侯娟奇
(1.中南大學 化學化工學院,湖南 長沙 410012;2. 江西銅業集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
銅電解生產日常運行成本主要是材料備件、電費及維修費,貴溪冶煉廠電解車間電費占電解日常運行成本的80%以上,降低電耗對降低生產成本、提高經營效益及競爭力,有著重要的意義。
影響銅電解電耗的主要因素有極板同極中心距、電流密度、電流效率、槽電壓等。極板同極中心距在設計時確定,生產過程中一般難以變更。電流密度根據產量任務、陰極銅質量控制進行調整。電流效率是體現電解生產技術和管理水平的綜合性指標。槽電壓影響因素有原料、供電系統、電解液電導率,貴溪冶煉廠電解車間生產實踐研究表明電解液壓降占總壓降的60%~70%[1],電導率是衡量電解液壓降的重要參數。電解液的溫度、硫酸濃度、鎳離子濃度等與電解液電導率關系密切,也是電解過程容易調整的工藝參數。本文著重研究電解液條件對電耗的影響。
電解液的電導率是對電解液導電性能的具體表示。電導率越好說明電解液導電性能越好,直流電耗越低。研究指出,在溫度40 ~70℃范圍內,電解液主要成分為Cu2+30 ~60g/L、Ni2+0 ~30g/L、H2SO4100 ~200g/L 的條件下,電解液的比電導與其成分及溫度的關系為[2]:

式中:Cu、Ni、K 分別表示Cu2+、Ni2+和H2SO4的濃度(g/L);t 為電解液溫度(℃);γ 為電導率(S/cm)。
影響比電導顯著性的順序為:硫酸濃度>電解液溫度>Ni2+濃度>Cu2+濃度。
提高電解液的溫度,能夠增加各種離子的擴散速度,降低電解液的電阻,從而提高電解液的導電率、降低電解槽的電壓,減少電解過程電能的消耗[3]。經實驗測定,電解液在55℃時的導電率幾乎為25℃時的2.5 倍;在50 ~60℃時,溫度每升高1℃,電解液的電阻約減少0.7%。電解液溫度也不宜過高,過高會增加蒸汽消耗,作業環境溫度高,夏季容易發生人員中暑等。
硫酸是銅電解液主要成分之一,含量范圍一般在150 ~200g/l,酸度越高,電解液的導電性越好,因此有采用高酸電解生產的趨勢。電解液中的硫酸含量也不宜過高。硫酸濃度增大,硫酸霧揮發增加,惡化現場作業環境,造成酸霧超標。過高的硫酸濃度,硫酸銅的溶解度下降,嚴重時有結晶析出的可能,同時電解槽中各區域離子濃度存在一定差異,部分區域硫酸濃度過高,造成導電不均勻,對陰極銅質量造成嚴重影響,此外過高的硫酸濃度會增加設備的腐蝕。因此電解液中的硫酸濃度控制也不能過高。
鎳作為有價元素,在電解液中富集回收。電解液電導率隨著鎳離子濃度上升而降低[4],電解液中鎳離子濃度上升,也會增加電解液的比重和粘度,增加陰極銅質量控制難度,因此,應盡量降低電解液鎳離子濃度,同時回收有價鎳元素。貴溪冶煉廠電解車間鎳的回收,在電解液凈化工序完成。電解液經過蒸發結晶除去大部分銅離子,再進行電積除去剩余的銅和雜質,最后進行冷凍結晶得到副產品硫酸鎳。電解液中鎳離子濃度越高,除鎳效率就越高,除鎳電耗就越低。因此,當鎳離子濃度處于一個合理濃度時,電解直流電耗和除鎳電耗之和最低。
電解液中銅離子濃度是保證陰極銅質量的重要參數之一,生產過程中,根據陰極銅質量調整銅離子濃度,盡可控制穩定,減少波動。雖然降低銅離子濃度有利于提高電解液電導率,一般情況下,為了確保陰極銅質量穩定,銅離子濃度不宜過低。
3.1.1 電解液溫度
開展電解液溫度與電導率關系的試驗,試驗方法:取電解生產系統中的電解液120ml,檢測儀器采用電導率儀,型號是梅特勒-托利多S7-Field Kit,電極InLab738 ISM,初始電解液溫度45.8℃,自然冷卻,每分鐘測量一次電導率,溫度降低至35.1℃,繼續自然冷卻至室溫,再測量一次電導率,根據溫度和電導率變化趨勢計算溫度線性補償系數[5],確定溫度補償系數。

其中 S 為電導率,mS/cm;T 為電解液溫度,℃。
根據試驗數據繪制曲線圖,如圖1。

圖 1 電解液電導率與溫度趨勢圖
從圖1 中可以看出電解液的電導率與溫度呈正比,在25~70℃可近似按線性關系處理,根據公式1 計算,得出線性溫度補償系數平均值0.981%,作為其它檢測時的溫度補償系數。

3.1.2 電解液硫酸濃度
用電導率儀測試電解液硫酸濃度與電導率關系。試驗方法:取生產系統電解液1000ml,檢測電導率數據,加入濃硫酸,每次使電解液硫酸濃度提高3g/l 左右,每次化驗硫酸濃度,檢測電導率,使用溫度補償,補償至25℃下的電導率,消除溫度對電導率的影響,根據試驗數據繪制曲線圖,如圖2。

