趙 陽
(大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西 大同 037000)
馬道頭煤業(yè)為生產(chǎn)能力1000萬t/a的特大型礦井,2404工作面是其北四盤區(qū)首采工作面,開采煤層為3~5號合并煤層,煤層最厚達(dá)26.3 m,平均厚度15.0 m,平均傾角為7°,為單一傾斜構(gòu)造煤層,煤層頂?shù)装鍘r性特征見表1所示。2404工作面內(nèi)存在DF16、DF61、DF59等6條斷層,斷層落差為3.0~5.0 m,工作面不存在采空區(qū)積水隱患,處于帶壓開采相對安全區(qū)域,正常涌水量為5.0 m3/d。

表1 煤層頂?shù)装鍘r性特征
2404工作面膠帶巷沿煤層底板掘進(jìn),掘進(jìn)斷面寬×高=5.5 m×3.6 m,掘進(jìn)斷面積19.8 m2,巷道埋深300 m,總長度4 175 m。根據(jù)對巷道頂板煤層的鉆孔探測,頂煤厚度平均11.0 m,縱向裂隙較發(fā)育,橫向裂隙較少,巷道整體處于中低地應(yīng)力范圍內(nèi)。
礦井生產(chǎn)能力大,對工作面產(chǎn)量效率要求高,2404工作面膠帶巷沿煤層底板掘進(jìn),頂煤厚度大,掘進(jìn)過程中巷道穩(wěn)定性控制要求高,采掘接續(xù)較為緊張[1-2]。針對2404膠帶巷已掘段存在的問題,通過分析,認(rèn)為主要是支護(hù)參數(shù)不合理和施工工藝效率低兩方面因素。
2404工作面支護(hù)方式:頂部、幫部均采用D22 mm×2 400 mm的螺紋鋼錨桿,頂錨桿間排距為800 mm×900 mm,幫錨桿間排距1 000 mm×900 mm,錨固段1 500 mm,預(yù)緊力矩≥200 N·m,錨固力≥90 kN。錨索為D17.8 mm×8 300 mm的預(yù)應(yīng)力鋼絞線,間排距1 800 mm×1 800 mm,“二二”布置,角錨索為D17.8 mm×4 500 mm的預(yù)應(yīng)力鋼絞線,間排距5 400 mm×1 800 mm,“二二”布置,錨固段2 100 mm,錨固力≥150 kN。
從實際應(yīng)用情況來看,原支護(hù)方式的錨桿預(yù)緊力矩較小,在地應(yīng)力較小、煤體強(qiáng)度較大情況下不能有效減弱巷道偏應(yīng)力的作用;其次,支護(hù)占比循環(huán)時間較多,造成采掘連續(xù)性不強(qiáng),可以適當(dāng)減小支護(hù)密度;再者,煤體頂板裂隙發(fā)育量不大,可以適當(dāng)減小錨桿索長度,以達(dá)到加快支護(hù)進(jìn)程的目的。
2404工作面膠帶巷已掘段使用的是普通縱軸式掘進(jìn)機(jī)與單體鉆機(jī)配合的施工工藝。掘進(jìn)機(jī)循環(huán)進(jìn)尺為0.8 m、循環(huán)時間30 min,截割掉的煤由裝載扒機(jī)轉(zhuǎn)運至轉(zhuǎn)載機(jī),進(jìn)而放置在膠帶輸送機(jī)上,但支護(hù)要求巷道底部需留有部分煤矸石,因此支護(hù)后機(jī)組需復(fù)返裝載或人工排矸,耗時耗力、效率較低[3],整體單循環(huán)掘進(jìn)時間達(dá)110 min。巷道采用單體鉆機(jī)支護(hù)時,人工操作風(fēng)動鉆機(jī)進(jìn)行打眼、裝藥、錨固等流程,手動作業(yè)危險系數(shù)高[4]。按照現(xiàn)代化礦井“一井一面”的產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn),2404工作面年掘進(jìn)進(jìn)尺需要在3 000 m以上,而原掘進(jìn)施工月進(jìn)尺為240 m,不能夠滿足高產(chǎn)高效工作面要求。
針對2404工作面存在的主要問題,為提高掘進(jìn)效率,引進(jìn)采用MB670掘錨一體機(jī)進(jìn)行膠帶巷的進(jìn)尺及支護(hù)優(yōu)化,以提高進(jìn)尺速度,控制巷道穩(wěn)定,增加經(jīng)濟(jì)效益。
采用掘錨一體機(jī)后的優(yōu)化支護(hù)斷面如圖1所示。
