李漢霄
摘 要 本文提出了密封風(fēng)機改造的具體目標和方法,并進行了實際改造。仔細比較了改造前后的數(shù)據(jù),證明改造很成功的,效果顯著,保障了磨煤機的安全長時間運行,為其他電廠改造提供一定借鑒。
關(guān)鍵詞 磨煤機;密封風(fēng)機;小齒輪;磨損
引言
密封風(fēng)對大齒輪進行吹掃冷卻,降低大小齒輪的工作溫度。磨煤機大齒輪密封風(fēng)機安裝在磨煤機保護罩上部,因磨煤機熱風(fēng)管道漏灰嚴重,造成此處灰塵濃度較大。此外,大齒輪密封風(fēng)機工作溫度高,飛灰濃度大,造成密封風(fēng)機運行工況惡劣。密封風(fēng)機濾網(wǎng)設(shè)計存在缺陷,灰塵通過濾網(wǎng)在大、小齒輪齒面形成較厚油泥,使噴射潤滑油潤滑性能降低導(dǎo)致大、小齒輪振動、磨損加劇。
1密封風(fēng)機結(jié)構(gòu)及工作原理
鍋爐磨煤機密封風(fēng)機為MF6.29-IN015.5D型離心式風(fēng)機,懸臂式葉輪與軸過盈配合,通過軸承箱支撐風(fēng)機葉輪,風(fēng)機額定風(fēng)量46000m3/min,實際轉(zhuǎn)速1491r/min,風(fēng)機出口全壓9kPa。葉輪內(nèi)有10副葉片,采用封閉式結(jié)構(gòu)。葉輪轉(zhuǎn)動時,葉片內(nèi)的空氣受離心力作用向外流動,在葉輪中央產(chǎn)生真空度,把風(fēng)道的熱空氣吸入,風(fēng)道風(fēng)在葉輪入口處拆轉(zhuǎn)90°后進入葉道,在葉片的作用下獲得動能和壓能。從葉道甩出的氣流進入蝸殼,經(jīng)集中、導(dǎo)流后從出風(fēng)口排出。軸承箱采用水冷卻傳動軸的方式,兩側(cè)安裝軸承。非驅(qū)動端軸承為SKF22226(特征頻率:外圈頻率204.3Hz,內(nèi)圈頻率286.4Hz,滾珠頻率87.7Hz,保持架頻率10.74Hz),驅(qū)動端軸承為SKF6226(特征頻率:外圈頻率92.2Hz,內(nèi)圈頻率131.5Hz,滾珠頻率68.3Hz,保持架頻率10.2Hz)[1]。
2煤氣化磨煤設(shè)備故障分析和解決對策
2.1 磨煤機拉桿漏粉
密封原理為,利用密封風(fēng)機,將風(fēng)送入到封閉腔內(nèi)部,借助風(fēng)機和磨煤機內(nèi)部的壓力差,實現(xiàn)拉桿密封,進而確保原煤不會泄漏。若磨煤機拉桿產(chǎn)生密封不嚴密的問題,極易造成原煤浪費,甚至是環(huán)境污染,所以殼牌煤氣化磨煤干燥系統(tǒng)運行時,必須要避免拉桿密封不嚴問題的發(fā)生。這需要明確拉桿漏風(fēng)產(chǎn)生的原因,進而采取有效的處理措施。原因如下:①雜物的體積過大,極易產(chǎn)生很大的慣性,克服密封的阻力,擴大拉桿間隙和密封塊的間隙。②拉桿安裝作業(yè)時,存在著不合格的問題,降低其性能作用,進而無法發(fā)揮密封作用,極易引發(fā)系列問題。③濾網(wǎng)產(chǎn)生污垢后,會影響過濾效果,降低密封效果,極易產(chǎn)生漏粉問題。對于拉桿問題,結(jié)合以往的處理經(jīng)驗,采取以下措施能夠獲得不錯效果:①從拉桿入手,結(jié)合密封問題產(chǎn)生的原因,對其進行重新密封。在原有的密封上,再設(shè)置1層密封,增強密封效果,確保拉桿的密封效果。②在日常維護管理工作中,對過濾網(wǎng),要加大檢查力度,及時做好污垢清理工作。開展設(shè)備建設(shè)時,注重過濾網(wǎng)的檢查,對其進行清洗和清潔,避免灰塵積累的過多,降低過濾網(wǎng)的功能作用。若發(fā)現(xiàn)存在灰塵的情況,及時采取處理措施,確保風(fēng)機設(shè)備正常使用。③使用氮氣保護裝置,在密封壓力差很小的時候,使用氮氣可以給予相應(yīng)的壓力補償。除此之外,選擇拉桿位置,布置獨立的氮氣管道,增強管道的密封性,避免發(fā)生漏粉的情況。
2.2 葉輪與軸固定問題
