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進口設備電氣及液壓控制國產化改造探討

2020-08-14 10:18:46于躍成
科學與信息化 2020年19期

于躍成

摘 要 以某一公司從國外引進的運梁車為例,最大載重為9000t,圍繞其國產化改造進行探討。經過設計論證、制造以及調試之后,經過改造之后的設備滿足相關標準。

關鍵詞 進口設備;電氣;液壓控制;國產化改造

某公司自2010年購置的意大利運梁車之后,但在使用幾個項目后,進行檢查發現運梁車的液壓與電氣系統均出現了損壞的情況。因此,為了避免對于后續項目建設造成影響,需改造運梁車的電氣系統和液壓系統。

1 原車概況

在這一運梁車中,其電氣系統是采用西門子S7-300PLC控制,轉向角度反饋是由角度編碼器負責,而轉向角度則是由駕駛室中的左手柄負責控制,行走的方向和速度是由右手柄負責控制。而驅動泵以及驅動馬達等,主要是由控制器輸出到放大電路板,然后經過信號轉化后實現;而西門子觸摸屏能夠實現信息交換以及其他操作。

2 控制系統的存在問題與缺陷

2.1 西門子控制器在工業自動化中的應用

在及廠房、慢性流動作業設備中,應用PLC模塊并不是完全密封的形式,而是屬于板卡,并且插件采用的是組裝形式。同時,對于環境的濕度、溫度要求相對較高,不適合在惡劣的工況、環境下應用。而運梁車在野外作業的過程中,也會經常遇到較差的路況,如顛簸、粉塵等,并且溫差相對較大。

2.2 操作手柄自動復位

無滑動阻尼,駕駛人員在駕駛過程中必須要一直握住手柄,在進行駕駛模式的切換時,則需要停車進行。這一方式不僅會對作業效率造成嚴重影響,還會導致駕駛人員出現疲勞駕駛。另外,運梁車采用的國外系統在未來的維修和保養會產生較大的不便。

3 具體改造方案

3.1 駕駛室的改造

原來的運梁車是采用手柄操作模式,但這一模式具有較大的不變,容易出現疲勞操作的情況,從而導致工作效率下降。而基于這一問題,通過將原來的手操作改造為多圈方向盤控制,同時配上能夠顯示更多內容和信息的顯示系統。

3.2 控制器的改造

運梁車的原有控制器為西門子,主要是應用于慢性流動作業設備或是工業自動化中的設備,但是這一PLC模式并不是完全密封,并且其適應的環境溫度、環境濕度要求非常高,并不適合在惡劣的工況和環境中應用。所以,改造之后的控制器采用車載控制器。

3.3 轉型比例閥

原來的運梁車轉型比例閥主要是采用中衛電壓控制,但該方式的弊端十分明顯。中位電壓信號必須要保障實時供電的目的,而通過更換轉型比例閥的電控模塊,將閥體保留,然后采取雙衛控制的形式。這一方式即使出現控制信號失效的情況,懸掛也不會自動轉向,有效保障了新車的安全性。

3.4 編碼器的改造

由于原來的運梁車編碼器無法與經過改造之后的控制器匹配,所以將編碼器改造為CAN總線光電絕對值編碼器[1]。

3.5 控制系統的改造

采用車載控制系統取代原有的工業控制系統。采用芬蘭制造生產的epec控制器,能夠應用在各種工程車輛的控制系統內,epec控制器的溫度適應范圍在-40℃~+70℃之間。而防護等級為IP67,并且還具有全密封、抗干擾等眾多特點。

3.6 液壓油冷卻系統的改造

運梁車原來的系統是采用交流380V電機冷卻設備,但是在使用經過幾個項目后,冷卻設備出現損壞,而經過對各個方面進行比較之后,選擇更換為液壓泵、馬達驅動方式。

3.7 操作方式的轉變

更換設備轉型操作,從以往的手柄模式改為多圈方向盤控制,而核心部件則采用多圈電位器速度操作,另外將腳踏板控制代替以往的手柄控制[2]。

3.8 更換角度傳感器

采用CAN總線供電絕對值編碼器取代原來的電位記。而經過更換之后,不僅能夠提高轉向精度,并且還可以簡化電纜數量,提高系統可靠性。而因為原有的編碼器成本較高,所以更換之后,可以降低成本費用。

4 創新設計

4.1 CAN總線分部控制精簡系統結構

通過CAN總線分部控制能夠簡化系統結構,從而提高數據的傳輸速率,避免傳輸延遲。所以,利用CAN總線分部控制可以有效避免傳輸延遲,實現了控制精準性的目的。另外,因為系統具有角的體量,因此選擇CR0032型控制器,這一型號的控制器可以提高傳輸效率,同時設置CAN總線傳輸速率為250k。除此之外,將網絡拓撲結構應用在其中,可以使各項性能指標滿足要求。

4.2 自動調平以及傾斜報警功能

將兩個雙軸傾角傳感器固定在主梁結構上,這一方式能夠使運梁車在運行期間實現對應縱橫向水平姿態的監控,同時通過利用預先設定的限制,如果一旦超出限制范圍,運梁車將會立即停止行走,并通過自動化方式實施調平處理。另外,危險值也能夠進行提前設定,在運行過程中一旦超出,那么將會自動觸發報警器。

4.3 運梁距離實時顯示功能

在運梁車的前端安裝一個激光測距傳感器,在開展運梁作業的過程中,能夠更加準確地獲得運梁車與架橋機之間的實際距離,并將其中的信息顯示在顯示器上。而顯示器還具有報警的功能,可以滿足眾多環境下的運梁車施工距離要求。通過預先設定報警距離,一旦超出這一距離范圍外,將會觸發報警器,同時發出持續的蜂鳴警告[3]。

4.4 自動輔助駕駛功能

為了可以提高運行的安全性,通過在運梁車的4個角安裝激光測距傳感器,可以有效提升運梁車在工作過程中的距離檢測精度。在運梁車經過隧道等狹窄區域時,能夠自動得到運梁車與左右兩側道路之間的距離,同時顯示在顯示器上。如果運梁車一旦超出安全范圍,那么系統同樣會發出警報。

5 結束語

綜上所述,通過分析運梁車的設計、生產、安裝等流程,對得到的產品還需進行試運行,之后經過試運行才可以優化其中的問題,然后正式運載高鐵箱梁。經過國產化改造之后,必須要在操作習慣、可靠性等方面滿足施工要求,并且在對于運梁車的液壓系統、電氣系統進行改造之后,運梁車將會具有更高的運行效率,并且功能十分豐富。

參考文獻

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[2] 羅利軍,張司博,郭欣.TLC550型運梁車轉向、支腿液壓系統故障分析與解決[J].工程機械,2017(9):67-70.

[3] 陳建華,余德林.電氣控制與液壓控制基本特性比較[J].北京工業職業技術學院學報,2016,15(2):9-11.

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