張佳煒
(河鋼宣鋼焦化廠,河北宣化 075100)
在焦化行業(yè)中,焦?fàn)t煤氣加熱后的煙氣是國(guó)家環(huán)保監(jiān)管的重點(diǎn),在煙氣末端治理的同時(shí),從源頭上降低焦?fàn)t煤氣硫含量,更加高效合理。宣鋼焦化廠煤氣凈化系統(tǒng)采用AS脫硫技術(shù),在運(yùn)行過(guò)程中,出現(xiàn)脫硫效率降低,凈煤氣H2S含量升高等問(wèn)題,脫硫后煤氣中的硫化氫含量高達(dá)700~1 000mg/m3,難以滿足工業(yè)生產(chǎn)和環(huán)保的要求。
鐵基離子液體因?yàn)榫哂袃?yōu)良的催化氧化性能已被廣泛應(yīng)用于H2S 的脫除,并取得了顯著的效果。研究表明,鐵基離子液在脫硫過(guò)程中表現(xiàn)出高效穩(wěn)定的性能,經(jīng)過(guò)空氣再生后的Fe基離子液體仍然具有良好的脫硫能力,鐵基離子液對(duì)H2S 的脫除效果>99%。
宣鋼焦化廠從焦?fàn)t煤氣中雜質(zhì)組分的既有特征出發(fā),結(jié)合AS氨法脫硫工藝特點(diǎn),利用鐵基有機(jī)離子型濕法氧化脫硫技術(shù),形成新的焦?fàn)t煤氣脫硫工藝,實(shí)現(xiàn)了焦?fàn)t煤氣H2S含量≤20mg/m3的超低排放目的。
非水相離子液脫硫技術(shù)采用鐵基陽(yáng)離子與有機(jī)陰離子相結(jié)合的離子液作為脫硫劑。這種脫硫液保留了絡(luò)合鐵脫硫效率高的優(yōu)點(diǎn),又解決了絡(luò)合鐵法堿溶液消耗高的問(wèn)題。
鐵基離子液體氧化硫化氫脫硫過(guò)程是氣液相催化反應(yīng),鐵基離子液體吸收硫化氫的反應(yīng)過(guò)程可以認(rèn)為是伴有雙分子不可逆反應(yīng)的化學(xué)吸收過(guò)程。其反應(yīng)機(jī)理如下[4]:

通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)試了硫化氫流量在30~60mL/min變化時(shí),硫化氫脫除效率與硫化氫流量的關(guān)系如圖1所示。

圖1 脫硫率與硫化氫流量之間關(guān)系
由圖1可知,脫硫效率隨著硫化氫流量的增加逐漸減小。硫化氫流量的增加導(dǎo)致氣體在氧化反應(yīng)器中的停留時(shí)間減少,從而使得硫化氫與離子液體的接觸時(shí)間變短,最終導(dǎo)致處理效果變差。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:焦?fàn)t煤氣流量變化的同時(shí),脫硫液流量要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
研究了硫化氫濃度對(duì)脫硫率的影響,見(jiàn)圖2。不同濃度的硫化氫氣體來(lái)源于硫化氫氣體與氮?dú)馑涞幕旌蠚狻?/p>

圖2 脫硫率與硫化氫濃度之間關(guān)系
硫化氫濃度在(1 000~20 000)×10-6變化時(shí),從圖2可以看出:當(dāng)硫化氫濃度≤10 000×10-6時(shí),硫化氫的脫除率可以達(dá)到100%;隨著硫化氫的濃度逐漸增大,脫硫率逐漸減小,但減小的幅度很小。在一定范圍內(nèi)硫化氫濃度對(duì)脫硫率的影響不是很明顯。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:焦?fàn)t煤氣流量不變的情況下,硫化氫濃度有所變化,脫硫效率不會(huì)明顯降低。
反應(yīng)溫度在30~90℃時(shí),脫硫率與溫度之間的關(guān)系如圖3。

