宋雙彥
(中冶賽迪上海公司,上海 200940)
隨著我國工業化的迅猛發展,各式石灰豎窯在各行各業中普遍應用。在生產管理和運行中,窯爐系統的順行性、達產達效性、機械化和自動化程度、節能環保指標等存在諸多待解課題。尤其是在國家控制環境污染、節能降耗的大背景下,燒固體燃料的機械化立窯和氣燒活性石灰窯是各企業面臨的選擇。與氣燒活性石灰窯相比,雖然機械化立窯煅燒產品活性低,不能很好滿足煉鋼和煉鐵的要求,但其具有投資小、見效快、能耗低等優點,而且石灰窯燒結用灰占比很大,所以機械化立窯是用戶的首選,應用市場非常廣闊[1]。鞍鋼集團耐火材料公司開發建設了2座大型機械化焦炭石灰豎窯,是國內首創大型石灰煅燒設備。該窯融合了俄羅斯、日本、歐洲類似豎窯的先進技術,在同類焦炭豎窯中,其有效容積、機械化和自動化程度、產品產量及質量、節能環保、投資成本等方面均為領先水平。本文結合該窯的設計和生產經驗,分析了類似窯的問題,討論解決問題的方案。
石灰豎窯一般由幾個部分組成:窯上料及布料系統、窯本體煅燒系統、成品出料系統、供風系統及公輔系統等,豎窯系統工藝流程見圖1。簡要工藝流程如下:

圖1 豎窯系統工藝流程Fig.1 Process Flow of Shaft Kiln System
篩分合格的石灰石/焦炭物料經過稱量斗稱量,被斗式提升機送到窯頂部稱量斗,再由電振給料機卸入旋轉料斗,由窯旋轉頂布料器均勻分布到窯內。
豎窯內一般從上到下分三個區:預熱帶、煅燒帶、冷卻帶。石灰石物料在窯內預熱帶與逆流燃燒廢氣熱交換的同時下落,進入煅燒帶,被高溫煙氣和焦炭燃燒火焰等煅燒成為合格產品。成品石灰繼續向冷卻帶移動,進入冷卻帶后,與鼓入窯內的冷卻風進行熱交換。冷卻后的合格產品由出料裝置輸出,卸到成品輸送皮帶上,送往下個工序或成品庫。
從窯底部鼓入的冷空氣在冷卻石灰的同時被加熱,與物料下落方向相反,逆流而上,在煅燒帶成為助燃空氣,使燃料充分燃燒,將石灰石煅燒為石灰。燃燒后的煙氣繼續向窯頂流動,預熱預熱帶的石灰石料柱,同時煙氣被冷卻,經窯頂排氣管、除塵凈化裝置凈化后,經煙囪排入大氣。
石灰石煅燒速度取決于其粒度及煅燒溫度,在一定溫度下,粒度越大,煅燒速度越慢。因為隨著形成石灰層的厚度增加,石灰的導熱系數小于石灰石,熱量難以進入石塊內部,因此產生生芯現象,造成欠燒。
如果石灰石粒度過小,易與燃料灰分結合,生成低熔點固溶體液相而結坨,降低窯內透氣性,形成偏窯或懸料等現象,影響物料均勻煅燒。同時,小粒度石灰石也容易被過燒,降低石灰氣孔率,導致活性度降低,因此,豎窯石灰石粒度一般控制在40~80 mm。
豎窯上料系統加料處普遍揚塵較大,單斗提升機容易斷繩,造成小車下落等事故。同時,料斗里的物料顆粒容易偏析,入窯后,窯斷面顆粒分布不均,易造成窯內氣流阻力不均,產生偏窯、生燒、過燒、結坨、懸料等現象。
燃料比例和熱值不穩定,雜質多,同樣造成石灰石煅燒不均勻,有生燒、過燒現象出現,產品活性度低,影響產品質量。
由于供風系統不能將助燃空氣均勻分布在窯內,造成有的地方風量多,含氧量多;有的地方風量少,空氣含氧量不足,使得燃料燃燒不均,造成石灰石煅燒不均,有的地方過燒、結坨;有的地方欠燒產生生芯,同樣影響產品活性度等質量指標。
為保證窯煅燒系統順暢,料柱氣孔率均勻,設計中,物料在入爐前進行篩分,嚴格控制物料粒度在合理范圍內(40~80 mm),減少粉料量和雜質,避免在窯內結塊,影響窯內物料順行和透氣性。
圖2為本設計豎窯和普通豎窯的上料系統配置的對比。由圖2看出,普通豎窯在窯前一般只是設置上料皮帶或皮帶秤,本設計豎窯為避免小車加料處揚塵和加料量不準確,在窯前設置稱量斗裝置,每批料都經過稱量斗稱量后裝入上料小車,在此處還設有防止揚塵的防塵及除塵裝置,避免冒灰,改善生產環境。