圖 2 電解液電導率與硫酸濃度趨勢圖
根據圖2 可以看出電解液電導率隨著硫酸濃度的增加而上升。硫酸濃度在170~230g/L,近似按線性關系處理。

3.1.3 電解液鎳離子濃度
用電導率儀測試電解液鎳離子濃度與電導率關系。試驗方法:取鎳離子濃度低的種板系統電解液1000ml,初始鎳離子濃度3g/L 左右,加入硫酸鎳結晶,每次使電解液鎳離子濃度提高3g/L 左右,加熱電解液,使硫酸鎳充分溶解,并保持溫度在60~65℃,檢測電導率,根據實驗一溫度補償系數,計算出63℃的電導率,化驗每個樣鎳離子濃度,數據如下

圖 3 電解液電導率與鎳離子濃度趨勢圖
根據圖3 以看出電解液電導率隨著鎳離子濃度的增加而下降,鎳離子濃度在2~25g/L 之間,近似按線性關系處理。

電解液的電導率與電阻率呈反比,根據電導率可以計算出電解液電阻率,進而推算出電流發熱的變化,確定電導率與電單耗的定量關系。以電解二系列為例進行計算,計算參數如下:電流強度為33600A;陰陽極間平均距離為2.99cm;單槽有效通電面積為1112616cm2;每平方厘米通電電流為0.0302A/cm2;每小時單槽產量為0.039t;電阻公式為1/電導率×1000×2.99;電流發熱公式=I2R。
通過計算,可得出陰極銅直流電耗與電解液主要條件定量關系如下。
(1)溫度每上升1℃,電耗下降1.050kW·h/t 銅;
(2)硫酸濃度每上升1g/L,電耗下降0.456kW·h/t 銅;
(3)鎳離子濃度每下降1g/L,電耗下降1.000kW·h/t 銅。
通過電導率試驗,檢測電解液電導率變化,推算出電解液溫度、酸度、鎳離子濃度與電耗的定量關系,利用貴溪冶煉廠電解車間銅電解工業實驗平臺,對試驗理論計算數據進行驗證。由于電解液溫度、硫酸濃度根據陰極銅質量調整,且在較小范圍調整,鎳作為有價元素應盡可除去,測試周期長,因此本次工業試驗重點測試鎳離子濃度對電耗的影響。
3.3.1 試驗方法
保持電解液其它成分及工藝條件穩定,調整電解液鎳含量變化,計算對應噸銅直流電耗,研究電單耗與鎳濃度之間的關系。電解液其它主要工藝條件見表1。

表 1 電解液其它主要工藝條件
試驗過程中,盡可能保持這些工藝參數及添加劑穩定。試驗平臺共有20 個電解槽,電解液總體積175m3。噸銅凈液量按現有二系列經驗數據,取0.24m3/t 銅,每天需倒出電解液4.5m3,濃硫酸加入量約1t/d。試驗過程根據實際數據,調整凈液量和加酸量。
調整鎳離子濃度,按鎳濃度每增加2g/L 開展電耗試驗。每批次試驗完成后,快速將電解液濃度提高2g/L,每次需要補入鎳量約0.35t,粗硫酸鎳約1.94t,或者倒出一部電解液體積,補充硫酸、硫酸銅及水,保持其他成分穩定,降低電解液鎳離子濃度2g/L。
3.3.2 工業試驗數據分析
統計每批電度量和陰極銅產量,計算電耗,制作趨勢圖,如圖4。根據工業試驗數據分析,電解液鎳離子濃度每降低1g/L,陰極銅直流電單耗平均下降1.55kW·h/t。

圖 4 電解直流電耗與鎳離子濃度趨勢
目前貴冶電解車間采用冷凍結晶法除鎳工藝,其主要能耗為電。根據溶解度原理,電解液鎳離子濃度越高,冷凍結晶效率就越高,能耗就越低,反之,能耗就越高[6]。根據近幾年生產實際除鎳數據,電解液平均含鎳12g/L,計算了不同鎳濃度下除鎳工序效率和除鎳電耗,除鎳電耗按每生產1t 陰極銅,除鎳所需電度量。

圖5 除鎳電耗與鎳離子濃度趨勢
近幾年陰極銅電解直流電耗340kW·h/t,電解液鎳離子濃度每降低1g/L,根據電解液電導率計算,直流電耗下降1.0kW·h/t。根據通過電解工業試驗平臺數據計算,直流電耗下降1.55kW·h/t。電導率只能反映電解液變化對電耗的影響,不能反映電解液鎳濃度變化對銅在陽極上的溶解及陰極的析出影響,同時結合歷史生產數據,工業試驗平臺更能反映鎳離子濃度對電耗的影響,因此,以工業試驗平臺數據,計算不同鎳濃度下電解直流電耗,如圖6。

圖6 直流電耗與鎳離子濃度趨勢
根據電解液鎳離子濃度對除鎳電耗和電解直流電耗的影響,得出電解綜合電耗,如圖7。從趨勢圖可以看出,以目前除鎳工藝,電解液鎳離子濃度控制在9g/L 附近,綜合電耗最低。

圖 7 綜合電耗與鎳離子濃度趨勢
通過理論分析和試驗研究,得出電解液溫度、主要成分與直流電單耗的定量關系,確定了目前貴冶除鎳工藝條件下,電解液最佳鎳離子濃度為9g/L,綜合電耗最低(直流電單耗和除鎳電耗之和),為降低銅電解電力生產成本提供依據。