滿玉元,王 晉,周洪濤
(中化泉州石化有限公司,福建泉州362103)
某輕汽油醚化裝置采用LUMMUS 公司催化蒸餾醚化技術。輕汽油組分經水洗塔水洗后,與甲醇混合,進入醚化反應器A/B,發生醚化反應;未醚化的活性異戊烯進入醚化分餾塔及醚化后反應器,進一步發生醚化反應;未反應的C5與甲醇依次進入甲醇萃取塔、甲醇回收塔,C5抽余油與醚化汽油混合后送出裝置;回收后的甲醇循環使用[1]。
CDEthers 醚化工藝是基于三步反應的設計,包括1 個固定床預反應器,1 個催化蒸餾塔和1 個后反應器。在固定床反應器中使用散堆酸性離子交換樹脂催化劑,在催化蒸餾塔中使用CDModules催化劑。反應機理是在強酸性催化劑作用下,由異戊烯和甲醇反應生成甲基叔戊基醚(TAME)[2]。
國內某輕汽油醚化裝置首次開工反應器采用進口散堆醚化催化劑A-35 酸性離子交換樹脂,醚化蒸餾塔采用LUMMUS 公司的CDModules 模塊催化劑。該裝置開車后的24 個月,總轉化率一直保持在93%~95%,預反應器轉化率保持在70%,醚化蒸餾塔模塊轉化率保持在70%~80%。2016 年初,醚化反應器進料溫度自初期的40 ℃提高至65 ℃。至2016 年末,預反轉化率下降到60%。2016 年8月,醚化蒸餾塔頂壓自0.30 MPa 提至0.34 MPa,下床層溫度由 75 ℃提至 80~85 ℃,基本維持 C320 轉化率48%~60%。工業應用顯示,醚化反應器及醚化塔內催化劑已無法滿足工業生產要求。
在大檢修過程中將醚化反應器內進口醚化催化劑A-35 更換為國產醚化催化劑D005-Ⅱs。D005-Ⅱs 催化劑工業應用顯示,預反進出口溫差約13 ℃,轉化率達68.62%,與進口醚化催化劑A-35 初期轉化率70%相當。但是D005-Ⅱs 催化劑初始活性溫度約50 ℃,較進口醚化催化劑A-35初始活性溫度高5 ℃;同時穩定期進料溫度45 ℃,較進口醚化催化劑A-35穩定期進料溫度高5 ℃。該溫度差距是因D005-Ⅱs催化劑在出廠前進行了預處理,降低了催化劑初始活性,直接達到相對穩定的初始溫度[3]。工業應用數據(2016年)見表1~3。

表1 醚化反應器操作參數

表2 D005-Ⅱs催化劑轉化率/%
由表1~3 數據可知,選用進口催化劑時,進料溫度控制在40~65 ℃。當進料溫度>65 ℃后,因醚化反應本身為放熱反應,平衡轉化率下降,初步判斷,A-35醚化催化劑末期溫度應在60~65 ℃。
D005-Ⅱs 初期進料溫度為45 ℃,實際使用時間大于2 a,相應使用周期內生產的醚化汽油總量為1 800 kt,而且反應器入口溫度目前維持50~55 ℃,轉化率始終維持65%以上,仍未到壽命末期溫度。D005-Ⅱs 實際使用壽命與A-35 醚化催化劑相當或更優于進口催化劑。

表3 D005-Ⅱs催化劑與A-35催化劑應用效果對比
大檢修期間將醚化蒸餾塔進口醚化催化劑模塊更換為CDM-系列開窗導流式催化精餾模塊。將催化劑裝填在開窗導流填料之間,用絲網包裹、縫合使催化劑不外露,再與結構特殊的開窗導流填料混裝,組成CDM-系列催化精餾模塊。開窗導流填料具有良好的徑向擴散能力,可提高催化反應中的氣液傳質能力[4]。工業應用數據見表4。

表4 模塊催化劑應用效果對比
更換國產醚化催化劑模塊后,在控制操作壓力0.3 MPa 時,醚化塔下床層溫度75 ℃,醚化塔轉化率達85%,總轉化率達到95%,滿足工業要求。
通過工業應用對比,在處理量不同而醚化塔操作條件類似的情況下,應用國產模塊催化劑后轉化率較進口模塊高約9%,總轉化率約高1%。開工初期,因罐區來甲醇水含量0.65%(要求≤0.3%),循環甲醇水含量6.4%(要求≤0.5%),導致醚化塔轉化率下降至35%,使用進口劑未發生類似情況。綜合分析判斷,進口模塊催化劑選擇性優于國產劑,但國產劑成本遠低于進口劑。
新模塊催化劑含40%水份,使用前須用甲醇進行循環噴淋置換[5]。進口醚化催化劑模塊對噴淋用循環甲醇水含量要求需≤4%,而國產催化劑模塊對噴淋用甲醇水含量要求≤10%即可。
(1)醚化散堆催化劑應用國產劑和進口劑時,其轉化率基本一致,使用壽命國產劑略優,但是國產劑初始溫度較高。
(2)國產模塊活性明顯優于進口模塊,但催化劑選擇性略差。但是,國產劑預處理時對循環甲醇水水含量要求較寬松,能有效縮短開工時間。
(3)醚化催化劑國產化的成功應用可有效降低投資成本,對模塊催化劑國產化具有重要意義。