蔡幫偉 侯利國(guó) 楊威 楊洪凱 陳慶東(中海油惠州石化有限公司公司煉油一部,廣東 惠州516086)
電脫鹽是原油進(jìn)入蒸餾前的第一道預(yù)處理工序,是常減壓裝置重要的運(yùn)行設(shè)備,主要承擔(dān)原油脫鹽、脫水的重任。電脫鹽使用的電耗占比常減壓裝置能耗的10%左右,降低電脫鹽使用電耗將有利于降低裝置能耗;電脫鹽的脫鹽效果是常減壓防腐的保障,同時(shí)脫水效果也是裝置平穩(wěn)操作的主要關(guān)鍵,因此提高電脫鹽運(yùn)行效果是降低裝置能耗及保障裝置安全、平穩(wěn)運(yùn)行的重要措施。
中海油惠州石化有限公司常減壓蒸餾(Ⅰ)設(shè)計(jì)加工100%高酸重質(zhì)原油——蓬萊原油,加工能力1200萬(wàn)噸/年,操作彈性設(shè)計(jì)為60%~110%,裝置采用三級(jí)電脫鹽工藝流程,第一級(jí)采用了高速電脫鹽技術(shù),第二、三采用了交直流電脫鹽技術(shù)。蓬萊油田在原油的開(kāi)采、集輸過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生老化油。由于老化油中含有大量金屬離子及強(qiáng)極性有機(jī)物,導(dǎo)致其導(dǎo)電性較強(qiáng)[2],此外老化油中含有FeS、粘土、修井液及各種化學(xué)藥劑,使其形成穩(wěn)定性很高的乳化液,增加電脫鹽破乳難度。受加工劣質(zhì)原油影響一級(jí)電脫鹽運(yùn)行工況較差,出現(xiàn)主要異常情況如下:
(1)原油乳化嚴(yán)重,一級(jí)電脫鹽破乳困難,排水易帶油
(2)高速電脫鹽電流偏高易使變壓器油的老化、碳化、變壓器線圈的擊穿甚至冒煙著火現(xiàn)象
(3)電脫鹽罐運(yùn)行電流較高,電耗較大
原第一級(jí)電脫鹽罐內(nèi)采用了第一代高速電脫鹽電場(chǎng)結(jié)構(gòu),罐內(nèi)設(shè)計(jì)了四層水平電極板,從上至下第1、2、4 層電極板帶電,第3層電極板接地,布置如圖1所示:

圖1 一級(jí)電脫鹽罐電極板簡(jiǎn)圖
一級(jí)電脫鹽罐體內(nèi)部第4 層電極板采用了至下向上的支撐結(jié)構(gòu),用于固定第4層帶電極板的絕緣支撐固定在靠近水層的橫梁上方,距離水層較近,當(dāng)水位波動(dòng)時(shí),位于水層和第四層帶電極板之間的乳化液會(huì)上升,導(dǎo)致緣距離縮短,容易引起電流波動(dòng),進(jìn)而影響電脫鹽罐破乳效果。
改造前電脫鹽設(shè)備采用的電源多是傳統(tǒng)的100%全阻抗電源,100%全阻抗電源在處理重質(zhì)原油、易乳化原油時(shí),會(huì)出現(xiàn)經(jīng)常性的大電流或短路現(xiàn)象,設(shè)計(jì)100%全阻抗的目的是在二次電流短路時(shí)保護(hù)一次電流不超額定電流,變壓器不會(huì)發(fā)生故障。但同時(shí)由于100%全阻抗導(dǎo)致大量無(wú)用功消耗在阻抗線圈,導(dǎo)致電耗大量浪費(fèi),不利于煉廠節(jié)能降耗[3]。
將第四層極板從支撐形式改造為懸掛在第三層接地極板上,通過(guò)電極板的改造消除支撐件對(duì)電場(chǎng)的影響,在不影響電流情況可將界位控制提高5%,增加水停留時(shí)間,改善排水發(fā)黑情況。改造前后兩種結(jié)構(gòu)對(duì)圖如圖2:

