓端的機械密封出現泄漏現象,通過解體發現機封出現磨損(圖2),對其進行更換,運轉幾天后又出現同等問題,每次更換后使用周期繼續縮短,最短在2h開始泄漏,導致設備不能正常使用。

圖1 中開式多級離心泵剖視

圖2 機械密封結構
中開式多級離心泵介質通過入口進入,逐級加壓,通過泵體蝸殼空腔進入另一端葉輪吸入口,繼續加壓,最終在泵體中部出口排出,高壓側及低壓側葉輪采用對稱布局,軸向力起到自平衡,殘余軸向力通過平衡管及軸承進行平衡;兩側機械密封作為封堵泵體內部介質的密封元件。
中開泵內部結構分析圖見圖3。

圖3 中開泵內部結構分析圖
(1)為什么只有高壓端機械密封頻繁損壞而低壓端沒有問題?
(2)為什么運轉1a后機封頻繁損壞?
介質通過吸入口逐級加壓至另一側高壓端,為了減少水利損失,在高壓側設置有節流軸套和節流襯套,節流軸套與襯套存在間隙,部分高壓水通過此間隙產生泄漏,泄漏的介質通過平衡管線回流至泵的吸入口,當設備長期運行,節流軸套及襯套間隙加大磨損,泄漏量逐步加大,如泄漏量超出平衡管的回流量勢必造成機封腔室的壓力逐步增高,機械密封的密封結構(圖2)為波紋管式結構,當高壓介質四周壓力指向波紋管的波紋處會造成波紋管的軸向延伸,導致機械密封動環及靜環壓緊力和摩擦力加大,由于壓緊力過大導致機封動靜摩擦過熱,使機械密封動靜環加速磨損,因此才會出現運轉1a后只有高壓端機械密封頻繁損壞的原因;
1)節流軸套與節流襯套間隙磨損過大;2)平衡管線回流不暢。
1)對該泵進行解體,發現高壓節流軸套與襯套間隙磨損嚴重超標,更換2Cr13材料,表面做氮化處理,表面硬度達到55HRC(圖4),目的是提高硬度,減少磨損量,使設備使用周期延長。

圖4 節流軸套
2)平衡管原設計為1"增至1"~1/4"(圖5)目的是即使節流軸套磨損超標,也不至于回流不暢導致機封腔室壓力過高。

圖5 改造后平衡管
3)機械密封壓盤處增設壓力表(圖6),目的是可以直觀的觀察機封腔室壓力的變化,起到預知性維修。

圖6 新增壓力表
4)檢修后進行組裝。
組裝完畢并恢復所有附件,陸地進行性能測試,運轉1h機械密封腔室壓力正常,各運行參數正常;具備現場安裝條件,經海上安裝,與陸地性能測試一致,對此改進及改造進行跟蹤,現已經運行18月,未出現以往機封頻繁損壞現象。
通過對泵的節流軸套及襯套的材質改進、平衡管線由1"增至1"~1/4"、對機封壓盤處增設壓力表,并通過長時間運行驗證,證明改進及改造成功,通過改進改造,保障采油平臺設備的安全可靠長時間運行。