圖3 脫硫率與反應(yīng)溫度之間關(guān)系
由圖3可見(jiàn),鐵基離子液體處理硫化氫氣體溫度使用范圍寬,在30~90℃使用,其凈化效率≥99%;在一定溫度范圍內(nèi)隨著反應(yīng)溫度的升高,脫硫效率逐漸升高直至100%,然后再升高反應(yīng)溫度脫硫效率不會(huì)降低,仍然保持100%。溫度的影響是兩方面的:一方面溫度的升高使反應(yīng)速率增大、使氣體在離子液體中的傳質(zhì)更好;另一方面溫度的升高會(huì)降低氣體在離子液體中的溶解度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:焦?fàn)t煤氣相同流量的硫化氫氣體濃度有所變化,脫硫效率不會(huì)明顯降低。
根據(jù)鐵基離子脫硫液的特點(diǎn),宣鋼焦化廠對(duì)原有的2#備用洗氨塔改造為脫硫塔。焦?fàn)t煤氣由塔下部進(jìn)入,與脫硫劑貧液反應(yīng),脫除煤氣中大部分硫化氫及氰化氫。脫硫后凈化煤氣通過(guò)塔頂排出,進(jìn)入洗苯塔。
脫氨后生成的硫銨富液進(jìn)入塔底儲(chǔ)液段,并通過(guò)泵送入硫銨生產(chǎn)系統(tǒng)。
脫硫后的脫硫富液,通過(guò)泵送入再生槽再生成貧液。部分富液通過(guò)循環(huán)泵重新送往塔內(nèi)脫硫。再生槽采用頂部噴射再生及底部鼓泡再生相結(jié)合的工藝,將脫硫富液充分氧化再生。再生后的脫硫貧液及硫黃顆?;旌衔镞M(jìn)入沉降罐沉降分離,分離后的貧液送入脫硫塔脫硫。沉降的硫黃液經(jīng)固液分離后,硫黃入熔硫釜熔硫(工藝流程見(jiàn)圖4)。

圖4 脫硫工藝流程圖
2.2.1 脫硫液中含有焦油、萘等雜質(zhì),黏度增大
由于焦?fàn)t煤氣含有焦油、萘等雜質(zhì),有機(jī)相離子液在脫除硫化氫的同時(shí),將煤氣中的焦油、萘的等有機(jī)物吸收,造成離子液含焦油、萘等物質(zhì),嚴(yán)重影響離子液性能,使系統(tǒng)出現(xiàn)離子液黏度增大,性能改變,硫黃不易沉淀分離等現(xiàn)象。
優(yōu)化措施:在原脫硫系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上增加除焦油側(cè)線系統(tǒng),連續(xù)采出1%左右的離子液,通過(guò)加熱、靜止、分離等工序,將焦油、萘等雜質(zhì)脫除。
2.2.3 酸性離子液腐蝕
原設(shè)計(jì)脫硫離子液劑為弱酸性,在運(yùn)行過(guò)程中對(duì)系統(tǒng)腐蝕較大,引起管道、儀表腐蝕等,影響系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行。
優(yōu)化措施:根據(jù)脫硫效果及運(yùn)行情況,在不影響脫硫效果的情況下,更換離子液部分有機(jī)離子,離子液調(diào)整為弱堿性,并通過(guò)NaOH調(diào)整pH至7~8。加堿后脫硫劑產(chǎn)生的復(fù)鹽由硫黃分離系統(tǒng)隨分離水排出至氨水系統(tǒng)。
2.2.3 硫黃泡沫增加
由于脫硫劑改為堿性離子液,脫硫泡沫增加,造成融硫釜靜止分離困難,現(xiàn)有熔硫釜不能完全處理脫硫產(chǎn)生的硫泡沫。
優(yōu)化措施:增加硫泡沫處理設(shè)施:加設(shè)20m2板框壓濾機(jī)2臺(tái),增加硫黃漿液泵兩臺(tái),硫泡沫直接泵送入板框壓濾機(jī)壓濾,濾餅直接落下裝袋,或落入原有脫溶釜攪拌成濃稠漿液,通過(guò)硫黃漿液泵送入熔硫釜熔硫。
鐵基離子液脫硫工藝在經(jīng)過(guò)系統(tǒng)優(yōu)化后運(yùn)行一個(gè)月,脫硫效果顯著,焦?fàn)t煤氣硫化氫含量由1 500~2 000mg/m3降低至10mg/m3以下,達(dá)到了生產(chǎn)、環(huán)保要求(表1)。

表1 脫硫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
采用離子型濕法氧化脫硫工藝,實(shí)現(xiàn)負(fù)壓條件下的焦?fàn)t煤氣高效脫硫,脫除后硫化氫<20mg/m3,滿足城市煤氣超低排放的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)AS負(fù)壓工藝做了優(yōu)化和完善,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的長(zhǎng)效運(yùn)行,解決了傳統(tǒng)濕法氧化脫硫技術(shù)中的運(yùn)行成本高、工作負(fù)荷大以及二次污染嚴(yán)重等問(wèn)題。