圖2 本設計豎窯和普通豎窯上料系統配置的對比Fig.2 Comparison of Feeding System Configurations for New Designed Shaft Kiln and Ordinary Shaft Kiln
為保證上料系統的安全、穩定性,采用變頻調速斗式提升機,并設有保護開關、事故開關及斷繩保護裝置等。本設計的上料小車軌道采用大角度,軌道傾斜角達80°,減小了行走摩擦力,卷揚位置設在離窯更近、更高的位置,改善繩索受力情況,其上面設有防雨設施,保護設備的同時便于觀察和檢修。
為改善加料系統的穩定性,窯頂設有緩沖料斗,使物料進一步混合均勻,提高了上料系統控制的可靠性,保證入窯煅燒物料量的準確性和連續性。
為了將物料均勻布置到窯頂物料斷面上,豎窯頂部選擇勻速旋轉布料器。為防止顆粒偏析,在布料器溜槽端部設有角度可調的擋料裝置,使分布在窯內的物料落點可調,保證了布料的均勻性。
為防止窯斷面布料量不均,在布料器上設計了9個定位開關,旋轉電機設計為變頻調速式,可以沿著布料半徑勻速布料、變速布料、定點布料。每次調整量最大可達3 t,能夠及時調整窯內偏窯等現象,使窯內料柱斷面阻力盡量一致,上升氣流均勻分布,穩定窯況,便于物料均勻預熱、煅燒和冷卻。
普通豎窯容積小,斷面內徑小,窯頂均采用一套料位計,有液壓重錘式、電動重錘式、探尺式等。而大容積、大斷面豎窯則不同,內徑達4.8 m,一個料位計顯然不能真實反映窯內布料的偏差。圖3為本設計豎窯和普通豎窯的料位檢測的對比,本設計采用超聲波料位計,且在窯頂不同半徑上每隔120°夾角布置一個,能更好地測量窯頂裝料和料面均勻分布情況,占用空間小,靈活耐用,便于生產操作和調整窯內料柱各區域標高。

圖3 本設計豎窯和普通豎窯料位檢測的對比Fig.3 Comparison of Material Level Detecting for New Designed Shaft Kiln and Ordinary Shaft Kiln
一般豎窯頂部溫度比較高,窯頂操作環境惡劣,有的高達500℃,對設備和鋼結構等要求較高,且影響使用壽命。針對這種情況,本設計在窯頂部設置雙重密封裝置的同時,增加預熱帶高度,增加料層與窯尾氣交換面積。圖4為本設計豎窯和普通豎窯窯頂蓋結構的對比,由于交換面積增加,從而有效提高窯換熱效率,大大降低廢氣排放溫度,使窯頂廢氣溫度控制在100℃以內,同時也減少粉塵排放,達到節能減排的目的。