1) 頂板支護(hù):錨桿索全部由掘錨機(jī)組打設(shè),錨桿規(guī)格為D20 mm×2 000 mm的螺紋鋼錨桿,間排距950 mm×1 000 mm(中間兩根間距1 100 mm),用1支MSCK2360樹脂錨固劑加長錨固,錨固段830 mm,錨固力≥150 kN,預(yù)緊力≥300 N·m,全部垂直頂板打設(shè)。托盤規(guī)格150 mm×150 mm×10 mm,W鋼帶規(guī)格280 mm×450 mm×4 mm,網(wǎng)片規(guī)格3 200 mm×1 200 mm,網(wǎng)孔規(guī)格100 mm×100mm,要求雙邊孔孔相聯(lián)。補(bǔ)強(qiáng)錨索規(guī)格為D17.8 mm×6 300 mm,錨索間排距2 000 mm×2 000 mm,距巷幫1 750 mm,樹脂錨固劑為1支MSCK2360和2支MSZ2360,錨固段1 653 mm,托板規(guī)格300 mm×300 mm×12 mm,預(yù)緊力≥150 kN。
2) 巷幫支護(hù):上部2根幫錨桿采用掘錨機(jī)組打設(shè),下部兩根幫錨桿采用人工打設(shè)。錨桿規(guī)格同頂部錨桿,間排距為1 000 mm×1 000 mm,最上最下兩根錨桿均與水平方向成20°布置。
采用掘錨一體機(jī)進(jìn)行巷道掘進(jìn)后,根據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)特點和人機(jī)匹配原則,提出頂板和幫部錨桿空間不成排支護(hù)的截割支護(hù)方案[5]。具體而言,就是在掘進(jìn)過程中不追求頂錨桿和幫錨桿的對齊性,機(jī)組不后退,達(dá)到快速掘進(jìn)的目的。
首先,頂錨桿和幫錨桿不對齊支護(hù)形式下,頂錨桿領(lǐng)先幫錨桿300 mm,此時產(chǎn)生的支護(hù)應(yīng)力場經(jīng)研究與對齊支護(hù)產(chǎn)生的應(yīng)力場基本一致,此時幫部也可以及時支護(hù),有利于人機(jī)關(guān)系的協(xié)調(diào)性。再者,調(diào)整割煤工藝(如圖2所示),采用在巷道煤壁中部進(jìn)刀,上下分兩次截割成形,此時空頂距由1.8 m減少為0.8 m,空頂面積大幅減小,避免出現(xiàn)漏頂現(xiàn)象。
為保證掘錨一體機(jī)施工質(zhì)量,施工過程中需要注意以下幾點:
1) 巷道掘錨一體機(jī)掘進(jìn)尺寸超挖控制在200 mm以內(nèi),一次成型,錨桿索間排距誤差不得超過設(shè)計值±50 mm;
2) 根據(jù)掘錨機(jī)組錨桿支護(hù)系統(tǒng)實際情況,頂錨桿空頂距設(shè)為2.5 m,上部2根幫錨桿空幫距不大于3.0 m,下部2根幫錨桿滯后掘進(jìn)迎頭不大于20 m。遇到頂板破碎、頂板淋水等條件時要及時補(bǔ)打錨索。
3) 掘進(jìn)過程中,每隔100 m在頂板安裝一個離層指示儀,觀測圍巖變形情況。
1) 巷道變形情況。采用掘錨一體機(jī)進(jìn)行快速掘進(jìn)施工后,在新掘段布置圍巖監(jiān)測點,位移監(jiān)測曲線如圖3所示。從監(jiān)測曲線可知,監(jiān)測周期前30 d,頂板下沉量、兩幫收縮量均成較大速率增長,最大變形速率在15 mm/d,掘進(jìn)40 d后,頂板下沉量穩(wěn)定在45 mm,兩幫收縮量穩(wěn)定在49 mm,底鼓量穩(wěn)定在11 mm,一直持續(xù)到監(jiān)測周期120 d結(jié)束,說明巷道整體控制效果較好。
2) 效益分析。實施掘錨一體機(jī)進(jìn)行煤巷掘進(jìn)后,單循環(huán)掘進(jìn)時間由原來的110 min減少為45 min,降幅達(dá)59%,日施工循環(huán)從10個增加到16個,增幅60%,平均月進(jìn)尺從240 m提高到400 m,增幅66.7%;日循環(huán)進(jìn)度由8.0 m增加至13.0 m,增幅62.5%,人均效率從0.08 m提高到0.125 m,增幅56.3%。支護(hù)材料成本降低525.4元/m,降幅達(dá)15.9%,人工費用減少了369萬元。掘錨一體機(jī)的應(yīng)用,實現(xiàn)了大斷面煤巷快速掘進(jìn),保證了采掘工序的連續(xù)性,經(jīng)濟(jì)效益與社會效益達(dá)到共贏。
針對馬道頭煤業(yè)產(chǎn)量大、掘進(jìn)效率低、支護(hù)成本高,采掘接續(xù)緊張的問題,通過引進(jìn)掘錨一體機(jī)快速掘進(jìn)技術(shù),并對支護(hù)方案和施工工藝進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)在2404膠帶巷進(jìn)行應(yīng)用,取得了良好的經(jīng)濟(jì)社會效益。