陳為盛
(霍州煤電集團呂臨能化有限公司 龐龐塔礦,山西 臨縣 033200)
龐龐塔礦隸屬霍州煤電集團,位于山西省臨縣境內,該礦9#煤層3采區9-301工作面長度為110 m,煤厚為11.8 m,煤層平均傾角為24°,傾向為東西方向,煤層直接頂底板分別為5~7 m的泥質灰巖和1~2 m的泥巖,頂板裂隙發育程度低,底板遇水無膨脹軟化現象。底板含水層為奧陶系中統石灰巖巖溶裂隙含水層組,單位涌水量為0.851 L/s·m,而底板距含水層的距離即隔水層為55 m,巖性為泥巖類,隔水性能較好。但9-301工作面內存在斷層構造,在掘進過程中揭露9條,尤其是位于9-3011巷27#前17 m的F393正斷層對回采影響較大,該斷層傾向190°,傾角75°,落差4 m. 斷層在回采的影響下可能會活化形成導水裂隙帶引發突水。因此,需要對工作面回采進行相關計算模擬,保證工作面的安全回采。
根據相關地質資料可知,3采區奧灰水位在+800~+825 m,而工作面標高在+703~+851 m,由此可以看出該工作面部分區域在奧灰水位之下,水壓最大為1.77 MPa. 9#煤層與奧灰水之間隔水層厚度約為55 m,根據2018版《煤礦防治水細則》中突水系數計算公式T=P/M,式中P代表奧灰水壓,M代表隔水層厚度,計算得到該工作面突水系數為0.032 MPa/m.
2018版《煤礦防治水細則》規定:底板受構造破壞塊段突水系數一般不大于0.06 MPa/m,正常塊段不大于0.1 MPa/m,可以帶壓開采。由此可以得出該工作面為帶壓開采,但不能確定斷層對回采期間影響情況,為此需對該工作面進行數值模擬。
為了探究9-301工作面開采過程中底板突水危險性以及可能發生的底板破壞情況,采用FLAC3D軟件進行開采模擬。模擬采用本構模型,采用空間三維直角坐標系,上下左右邊界均施加自由約束,上部載荷為15 MPa,底部水壓采用實際水壓1.77 MPa,模型整體尺寸為300 m×200 m×110 m,斷層所在坐標為X=120 m,建立模型見圖1,相關力學參數見表1.

圖1 模型圖

表1 模型力學參數表
該次模擬主要是對回采期間工作面巷道垂直方向受力情況進行分析,得出斷層對回采的影響。模擬過程初次開挖為20 m,隨后每隔30 m進行記錄。斷層對巷道的影響大小用底板垂直應力大小進行評判,該方法是通過有限元計算得出每一點應力大小,并根據其狀態判斷該處是否發生破壞。為了得出其應力分布規律,選擇在巷道頂板上方30 m和底板下方30 m之間布置測點,對應力進行記錄。
開挖前模型進行迭代模擬,不同開挖步距垂直應力圖見圖2,從圖2可以看出:煤層剛開始推進時對巖層的擾動較大,在斷層附近出現應力集中現象,豎向應力最大值為15.8 MPa. 當工作面推進20 m時,推進兩端豎向應力為9~13 MPa,在斷層面上有較大的應力集中,產生導水裂隙,形成薄弱面。推進50 m時,巖層應力趨于穩定,推進兩端豎向應力為12~14.6 MPa;推進80 m時,巖層應力穩定,推進兩端豎向應力為14~17.4 MPa;推進110 m時,推進兩端豎向應力為15~18 MPa. 由此可見,隨著開采的逐步推進,豎向應力最大值始終位于已采煤層的兩端,且距離斷層越近豎向應力越大。

圖2 不同開挖步距垂直應力圖
該次模擬從采動后巷道位移變化情況進行分析,記錄不同開挖步距下巷道位移變化情況,得出位移變化云圖,見圖3.

