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旁路放風與高硫煤的應用

2020-08-07 08:17:52劉慶江高增毅方婉沈欣
水泥技術 2020年4期

劉慶江,高增毅,方婉,沈欣

某φ4.7m×72m預分解窯設計產(chǎn)量5 000t/d,實際產(chǎn)量5 600t/d,該項目所在地出產(chǎn)煙煤,但其硫含量高(St.ad>2%),為了能夠高效利用本地煤,取得更好的技術經(jīng)濟效益,經(jīng)研究決定,采用旁路放風技術,解決硫含量高的問題。

1 原、燃料使用情況

1.1 原、燃料化學成分

由表1、表2可見,項目所用原、燃料中的硫、氯離子含量皆高,黑粘土中的堿含量也偏高。

1.2 配料情況

干基原料配比情況見表3,生料及熟料化學成分分析見表4,生料及熟料率值及礦物組成見表5。

表1 原、燃料化學成分分析,%

表2 原煤工業(yè)分析

表3 干基原料配比,%

表4 生料及熟料化學成分分析,%

表5 熟料礦物組成(%)、生料及熟料率值

表6 熟料中有害成分的含量,%

2 熟料有害組分限量指標分析

當前,我們?nèi)匀涣晳T采用上世紀七十年代國外水泥公司制定的指標討論旁路放風設置,本項目用的是Krupp Polysius公司的標準,也部分融入了F.L.Smidth公司過剩硫的概念。項目熟料中有害成分的化合物含量見表6,不設旁路放風時熟料有害組分限量指標情況見表7。

從表7可見,項目原、燃材料中僅氯離子一項含量超標,似乎可以不放風。但仔細研究,另外三項SO3、R2O、SE含量均處于警戒水平,結合其他企業(yè)生產(chǎn)實踐,分析造成以上問題的癥結所在,具體原因如下:

(1)在預分解窯系統(tǒng)內(nèi),煤粉所含的硫在窯頭和分解爐內(nèi)所生成的SO2均被堿性氧化物和氧化鈣吸收生成硫酸鹽,CaSO4-K2SO4-Na2SO4三元系統(tǒng)的低共熔點<800℃,當存在KCl時,低共熔點接近700℃,此時在窯尾很易形成硫硅鈣石(2C2S·CaSO4)、鈣明礬石(2CaSO4·K2SO4)、硫鋁酸鈣(3CA·CaSO4),這些礦物大多呈針狀或纖維狀晶體,是造成結皮、結圈的重要因素,且結皮、結圈牢固,不易清除。

(2)若硫固化在熟料中,則會使熟料強度降低,水泥凝結時間不正常,石膏摻入量不易掌握。

(3)項目1.36%的堿合量對熟料后期強度有影響。

綜上所述,為使用高硫煤生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料,項目原、燃料中氯離子含量高,必須研究采用旁路放風技術。

表7 不設旁路放風時熟料有害組分限量指標

表8 旁路放風計算依據(jù)

3 旁路放風量計算

采用經(jīng)典Weber法進行旁路放風量的計算,堿循環(huán)簡圖見圖1,計算公式如下:

圖1 堿循環(huán)簡圖

旁路放風計算依據(jù)與計算結果見表8~表13,從計算結果可見:

(1)在10%放風的情況下,Cl-、SO3、K2O三項取得了良好的效果:Cl-、SO3遠離限量指標;清除了過剩硫,窯尾不存在促進窯皮生成的CaSO4,為使用本地高硫煤創(chuàng)造了條件;熟料中堿含量有所降低,使其擺脫了對熟料后期強度影響的限量(1.5%)界限。

(2)旁路放風10%時,排出的旁路窯灰量為20g/kg熟料,熟料熱耗增加83.6kJ/kg熟料。若提高放風量,排灰量和熱耗會呈正比增加,應盡量避免。

(3)放風量和揮發(fā)性組分的降低率并非呈正比關系,如SO3在放風10%時,熟料中SO3含量可降低25%;在放風20%時,熟料中SO3含量可降低39%,并非可降低50%,堿也是如此。這樣的原料只能生產(chǎn)一般熟料,即使放風50%也不能生產(chǎn)低堿熟料。本項目在生產(chǎn)低堿熟料時,使用了運距較遠的低堿硅鋁質(zhì)原料。

表9 旁路放風計算結果(K2O情況,g/kg熟料)

表10 旁路放風計算結果(Na2O情況,g/kg熟料)

表11 旁路放風計算結果(SO3情況,g/kg熟料)

綜上所述,我們確定設置10%放風系統(tǒng)。放風點在窯尾煙室斜坡部正前方,放風口寬4.5m,高1.5m,變徑后的放風管道直徑2.1m,從窯尾煙室放風后有近36m的上升煙道,用于沉降較大顆粒物料,以減少排灰量,改善管道通風環(huán)境。在上升煙道的最上方,煙氣自上而下直通PH爐,用于余熱發(fā)電,發(fā)電量為400kW/h。發(fā)電后的低溫氣體經(jīng)除塵后,由管道接入燒成系統(tǒng)排放煙囪排出。此設計有效解決了放風管道堵塞的問題,使旁路系統(tǒng)實現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定運行和余熱利用。通過設置旁路放風系統(tǒng),企業(yè)既可使用較為經(jīng)濟的本地高硫煤,熱損失和排灰處理量也不至過大。旁路放風設置情況見圖2、圖3,中控室操作畫面見圖4。

表12 旁路放風計算結果(Cl-情況,g/kg熟料)

表13 熟料中揮發(fā)性組分含量與旁路放風量

圖2 旁路放風出口及上升煙道圖(左視)

圖3 旁路放風傾斜煙道與PH爐鏈接圖(右視)

圖4 旁路系統(tǒng)操作畫面

表14 2019年四季度實測生產(chǎn)情況

表15 2019年四季度熟料平均強度

表16 熟料中有害成分的含量,%

4 改造效果

在設有旁路放風設施的條件下,項目2019年四季度實測生產(chǎn)情況及熟料平均強度見表14、表15,熟料中有害成分含量見表16。

通過設置10%的放風量,本項目使用本地高硫煤進行生產(chǎn)的設想得以實現(xiàn),生產(chǎn)成本降低且熱損失不大,排灰量不多,得到的技術經(jīng)濟效益可觀;窯內(nèi)工況呈清晰態(tài),窯尾結皮趨勢減弱,操作較輕松;熟料中有害組分含量大幅降低,熟料性能改善,強度提高,產(chǎn)量有所增加。

遼闊的新疆是干旱地區(qū),巖礦中鉀、鈉、硫、氯離子含量均偏高。快速發(fā)展的新疆在建工程項目很多,對水泥質(zhì)量均有嚴格要求,例如高鐵工程大部分使用低堿水泥(Na2OE≤0.6%),普通水泥也要求Na2OE≤0.8%。除嚴格選料外,設置旁路放風系統(tǒng)也可降低熟料中有害組分含量,我們采用了這兩種辦法,滿足了水泥市場對水泥質(zhì)量的要求。

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