葉輪與軸固定的緊鎖片在裝配時鎖緊不足,造成緊鎖片斷裂。密封風(fēng)機葉輪為懸掛結(jié)構(gòu),因葉輪直徑較大,葉輪制造時本身存在不平衡及端平面瓢偏度誤差較大,運行中葉輪存在一定的擺動趨勢,軸承將承受比較大的負荷,特別是驅(qū)動端軸承承受負荷最大,在檢修中需提高檢修質(zhì)量,嚴格執(zhí)行三級驗收標準。
2.3 密封風(fēng)啟動故障
密封風(fēng)機空載啟動過程中容易發(fā)生跳閘,嚴重時燒損電機的現(xiàn)象后,總結(jié)為風(fēng)機啟動前出口密封風(fēng)門關(guān)閉不嚴,存在漏風(fēng)現(xiàn)象,致使密封風(fēng)機帶負荷啟動,導(dǎo)致風(fēng)機的電動機過流跳閘,當(dāng)漏風(fēng)嚴重時,發(fā)生葉輪倒轉(zhuǎn),啟動風(fēng)機時就會燒損電機。該型號的磨煤機設(shè)計配套密封風(fēng)機采取現(xiàn)場吸風(fēng),入口設(shè)置進風(fēng)濾網(wǎng)。相對密封磨煤機內(nèi)部一次風(fēng)的壓力進行比較,必須高于一次風(fēng)壓至少2KPa,所以原設(shè)計配套的密封風(fēng)機輸出風(fēng)量,風(fēng)壓相對過高,啟動電流比較大,對應(yīng)的配套電動機容量也比較大,運行、檢修維護費用高。為了設(shè)法減小出口風(fēng)門的漏風(fēng)量,更換質(zhì)量好的出口閥門,防止漏風(fēng)發(fā)生;在正常運行中,將出密封風(fēng)機出口閥門開到最大,防止長期運行中空氣磨損門芯,再次發(fā)生漏風(fēng)量增大的現(xiàn)象;避免磨煤機內(nèi)腔啟動前被吸風(fēng)機吸為負壓,將啟動磨煤機出口煤閥關(guān)嚴;啟動前檢查密封風(fēng)機葉輪不得倒轉(zhuǎn),否則采取再次較緊出口閥門或機械制動,使密封風(fēng)機葉輪停止后再啟動;以及啟動后1分鐘啟動電流不能回到140A以下,且不發(fā)生自動跳閘,立即手動打閘,防止燒損電機[2]。
2.4 稱重給煤機給煤故障
承重給煤機的性能水平如何,直接影響著煤塊重量稱重的精確性,影響著干燥系統(tǒng)運行的整體效果,因此要做好嚴格把控。一般來說,稱重給煤機運行問題的發(fā)生,具體表現(xiàn)為出口溫度升高以及循環(huán)風(fēng)機風(fēng)量變化等。基于上述現(xiàn)象進行分析,判斷稱重給煤機的運行狀態(tài),看是否處于正常運行狀態(tài)。若稱重給煤機發(fā)生運行故障,則要采取相應(yīng)的措施加以處理:①對設(shè)備的儀表盤,進行校對分析,看是否存在著松動的問題。若接線口松動,或儀器參數(shù)設(shè)定不規(guī)范等,都會造成錯誤指示,因此要進行檢查。儀表盤沒有問題,則進行后續(xù)檢查。②排除了儀表盤故障外,要做好煤塊顆粒大小的控制,使其處于30mm內(nèi),避免出現(xiàn)煤礦體積過大的問題,造成堵塞或損壞煤管道問題等。除了上述應(yīng)對措施外,還可以把襯板,替換為不銹鋼材料。在進行故障處理時,要結(jié)合殼牌煤氣化磨煤干燥系統(tǒng)設(shè)備故障產(chǎn)生的原因以及特點,采取相應(yīng)的措施,保證設(shè)備運行處于正常狀態(tài)下。
3結(jié)束語
綜上所述,隨著煤氣化的發(fā)展,帶動著殼牌煤氣化磨煤干燥系統(tǒng)設(shè)備的應(yīng)用。為充分發(fā)揮此設(shè)備的作用,要結(jié)合其常見問題,采取有效的應(yīng)對措施。在具體實踐中,結(jié)合各類常見問題,比如助燃空氣風(fēng)機障礙和稱重給煤機給煤故障等,采取有效的措施,保證設(shè)備運行的效果。
參考文獻
[1] 陳沼林.殼牌煤氣化磨煤干燥系統(tǒng)設(shè)備故障分析與處理[J].山西化工,2018,38(3):148-149,161.
[2] 郭建偉.殼牌煤氣化磨煤單元存在的問題及改造方案[J].山西化工,2018,38(1):94-96.