圖4 本設計豎窯和普通豎窯窯頂蓋結構的對比Fig.4 Comparison of Kiln Cover Structures of New Designed Shaft Kiln and Ordinary Shaft Kiln
此外,在窯頂蓋和周邊采用隔熱層進一步減小窯頂散熱量,同時頂部耐材采用輕質和重質相結合的密封結構,最終窯頂蓋溫度控制在80℃以下,避免了窯頂設備受高溫影響,取得了良好的保溫節能效果。能源成本是生產工藝成本的主要部分,一般占到總能耗的80%以上,由于減少了廢氣量,降低了排放溫度,減少了窯頂散熱量,經濟效益顯著提升。
大型石灰豎窯由于半徑大,窯殼橢圓度不好控制,鋼板容易變形,焊接誤差大,加工難度高。為避免上述問題,本設計在充分利用鋼板寬度的基礎上,在窯殼上設有加固圈,圖5為本設計豎窯和普通豎窯窯殼的對比。加固圈不僅容易實施焊接工藝,而且提高牢固性,節省材料,同時保證了窯殼設計尺寸、橢圓度和密封性。

圖5 本設計豎窯和普通豎窯窯殼的對比Fig.5 Comparison of Kiln Shells of New Designed Shaft Kiln and Ordinary Shaft Kiln
在爐型設計上,由于大容積窯斷面達18 m2,料柱高達22 m,整個窯的側面擠壓力和料柱垂直荷載都大大增加。為保證物料流動順暢,煅燒氣流均勻分布,穩定流動于預熱帶、煅燒帶、冷卻帶及三個煅燒區域位置,且氣流長度合理,對窯的高徑比、窯下部椎體、窯底鼓風裝置等都做了特殊的設計。特別是下椎體與出灰機的夾角,在滿足物料安息角的前提下,盡量做到最小,使窯出料順暢,避免懸料、結坨、卡料、出料溫度高等現象,出料溫度控制在80℃以內。
為避免大型豎窯耐材量過大,荷載過高,本設計豎窯采用輕質薄壁結構,即一層重質磚作為工作層,其余為輕質磚和保溫材料,在滿足高溫、耐磨、耐腐蝕、吸收膨脹等工況的同時,大大減輕荷載,密封和保溫效果良好,窯殼溫度可以控制在75℃以內,減少了窯體散熱,改善了操作環境。
此外,為避免保溫隔熱材料長期使用老化、變形、粉化、堆料等情況,在豎窯高度方向,每隔一定高度設有支撐環,增強了耐材砌筑結構的穩定性,延長了內襯使用壽命,一般可達8年以上。
大型豎窯有效容積達 430 m3,有效高度24 m,窯內裝載物料近700 t,加上設備、耐材、鋼結構等設施,總荷載達1 300多噸,因此,下部的支撐尤為重要。本設計采用鋼結構支撐和混凝土結構相結合的辦法,既滿足了下部出料設備的安裝和檢修空間,又穩定地支撐起整個上部荷載,同時,克服高溫對下部結構的影響。
溫度分布不均石灰豎窯容易結塊,出料設備要有足夠的出料面積和支撐作用,設計采用螺錐出灰機,圖6為本設計豎窯和普通豎窯出料系統的對比。

圖6 本設計豎窯和普通豎窯出料系統的對比Fig.6 Comparison of Discharging Systems of New Designed Shaft Kiln and Ordinary Shaft Kiln
由于螺錐出灰機堅固耐用,且能對大塊料起到破碎及攪拌作用,避免了懸料、卡料等現象。采用變頻調速電機后,出料量可調,便于控制出料速度,并與上料系統、加料系統、鼓風系統、料位檢測等連鎖,維持窯內熱工制度穩定,各帶長度分布合理,保證產品質量。
圖7為本設計豎窯和普通豎窯卸料裝置的對比,由圖7看出,本設計豎窯卸料段采用兩道液壓出料閘板,保證豎窯連續不停風出料,避免了普通出料設備卡料、漏風等情況,保證了系統的嚴密性,穩定窯況及產能。