圖2 一級(jí)電脫鹽電極板構(gòu)造
將原有一級(jí)電脫鹽罐的100%全阻抗電源改造成智能響應(yīng)控制電源,變壓器電壓由6000V改為380V,增上PLC控制系統(tǒng)。取消了內(nèi)置在變壓器內(nèi)的100%電抗器,降低了損耗在電抗器上的電壓,減少了無(wú)用功消耗。智能響應(yīng)電源通過(guò)調(diào)整可控硅的導(dǎo)通角來(lái)達(dá)到調(diào)壓的目的。在人機(jī)界面上可以設(shè)定變壓器的運(yùn)行模式及運(yùn)行電壓,運(yùn)行模式有恒壓模式和調(diào)壓模式,恒壓模式就是變壓器在某個(gè)恒定的電壓下運(yùn)行,調(diào)壓模式就是變壓器的運(yùn)行電壓在有規(guī)律的變化。一旦運(yùn)行模式及電壓設(shè)定好后,智能響應(yīng)電源將按照設(shè)定好的程序運(yùn)行。運(yùn)行電流電壓通過(guò)變送器反饋到PLC及可控硅控制器進(jìn)行閉環(huán)控制,以保證智能響應(yīng)電源嚴(yán)格按照設(shè)定的參數(shù)運(yùn)行。
通過(guò)圖3可以看出,全阻抗變壓器隨著電流的升高,變壓器輸出電壓在降低,當(dāng)電流達(dá)到額定電流時(shí),電壓已經(jīng)降到接近零了;智能響應(yīng)變壓器,隨著電流的升高電壓也在降低,當(dāng)降低的幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于全阻抗變壓器,在電流達(dá)到額定電流時(shí),電壓僅僅降低了30%。我們需要在大電流時(shí)場(chǎng)強(qiáng)保持一定的強(qiáng)度,提高破乳、聚集的能力。在全阻抗電源運(yùn)行電流大時(shí),由于變壓器實(shí)際輸入到罐內(nèi)的電壓很低,其有效場(chǎng)強(qiáng)很低,如果使用智能響應(yīng)電源,在達(dá)到同樣有效場(chǎng)強(qiáng)時(shí)的運(yùn)行電流會(huì)很低,有效的降低了電脫鹽的能耗。

圖3 全阻抗電源與智能響應(yīng)電源變壓器輸出伏安特曲線圖
實(shí)施后一級(jí)電脫鹽罐運(yùn)行工況有明顯改善,具體表現(xiàn)如下:
(1)電脫鹽罐電流不再報(bào)警,且離額定電流有較大空間,操作彈性大;
(2)電耗有明顯降低,平均每天節(jié)約電耗約4833.3kW·h/d;
(3)脫后原油鹽含量及脫后含水量明顯下降,其中脫后含鹽降低54%,脫后含水降低68.8%。

表1
根據(jù)工業(yè)用電0.68 元/kW·h 計(jì)算,每年可以節(jié)約(5100-267)*365*0.68=120萬(wàn)元。
該技術(shù)采樣智能響應(yīng)控制電源,提高電脫鹽抗干擾能力,使電脫鹽罐電流控制更加平穩(wěn),操作彈性更大。大大降低操作員勞動(dòng)強(qiáng)度。
脫后含鹽改造后較改造前降低1.29mg/L,折合每年從原油中多脫除16.83t鹽。原油中的鹽在加熱條件下會(huì)水解產(chǎn)生大量硫化氫、氯化氫等腐蝕介質(zhì),對(duì)裝置腐蝕產(chǎn)生嚴(yán)重危害。鹽含量高會(huì)加重?fù)Q熱器中的結(jié)垢,影響裝置換熱終溫。脫除鹽可節(jié)省因設(shè)備腐蝕、結(jié)垢、爐管結(jié)焦等產(chǎn)生的大量費(fèi)用。