宋寧
【摘要】通過對華能丹東電廠實際運行情況的調查,發現夏季發電負荷較低,機組很難滿足多用戶同時用汽,本文主要介紹了利用熱壓機匹配壓力后供熱的方法。
【關鍵詞】熱壓機;壓力匹配;供熱管道
一、前言
熱壓機作為一種蒸汽噴射器可以將兩種汽源動態調節,是一種簡單的壓力匹配裝置,可以靈活滿足電廠對外供熱參數要求,從而達到節能減排,增加企業盈利。
以華能丹東電廠為例,華能丹東電廠工程于1997年3月17日由國務院批準正式開工,兩臺機組分別于1998年11月23日和1998年12月12日,順利完成168小時試運后,投入商業運行。
裝機為2×350MW進口燃煤機組,電廠先后兩次對兩臺350MW機組進行本體改造,達到機組供熱能力360MW,實現城市集中供熱的目的。改造之后汽輪機參數如下:
額定工況功率 319.684MW
壓力 16.67MPa
溫度 538℃
新汽額定流量 1128t/h
再熱蒸汽額定參數:
壓力 3.04MPa
溫度 538℃
供熱抽汽壓力 0.98MPa
供熱抽汽溫度 372℃
最大抽汽量260t/h
冷卻水設計溫度20℃
通過對電廠實際運行情況的調查,并根據汽輪機制造廠的相關計算及校核,在采暖期參與深度調峰發電負荷將至40%左右且維持現有采暖熱負荷的前提下,單臺機組再熱熱段蒸汽能夠抽取的蒸汽量為68t/h;在非采暖期參與深度調峰發電負荷將至30%左右時能夠抽取的再熱熱段蒸汽流量可以達到68t/h,受到發電負荷較低的限制,再熱熱段蒸汽壓力需要進行調節。
根據熱負荷資料及電廠主機的實際運行情況,機組正常工況時擬定采用新建1臺80t/h減溫減壓器,用熱再蒸汽減溫減壓以滿足供汽參數要求。
本文討論當機組低負荷運行時,熱再壓力低于1.8MPa時,用熱壓機調整蒸汽壓力供汽。
二、熱壓機方案
熱壓機主要由蒸汽噴嘴、吸入室和擴散管等三個部分組成,其中擴散管又可分為混合段、第二喉管段及擴散段等三部分。
熱壓機安裝在汽輪機本體外,具有結構簡單、調節靈活等特點,目前多用于凝汽式汽輪機改成供汽式汽輪機,該裝置已在國內部分熱電廠應用。可實現自動控制,根據引射出口蒸汽壓力的返回信號,來調節汽汽引射器調節芯的行程,從而調整高壓進汽的流量參數,使其滿足中壓蒸汽的壓力要求。根據引射出口蒸汽溫度的返回信號,來調節汽汽引射器減溫水電動調節閥的開度,從而調整減溫水的流量參數,使其滿足引射出口蒸汽的溫度要求。根據本項目實際調峰特點,使用熱壓機方案可以滿足對外供汽和機組低負荷運行需要。
根據熱負荷資料及電廠主機的實際運行情況,并考慮到初投資等相關因素,暫定本期新建一臺50t/h熱壓機。根據了解現場需求,確定熱壓機出口參數為1.8MPa.a、270℃。
由于丹東電廠熱壓機供汽系統主要在機組低負荷調峰期間投用,目前尚無低負荷機組運行設計參數,采集機組實際運行典型參數,提取低負荷點壓力為9.11MPa。參考實際運行情況,機組夏季負荷低于155MW,熱再壓力低于1.8MPa,主汽平均運行壓力9.50MPa,140MW以下主汽平均運行壓力9.21MPa;冬季負荷低于105MW,熱再壓力低于1.8MPa,主汽平均運行10.27MPa(高于13MPa為偶發值)。
綜上,參考機組滑壓曲線設計點,考慮抽汽工況,本工程熱壓機進汽壓力設計點選擇9.31MPa。機組負荷50MW時擬定本期熱壓機出口供汽流量50t/h,供汽溫度270℃。
三、熱壓機供熱優勢
由于主蒸汽直接減溫減壓存在較大節流損失和做功損失,且會過渡消耗主蒸汽。
熱壓機優點:
(一)相對非調整抽汽減溫減壓方案管路布置稍復雜,但相對可調整抽汽,仍較為簡單,只需新增相應管路設備,改造周期短。
(二)可以常年供汽,不受機組負荷的限制,增加調峰深度。
(三)相對非調整抽汽減溫減壓方案節省了高品位能源,利用了部分低參數的蒸汽,節約能源。
(四)根據供汽系統的特點,在保證供汽質量最佳的前提下,有一個與其對應的最佳的流量和最佳溫度(溫差)。所以,最佳調節的運行工況是質和量的綜合調節。一方面達到了最佳的供汽效果,另一方面達到了最大限度的降低供汽的熱耗和電耗。
四、經濟型分析
經計算,本期工程實施后,擬定年供汽量約為71.8×104GJ,如果產生同樣的熱量,采用電廠供汽方式對比于小鍋爐房供汽(鍋爐效率按小型鍋爐數值70%選取)方式來說,每年可減少燃用標煤量約為0.8×104t,年減少二氧化碳的排放量為3.14×104t/a,年減少二氧化硫的排放量為898t/a,年減少粉塵的排放量為756t/a。
目前為止,西區一期項目已實施供汽,供汽流量約為35~40噸/小時,根據相關數據顯示:電廠2020年1月份供熱標煤耗平均為41kg/GJ,暫按標煤價格取850元/t,1t蒸汽的熱值按3GJ計算,外供1t蒸汽按階梯汽價格取均值190元/t,則扣除相關成本后電廠每噸蒸汽的含稅收益約為85元/t。根據電廠統計的數值,松原化工2020年1月電廠外供蒸汽同比增加2.37萬t,電廠凈盈利約為200萬元。
綜上所述,熱壓機只要系統設計合理,計算準確,可以靈活調整蒸汽背壓滿足東港市生產企業用汽需要,同時適應和促進了電廠的發展,并有利于節能減排和環境保護,改善區域環境質量和居民的生活環境,符合國家節能減排產業政策及華能集團公司熱電聯產發展專項規劃,具有明顯的經濟、環保效益和社會效益。
參考文獻:
[1]《大中型火力發電廠設計規范》(GB50660-2011).
[2]《火力發電廠汽水管道設計規范》(DL/T 5054-2016).
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