才寶磊 徐曉晨 楊紅 楊曄



摘要:為了滿足GB 31570-2015《石油煉制工業污染物排放標準》要求,撫順石化石油二廠8000t/a硫酸回收裝置在2017年裝置停工檢修期間將原有的加氫催化劑升級成鈦基低溫催化劑,開工運行以來,裝置運行平穩,產品質量合格,煙氣SO2排放濃度低至50mg/Nm3以下,滿足最新環保排放標準要求。
關鍵詞:硫磺裝置;催化劑;環保
1 前言
撫順石化公司石油二廠8000噸/年硫酸裝置是撫順石化千萬噸煉油工程的配套環保裝置,2008年由中國石化洛陽石油化工工程公司設計,東北煉油化工建設工程公司建設,設計處理能力為8000噸/年,年開工8400小時,2009年12月開汽成功,操作彈性為50~110%。該裝置主要處理120t/h溶劑再生裝置、140t/h酸性水汽提裝置和重催裝置的混合酸性氣。
2 裝置工藝簡介
設計采用部分燃燒法、外摻合、兩級轉化克勞斯制硫工藝,尾氣處理采用常規還原—吸收工藝,設置外補氫源,DCS控制。克勞斯制硫尾氣與尾氣焚燒爐出口高溫煙氣換熱升溫,經過還原—吸收凈化處理后,至尾氣焚燒爐焚燒的煙氣經換熱、堿洗后達標外排。煙氣通過煙囪直接排放大氣,裝置產品為固體硫磺,作為工廠儲運或外運。
3 催化劑的物化性能
4 生產運行總結
裝置2017年7月4日點爐升溫,7月10日開工正常,本周期開工以來,一直保持較高水平運行,裝置實現達標排放。現采集裝置2017年10月、2018年10月和2019年10月尾氣加氫單元標定數據匯總如下:
5 催化劑應用評價及性能分析
1、A999G型催化劑的低溫高活性:開工初期由于酸性氣濃度及流量不足(酸性氣濃度40%-45%,流量600m3/h-700m3),尾氣煙氣換熱量不足,加氫反應器入口溫度只能維持在240±2℃,但加氫反應器床層依舊建立起了反應溫差,充分的展示了該劑的良好低溫活性。
2、A999G型催化劑的抗粉化能力:2019年10月末,發現急冷塔前壓力明顯升高,經逐步檢查確認判定尾氣加熱器管束漏,向尾氣加氫系統內滲漏蒸汽,當搶修完恢復生產后,制硫系統壓力、加氫反應器轉化床層溫升均沒有發生太大變化,并滿足了繼續生產的需求。
3、A999G型催化劑的干擾能力:由于硫磺裝置上游裝置較多且生產工藝比較復雜,經常造成原料酸性氣的質量波動,頻繁出現酸性氣帶烴情況,導致克勞斯制硫部分大幅波動,加氫反應單元也有一定的小幅溫差變化,但從未影響到煙氣的SO2排放,一直保持了達標排放的標準,體現了該催化劑的良好的抗干擾能力。
6 結束語
1)鈦基A999G型催化劑在本裝置應用效果較好,催化劑的低溫活性、抗水解、抗干擾性較高,各項指標均能滿足考核指標;
2)鈦基A999G型催化劑運行后可保證溶劑吸收塔后尾氣爐煙氣排放在300mg/m3以下,經堿洗吸收后可實現50mg/m3以下的超低排放。