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惠州石化循環(huán)水裝置優(yōu)化節(jié)能改造措施與應(yīng)用

2020-07-17 12:10:44王皓中海油惠州石化有限公司廣東惠州516086
化工管理 2020年17期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

王皓(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州516086)

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀與改造原因

惠州石化循環(huán)水裝置投產(chǎn)于2008 年,至今已運(yùn)行十年時(shí)間。循環(huán)水場內(nèi)部分為一循、二循、三循,三套裝置,共計(jì)循環(huán)水泵14臺,風(fēng)機(jī)12臺,涼水塔12間。隨著運(yùn)行時(shí)間的增長,企業(yè)生產(chǎn)成本逐步增加,同時(shí)節(jié)能技術(shù)也越來越成熟,對裝置節(jié)能降耗的需求也越來越高,在這個(gè)背景下,惠州石化動(dòng)力部對304單元循環(huán)水裝置進(jìn)行調(diào)研,提出了節(jié)能優(yōu)化改造方案,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,效果顯著。

2 改造方案

2.1 現(xiàn)場分析

結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,經(jīng)過分析與研究,惠州石化循環(huán)水系統(tǒng)存在問題如下:

(1)系統(tǒng)原設(shè)計(jì)與實(shí)際運(yùn)行不匹配,管路損失大:

通過對循環(huán)水泵的額定參數(shù)、運(yùn)行參數(shù)、現(xiàn)場系統(tǒng)運(yùn)行狀況結(jié)合系統(tǒng)管理曲線進(jìn)行評估,水泵原設(shè)計(jì)揚(yáng)程為50m,目前工作揚(yáng)程在52m 左右,水泵處于高效區(qū)域運(yùn)行,其運(yùn)行效率為81%。但設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)與系統(tǒng)的最佳管路特性曲線偏離較大,通過閥門的控制,使循環(huán)水回水壓力和供水壓力同時(shí)升高,以滿足設(shè)備在高效區(qū)域運(yùn)行。同時(shí)在運(yùn)行的循環(huán)水泵存在氣蝕現(xiàn)象,現(xiàn)場運(yùn)行噪音大,其輸送能力和運(yùn)行效率都有下降,設(shè)備能耗相對較高。

(2)管路損失大,出口閥門未全開,止回閥壓降大,部分系統(tǒng)管路閥門等阻力較大,一循循泵出口壓力為0.51MPa,而總管壓力為0.42MPa,水泵出口至總管局部阻力較高。

(3)系統(tǒng)參數(shù)需求與實(shí)際不匹配,無效能耗大,換熱器布置位置,標(biāo)高和系統(tǒng)壓力不匹配,流量需求由于滿足系統(tǒng)整體的需要局部流量過大,浪費(fèi)較多。

(4)冷卻塔由于長期時(shí)間的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)其熱力性能明顯低下,設(shè)備部分部件出現(xiàn)老化和損壞現(xiàn)象。主要體現(xiàn)在如下:

1)冷卻塔填料部分

由于原冷卻塔填料原材料采用再生聚氯乙烯材料制作,所以經(jīng)過一段時(shí)間的使用生產(chǎn)嚴(yán)重的熱變形(部分出現(xiàn)坍塌現(xiàn)象)、填料老化(填料高度不夠)及局部位置地區(qū)出現(xiàn)空洞現(xiàn)象,造成冷卻塔熱力性能明顯下降。

2)冷卻塔布水噴淋系統(tǒng)部分

表1 改造前后循環(huán)水泵年運(yùn)行能耗

冷卻塔布水器關(guān)鍵要求布水均勻和噴頭噴射形成霧化,這樣可以大提高冷卻塔的熱工性能。而由于原布水系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用144個(gè)噴頭,通過計(jì)算,每個(gè)噴頭布水面積2m2,按實(shí)際情況和經(jīng)驗(yàn)證明該布水模式完全不合適,將帶來嚴(yán)重的布水不均勻現(xiàn)象,按規(guī)范一般采用布水面積每個(gè)噴頭1m2左右較為合適。同時(shí)由于冷卻塔的長期運(yùn)行部分布水管內(nèi)結(jié)垢及點(diǎn)蝕產(chǎn)生部分布水管道腐蝕,從而造成布水系統(tǒng)短路現(xiàn)象,也帶來布水嚴(yán)重的不均勻性。

3)冷卻塔收水器部分

原有冷卻塔收水器由于采用收水片波形模式不合理,所以除水效果不理想,運(yùn)行阻力加大,最終造成嚴(yán)重的飄水現(xiàn)象,影響周圍環(huán)境,而且造成冷卻塔周圍設(shè)備的腐蝕。

2.2 改造方案

2.2.1 機(jī)泵單元優(yōu)化

循環(huán)水系統(tǒng)高效節(jié)能的核心首先是在線流體的糾偏。通過對流體輸送系統(tǒng)原設(shè)計(jì)工況的檢測及參數(shù)采集,按系統(tǒng)最佳工況運(yùn)行原則,建立專業(yè)水力數(shù)學(xué)模型,判斷引起高耗能的原因,找到系統(tǒng)的最佳運(yùn)行工況點(diǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)出與系統(tǒng)最匹配的高效流體傳輸設(shè)備,替換原有設(shè)備,使系統(tǒng)時(shí)鐘保持在最佳運(yùn)行工況,以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。(原理見圖1)

