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熔煉余熱鍋爐化學清洗方法及應用

2020-07-04 04:40:28杜加貴
機電信息 2020年14期

摘要:在新建鍋爐投產前或在役鍋爐停爐檢修過程中,會因不同原因在鍋爐受熱面管壁內產生鐵銹、焊渣、浮塵、油污等殘留物,若不經任何處理,鍋爐運行時會導致水、汽品質差,影響機組的安全、經濟運行。為此,鍋爐投運前,需對鍋爐受熱面管道內壁進行化學清洗。現闡述了某冶煉余熱鍋爐檢修后對管道內壁進行化學清洗的方法,效果顯著,為同行業的鍋爐化學清洗提供了參考。

關鍵詞:化學清洗;余熱鍋爐;水沖洗;酸洗

0 引言

新建鍋爐在制造、運輸、貯存、安裝等過程中,不可避免地會產生油污、鐵銹、焊渣和泥砂等不同種類的污物及腐蝕產物,影響鍋爐的安全運行[1-2]。因水分子本身具有很強的氧化性,鍋爐長期運行會使鍋爐水冷壁管管內形成致密堅固的水垢,影響鍋爐水冷壁管的均勻受熱,導致傳熱惡化,鍋爐運行效率降低,甚至會發生水冷壁爆管現象,造成鍋爐被迫停運[3]。在鍋爐停爐檢修過程中,鍋爐水冷壁管因焊接會產生鐵銹、焊渣、油污等,鍋爐投運時,會導致水、汽品質較差[4],影響鍋爐的安全、穩定運行,更有可能造成汽輪機葉片點蝕。

本文針對某冶煉余熱鍋爐停爐檢修后,鍋爐水冷壁管因焊接而造成管內壁產生大量鐵銹、焊渣的情況,結合目前一些技術成熟的工業鍋爐化學清洗方法[5-6],制定了適合該單位的一套鍋爐化學清洗方案。

1 設備概述

某冶煉余熱鍋爐型號為QFC40/1200-26-4.4/257,由銅熔煉爐爐蓋、上升煙道、下降煙道和對流區四部分組成,其水循環采用強制循環和自然循環混合循環的方式。

銅熔煉爐爐蓋、上升煙道、下降煙道受熱面均為膜式水冷壁結構,由?準38 mm×5 mm鍋爐鋼管與5 mm厚的扁鋼焊接制成;對流區爐墻也采用膜式水冷壁結構,在對流區布置有凝渣管屏、第一對流管束、第二對流管束、第三對流管束、第四對流管束,全部采用鍋爐鋼管彎制而成;受熱面為U型布置,不能進行底部排污。

2 清洗方法

2.1 ? ?水沖洗及系統試壓檢漏

水力沖洗的目的是除去被清洗系統內的松動沉積物,流速愈快愈好,沖洗至目測進水與出水的澄清度相近時結束。

向系統注水,啟動清洗循環泵使系統處于循環狀態,用回液閥調節系統壓力至0.8 MPa,檢查被清洗系統中的焊縫、法蘭、閥門、短管連接等處是否有泄漏現象,如有,應及時進行處理。

2.2 ? ?堿洗脫脂

脫脂是指除去管壁內油污、防銹漆等污垢。水沖洗結束后系統在常溫下保持水循環,加入0.5%~0.8%濃度的NaOH、0.2%~0.5%濃度的Na3PO4、0.5%~1.0%濃度的NaSiO4混合藥劑,待進回液濃度接近且2 h內基本保持不變時脫脂結束,此過程大概需要12 h。脫脂廢液排入至中和池進一步處理。

2.3 ? ?堿洗后水沖洗

為消除堿洗脫脂殘留的脫脂液,使少量疏松雜質脫離管壁表面被帶走,將脫脂液排盡后,用軟化水進行沖洗,先以高位注滿,低點排放,并不斷打開各排污點檢測pH值和濁度,當系統出水及各排污點的pH值<8時,系統注滿軟化水,循環1 h,同時監測各排污點和出水的pH值及澄清度。