圖7 本設計豎窯和普通豎窯卸料裝置的對比Fig.7 Comparison of Unloading Devices of New Designed Shaft Kiln and Ordinary Shaft Kiln
目前,大斷面窯普遍采用嵌入式多點布置噴槍、梁式燒嘴、側面高速燒嘴等達到煅燒帶溫度分布均勻的目的,但存在噴槍頭磨損燒蝕、梁維修困難、煅燒不均、生燒、過燒、結坨等現象。
本設計豎窯采用焦炭和石灰石混燒,最大限度利用燃料有效熱,能耗相對較低。除了在窯上料、加料系統考慮物料混勻之外,還在窯底鼓風系統考慮氣流分布的均勻性,在窯周邊及中心布置帶風帽的鼓風裝置,使氣流沿著窯底物料斷面均勻分布,并緩慢上升,擴大了進風面積,提高了窯冷卻帶熱交換效率,保證合格產品迅速冷卻,同時也保護了出料設備。
窯鼓風系統采用高壓變頻風機,保證窯內壓力的同時,滿足助燃和冷卻兩個功能。冷卻風從窯底部中心和窯下部側面供給,快速冷卻物料的同時被加熱,繼續向上流動作為輔助燃料燃燒的二次風,使焦炭充分燃燒,節約能源。
窯頂部設有2個廢氣收集罩,使窯頂處于負壓狀態,廢氣流均勻穩定,避免產生窯壁偏流現象。在每個廢氣收集罩入口設有隔網,避免碎石等落入。廢氣與石灰石充分換熱后,低于100℃,再通過布袋除塵凈化合格后排入大氣,凈化后的粉塵含量低于20 mg/m3,滿足環保要求。
鞍鋼集團耐火材料公司白灰車間原來的21座小豎窯比較落后,沒有集中操作畫面,單窯產量低,產品質量差,能耗高。本設計豎窯全窯采用自動化PLC控制,可以實現一鍵操作,多畫面集中CRT監控,自動化程度高,真正實現機械化和自動化生產石灰。在窯頂部、窯各個溫區分布帶、窯出料端均設有溫度、料位等檢測,同時窯加料量、出料量、燃料混配比例、廢氣量、鼓風量及其壓力、流量等均可控制調節,隨時調整窯各個操作參數,使窯系統處于最佳熱工狀態,保證產量和產品質量。
(1)生產系統PLC過程控制功能
從原料儲存、輸送到成品輸送、儲存所有設備啟/停、邏輯控制、狀態顯示、檢測參數等可全部在計算機上操作,實現系統周期上料、出料。根據系統運行狀態、報警連鎖參數等自動順序控制,連續順行生產,使系統在完全自動化狀態下穩定生產,提高勞動生產力。
(2) 儀表系統
在原料系統設置除鐵器、料量稱量裝置,在成品系統設置料量、溫度檢測等裝置。在窯的頂部、窯側面不同煅燒段、出料端設置料位、壓力、溫度等檢測裝置。在供、排風系統設置流量、壓力、溫度等檢測,整個生產系統各個參數處于可控狀態,便于生產預判和調整。
(3) 電訊系統
在整個石灰生產系統設置了火災報警、工業電視監控、有線調度電話及無線通訊等功能,便于科學、有序、高效管理生產。
在借鑒各國石灰豎窯先進技術的基礎上,新建豎窯內徑從4.0 m增大到4.8 m,有效容積提高了約40%。上料系統和出料系統實現全機械化、自動化操作,產品生燒、過燒量減少,產品活性度從180 mL提高到240 mL,殘余CO2控制在6%以內。產量從200 t/d提高到320 t/d,耐材壽命長達8年以上,減輕了勞動強度,改善了生產環境,提高了勞動生產率,減小了環境污染,大大降低了生產成本。鞍鋼集團耐火材料公司機械化石灰豎窯系統于2000年11月投產并迅速達產,各工藝系統運行穩定,完全達到設計要求的控制水平[2]。鞍鋼本部、礦山公司等相繼建了多座同樣的豎窯,目前在鋼鐵廠燒結用戶的使用效果比較好。
對普通豎窯的窯型結構、加料系統、出料系統、“三電”系統等進行了一系列改進設計。多年的生產實踐驗證,全窯系統機械化和自動化程度高,產能可達320 t/d,石灰活性度可達240 mL,延長了窯的的使用壽命,生產運行穩定,節能環保效果良好,滿足鋼鐵廠燒結等用戶需求,大大降低了生產成本。