圖1 水泵機(jī)械特性曲線與管路特性曲線圖

如圖1所示,按設(shè)計(jì)熱交換量要求水量QA計(jì)算的循環(huán)水系統(tǒng)總阻力為HA(即設(shè)計(jì)揚(yáng)程),設(shè)計(jì)運(yùn)行工況點(diǎn)A 的設(shè)計(jì)水泵效率ηA最高,水泵軸功率NA最低。當(dāng)設(shè)計(jì)的水泵安裝完成調(diào)試時(shí),實(shí)際運(yùn)行的工況點(diǎn)在B點(diǎn),運(yùn)行參數(shù)為流量QB、揚(yáng)程HB、軸功率ηB,當(dāng)運(yùn)行水泵軸功率遠(yuǎn)大于安裝電機(jī)的額定功率時(shí),水泵振動(dòng)嚴(yán)重、噪聲很大,甚至燒毀電機(jī),此時(shí)操作人員會(huì)認(rèn)為增加系統(tǒng)阻力,如關(guān)小閥門操作使水泵電機(jī)在不超額定電流的C點(diǎn)工況運(yùn)行,以保證水泵平穩(wěn)。根據(jù)上述分析,當(dāng)前循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行狀況普遍存在“設(shè)計(jì)高揚(yáng)程水泵,而實(shí)際在低揚(yáng)程、大流量、低效率、高功耗運(yùn)行”這是循環(huán)水節(jié)能改造突出的問題。因此,我們根據(jù)機(jī)泵單元的檢測與分析,訂制了高效節(jié)能水泵5臺進(jìn)行更換。

2.2.2 管網(wǎng)單元優(yōu)化

結(jié)合系統(tǒng)局部管道阻力計(jì)算,更換微阻緩閉止回閥5 臺。對循環(huán)水部分管路進(jìn)行改造,按照經(jīng)濟(jì)流速設(shè)計(jì),減少管阻,增加流體輸送效率。優(yōu)化水泵進(jìn)出口管路,調(diào)整系統(tǒng)中閥門開度,特別是把泵進(jìn)出口閥門開度全開,更換止回閥為管力閥,上塔閥門可根據(jù)回水壓力、系統(tǒng)溫差等進(jìn)行科學(xué)優(yōu)化調(diào)整。減小系統(tǒng)的阻力損失。

2.2.3 涼水塔內(nèi)部填料,布水管,收水器優(yōu)化

全部更換五間涼水塔內(nèi)填料,收水器,布水噴頭及布水管。原填料老化破碎嚴(yán)重,流道發(fā)生了堵塞現(xiàn)象,更換新填料使流道更均勻,擴(kuò)大冷卻面積,提高換熱效率。原布水噴頭存在缺陷,覆蓋面積小,同時(shí)存在短路現(xiàn)象,布水不夠均勻,更換新噴頭及疏通布水管,布水面積增大到2m2,實(shí)現(xiàn)均勻覆蓋。收水器更新能夠減少漂水率,降低能耗。

2.2.4 風(fēng)機(jī)葉片優(yōu)化

對風(fēng)機(jī)葉片進(jìn)行優(yōu)化,調(diào)整風(fēng)機(jī)葉片角度,使用新材質(zhì)減輕葉片重量,同等能耗下風(fēng)力更大,循環(huán)水冷卻效果更好。

3 改造前后對比

3.1 循環(huán)水泵改造情況

綜合表1數(shù)據(jù)計(jì)算,根據(jù)改造前后對比,年節(jié)電6141586.56 kWh,節(jié)電率達(dá)到了20%,按0.67元一度電進(jìn)行計(jì)算,每年直接節(jié)省的經(jīng)濟(jì)效益就在400萬以上。

3.2 風(fēng)機(jī)改造情況

通過改造前后風(fēng)機(jī)現(xiàn)場測量對比,風(fēng)機(jī)電流由18A下降到了15A,同時(shí)平均風(fēng)速由7.56m/s 增大到了8.46m/s,風(fēng)量由178.479×104m3/h 增大到了199.726 ×104m3/h,在風(fēng)速(即風(fēng)量)有所提高的情況下,風(fēng)機(jī)功率下降12.68%,這說明采用了新材料并調(diào)整過角度的風(fēng)機(jī)葉片,既提升了換熱效率(風(fēng)量),也降低了能耗。

4 結(jié)語

本次改造根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況確定改造方案,以高效水泵替換現(xiàn)有非最佳工況點(diǎn)的水泵,使用新型的微阻管力閥代替現(xiàn)有水力閥,將風(fēng)機(jī)葉片改造為新材料調(diào)整角度的葉片,更換涼水塔內(nèi)部件。多種改造方式并行,最終的取得了較好的節(jié)能成果,最后對比改造前后數(shù)據(jù):改造前循環(huán)水泵年平均耗電量為3065 萬kWh,而改造后循環(huán)水泵年平均耗電量下降為2451 萬kWh,年節(jié)電量614 萬kWh,節(jié)電率達(dá)到20.03%;改造前風(fēng)機(jī)平均電耗為147.9 kWh,而改造后風(fēng)機(jī)平均電耗為129.2 kWh,節(jié)電率12.68%,經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。

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