2.4 ? ?酸洗

水沖洗結束后,調整系統處于低液位循環狀態,先加入緩蝕劑,待緩蝕劑循環均勻后,再依次加入各酸洗藥劑,各藥劑濃度如表1所示。在酸洗過程中應嚴格控制酸濃度在4%~7%、鐵離子濃度<1 000 mg/L 。在酸洗過程中定時取樣分析,定時進行正、反向循環切換和排污。當系統內酸濃度、鐵離子濃度在2 h內經測量不變,且監視管段內的污垢完全除盡時,結束酸洗。酸洗廢液排入已裝有脫脂廢液的中和池中。

2.5 ? ?酸洗后水沖洗

酸洗結束,迅速將廢酸液排出系統,用大量除鹽水沖洗,盡量縮短沖洗時間,保持最大進水流量對水冷壁管進行沖洗。其目的是除去殘留的酸洗液及洗落的固體顆粒,在沖洗過程中應進行各支路切換、正反向切換和排污,酸洗后水沖洗出水合格標準如表2所示。

2.6 ? ?漂洗

沖洗后,將系統充滿水,加入漂洗藥劑(0.5%~1.0%氫氟酸+0.3%~0.4%緩蝕劑)進行漂洗。在1 h內鐵離子濃度<300 mg/L、酸濃度在0.5%~1.0%保持不變后,結束漂洗。

2.7 ? ?中和、鈍化

漂洗后金屬管壁內表面處于較高活性狀態,容易產生二次浮銹,通過對金屬管壁內表面進行鈍化處理,可以在金屬管壁內表面形成一層氧化膜,使金屬處于鈍態,防止二次浮銹的生成。漂洗結束時,應保證漂洗液中的總鐵離子含量<300 mg/L,若超過該值,應用除鹽水更換或稀釋部分漂洗液至鐵離子含量小于該值后,再用氨水將pH值調至9~10,加入鈍化劑,采用的鈍化劑及濃度如表3所示,循環4~6 h。鈍化廢液排入中和池。

整個清洗過程產生的廢水排入中和池中加入氧化鈣、氨基磺酸,通入壓縮空氣進行攪拌中和,控制中和后廢水pH值為6~9,通過轉運泵打入污水井中再利用。

3 清洗效果

清洗結束后,隨機對被清洗受熱面管進行切割檢測,其清洗效果如下:

(1)各受熱面金屬內壁表面清潔;基本上無殘留氧化物和焊渣;無明顯金屬粗晶析出的過洗現象;無鍍銅現象。

(2)指示試片平均腐蝕率小于6 g/(m2·h)。

(3)鍋爐清洗表面形成了良好的鈍化保護膜,受熱面金屬內壁表面未出現二次浮銹,無點蝕現象。

(4)固定設備上的閥門未受到任何損傷。

4 結語

鍋爐化學清洗前必須對作業人員進行防酸、防堿腐蝕的培訓,備好急救箱及藥品。清洗過程中,作業人員必須嚴格控制水流速度、pH值、緩蝕劑量、酸/堿/鐵離子濃度,防止因任何一個環節控制不當導致酸洗不合格,受熱面金屬內壁表面出現二次浮銹、點蝕現象。

[參考文獻]

[1] 韓志遠.660 MW新建超超臨界鍋爐清洗優化與效果分析[J].清洗世界,2019,35(11):4-6.

[2] 趙春海,袁鳳玲.1 100 t/h循環流化床鍋爐的化學清洗及質量控制[J].應用能源技術,2015(3):23-26.

[3] 吳來貴,申軍鋒,范紅照,等.超超臨界鍋爐酸洗技術研究與應用[J].中國電力,2013,46(1):46-49.

[4] 徐生軍,邵瑜,魏國,等.冶煉廠余熱鍋爐的化學清洗[J].清洗世界,2019,35(8):6-8.

[5] 曾偉康,鐘選斌,王鋼.EDTA鈉鹽清洗在余熱鍋爐清洗中的應用[J].清洗世界,2017,33(2):6-9.

[6] 查方林,劉凱,袁新民,等.復合有機酸在超超臨界運行爐化學清洗中的應用[J].廣東電力,2017,30(5):15-20.

收稿日期:2020-05-08

作者簡介:杜加貴(1987—),男,云南楚雄人,助理工程師,從事鍋爐設備管理運行工作。

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