圖3 巷道底板破壞位移云圖
由圖3可以發現,煤層開采后巖體受到采動礦壓發生剪切破壞,原巖應力被破壞;推進20 m后,底板塑性破壞深度達到4.7 m,底板位移變化量為1.83 cm,表明此階段回采產生的應力集中程度較低;在推進50 m之后,底板破壞深度增長迅速,表明此階段內應力集中化程度迅速提高,破壞深度達到了13.4 m;在推進80 m后,底板破壞深度增長速度變緩,但其破壞深度也增長至19.6 m;在推進110 m后,底板破壞深度增長至峰值為23.2 m,從上述數據可以看出底板在回采及斷層帶影響下產生裂隙,最大深度為23.21 m,對工作面安全回采造成了影響。
模擬結果表明,在工作面掘進過程中,逐漸靠近斷層,巷道垂直應力的增大,應力區域也隨著開采的進行而擴大,整個過程中9301工作面內垂直應力波動較大,且工作面前方應力不斷集中;工作面回采以及斷層的存在導致底板產生裂隙帶,當回采至110 m附近時,距離斷層最近,底板破壞范圍達到峰值。因此,在工作面開采的過程當中,要加強煤層底板的抗壓強度,避免底板破壞范圍增大。
通常防治水治理措施有疏水降壓和對底板進行改造,結合現場地質條件以及相關經驗可知,對底板奧灰水進行疏水降壓在經濟和技術上難以實現,采用底板注漿方案對該工作面進行注漿支護,底板可以分為底板破壞層、加固層以及改造層,通過打鉆孔對改造層進行注漿,并形成加固層,最終保證底板破壞層的穩定,底板注漿加固支護圖見圖4.

圖4 底板注漿示意圖
根據數值模擬結果發現工作面推進過程中底板破壞深度在110 m左右達到峰值23.21 m,為了保障注漿的有效性,注漿終孔層位設置在煤層底板下方30 m即鋁土質泥巖層位。對9-301工作面進行注漿改造,為使注漿漿液在改造區內均勻分布,對導水裂隙進行有效封堵,鉆孔布置采用網格法。在該工作面運輸順槽布置16個鉆場,回風順槽布置了14個鉆場,左右間距為58 m,上下間距為33 m,共計30個,最終布置鉆孔為210個,注漿壓力為15 MPa,注漿材料選用水泥和粉煤灰,根據模擬結果,確定注漿漿液擴散半徑為25~30 m,注漿鉆孔d75 mm,每個鉆孔下布置二級套管,終孔在鋁土質泥巖層位,底板隔水層注漿加固共施工鉆孔3 153 m,共注水泥漿2 000余t,粉煤灰等3 000余t,鉆孔布置見圖5,其中工作面底板柱狀圖見圖6.

圖5 底板注漿加固鉆孔布置示意圖

圖6 工作面底板柱狀圖
施工完成后采用鉆探進行驗證,交叉布置在9-301工作面風巷以及運輸巷,共布置5個45 m深的驗證鉆孔,檢驗期間對涌水量進行了統計,1#檢驗鉆孔涌水量1.7 m3/h,2#檢驗鉆孔涌水量3.3 m3/h,3#檢驗鉆孔涌水量3.5 m3/h,4#檢驗鉆孔涌水量4.1 m3/h,5#檢驗鉆孔涌水量6.9 m3/h.
由統計結果可以看出,檢驗鉆孔最大涌水量為6.9 m3/h,各個鉆孔涌水量均小于10 m3/h,說明底板注漿加固可以有效地加強底板隔水性能,保證安全回采。
1) 龐龐塔礦9-301工作面采區奧灰水水位標高+800~+825 m,工作面最低標高為+703 m,經計算得出其突水系數為0.032 MPa/m,為帶壓開采。
2) 模擬結果表明,工作面回采導致了底板應力的不斷增大,且工作面前方應力不斷集中,造成了前方底板的破壞,當回采至110 m附近時,距離斷層最近,底板塑性破壞深度達到峰值。
3) 采用底板注漿加固方案,底板隔水層注漿加固共施工鉆孔3 153 m,經驗證發現各個驗證鉆孔涌水量均小于10 m3/h,保證了工作面的安全回采。