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SFD-125事故配壓分段關(guān)閉閥組竄油原因分析及處理

2020-07-01 05:47:56林成傳慕仲錕陳建春
水電站機(jī)電技術(shù) 2020年6期
關(guān)鍵詞:故障

林成傳,慕仲錕,陳建春

(中國(guó)水利水電第十六工程局有限公司,福建 福州350000)

1 引言

津巴布韋卡里巴南岸擴(kuò)機(jī)工程,位于贊比亞和津巴布韋兩國(guó)交界處——贊比西河上的卡里巴水庫(kù)南岸津巴布韋境內(nèi),在原安裝6×12.5萬(wàn)kW混流式機(jī)組基礎(chǔ)上,擴(kuò)機(jī)2×15萬(wàn)kW混流式機(jī)組,調(diào)速器油壓系統(tǒng)由2臺(tái)螺桿泵及各種功能電磁閥組集成,安裝在集油箱上面,工作壓力6.4MPa,互為主備用,在調(diào)速系統(tǒng)管路中安裝有SFD-125事故配壓分段關(guān)閉裝置閥組,本閥組將事故配壓閥和分段關(guān)閉閥組集成于一體,用于水輪發(fā)電機(jī)組的調(diào)速系統(tǒng)中,防止機(jī)組過(guò)速和水錘,為水輪發(fā)電機(jī)組的正常運(yùn)行提供安全可靠的保護(hù)。

2 第1次故障原因分析及處理

首臺(tái)機(jī)組在2017年12月進(jìn)入調(diào)試,在調(diào)試過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)2臺(tái)油泵啟動(dòng)越來(lái)越頻繁,油溫從23.4℃逐步上升到51℃。

原因分析排查:

1)首先排除接力器內(nèi)部開(kāi)關(guān)腔是否竄油。把2個(gè)接力器開(kāi)關(guān)腔的4個(gè)進(jìn)油檢修閥門(mén)全部關(guān)閉,發(fā)現(xiàn)壓油罐油壓還是下降很快,油泵啟動(dòng)頻繁,排除接力器內(nèi)部竄油。

2)排油檢查回油箱內(nèi)部管路的連接密封情況,發(fā)現(xiàn)無(wú)滲漏。

3)對(duì)調(diào)速器、組合閥組、事故配壓分段關(guān)閉閥組檢查,發(fā)現(xiàn)聯(lián)接分段關(guān)閉閥組的回油腔5的回油管發(fā)熱。說(shuō)明由此分段關(guān)閉閥組竄通回流到回油箱,如圖1所示。拆開(kāi)分段關(guān)閉閥組檢查,發(fā)現(xiàn)密封圈3已損壞,密封圈在槽內(nèi)打麻花而扭損?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量檢查發(fā)現(xiàn)分段閥活塞密封槽與使用的O型密封圈不匹配,密封槽太寬。

圖1 SFD-125事故配壓分段關(guān)閉閥組

因現(xiàn)場(chǎng)處理?xiàng)l件限制,為了不影響調(diào)試,保證發(fā)電目標(biāo)實(shí)現(xiàn),項(xiàng)目部采取以下處理措施:

1)更換相應(yīng)的備品密封圈3。

2)與監(jiān)理工程、設(shè)計(jì)代表協(xié)商討論,修改停機(jī)流程。原設(shè)計(jì)停機(jī)流程,機(jī)組停機(jī)時(shí)兩段關(guān)閉都投入,修改為只有在事故情況下,兩段關(guān)閉投入,正常停機(jī)兩段關(guān)閉不投入,減少兩段關(guān)閉活塞動(dòng)作次數(shù)。

經(jīng)處理后,設(shè)備正常使用,機(jī)組于2017年12月24日投產(chǎn)發(fā)電。

3 第 2 次故障發(fā)生經(jīng)過(guò)

在2019年11月20日,業(yè)主發(fā)現(xiàn)機(jī)組調(diào)速器回油箱噴油,請(qǐng)求中水電現(xiàn)場(chǎng)檢查,查詢(xún)事件發(fā)生前后監(jiān)控運(yùn)行日記,7號(hào)機(jī)組在11月18日22:20左右停機(jī),停機(jī)過(guò)程一切正常。查監(jiān)控日記在19日10:40左右報(bào)調(diào)速器回油箱油溫高報(bào)警,并且調(diào)速器控制柜報(bào)PLC綜合故障報(bào)警(注:PLC綜合故障定義指壓油罐油位高、油位低、油壓高、油壓低、回油箱油位高、油位低、回油箱油溫高及油混水等信號(hào)時(shí),均報(bào)綜合故障)。

值班操作人員到現(xiàn)場(chǎng)查看,2臺(tái)油泵均在自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)油泵啟動(dòng)后,約幾秒鐘油泵就停止工作,并且是輪換運(yùn)行輪換停止,運(yùn)行人員切除了油泵。由于分段關(guān)閉閥組竄油,壓油罐中的壓力油經(jīng)過(guò)調(diào)速器油管路系統(tǒng)、兩段關(guān)閉閥組回油腔5經(jīng)回油管竄流到回油箱,由于油泵切除到停止?fàn)顟B(tài),壓油罐中油位一直下降,導(dǎo)致壓油罐中的壓縮氣體竄入調(diào)速系統(tǒng),經(jīng)兩段關(guān)閉閥組回油腔5到回油管,高壓氣體沖入回油箱,使回油箱中的油噴起來(lái)。

4 原因分析

根據(jù)兩段關(guān)閉閥組密封圈損壞引起竄油現(xiàn)象,項(xiàng)目部高度重視,邀請(qǐng)廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析討論,采取相應(yīng)的措施,做了各種可能導(dǎo)致密封圈損壞的試驗(yàn),最后發(fā)現(xiàn)是閥體和活塞配合的斜面1尺寸偏大,導(dǎo)致活塞2投入時(shí)密封圈3跟隨活塞會(huì)移動(dòng)到閥體配合孔退刀槽4附近,當(dāng)活塞2往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí),密封圈3和退刀槽4邊沿往復(fù)摩擦導(dǎo)致密封圈3損壞,這就是密封圈3損壞的根本原因。

5 處理及優(yōu)化改進(jìn)

(1)為消除密封圈損壞隱患,采用了加長(zhǎng)活塞2小端10mm的方案,讓活塞2投入時(shí)密封圈3遠(yuǎn)離退刀槽4邊緣,從而避免密封圈3損壞,徹底解決密封圈3損壞的原因。

(2)改變活塞密封圈的結(jié)構(gòu)形式:由“O”型丁腈橡膠密封圈改成兩件式密封圈,外圈由尼龍制成,內(nèi)圈由丁腈橡膠制成,經(jīng)優(yōu)化后密封結(jié)構(gòu)提高了耐磨性,并能夠承受更高的壓力等級(jí)。

(3)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢修更換密封圈3安裝經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)活塞2回裝經(jīng)過(guò)回油腔5時(shí),密封圈容易被切掉損傷,因此建議廠家加工時(shí)擴(kuò)大回油腔5的直徑(增加2mm),便于檢修時(shí)安裝。

經(jīng)過(guò)對(duì)分段關(guān)閥優(yōu)化改造,在廠內(nèi)進(jìn)行了幾十次動(dòng)作、保壓試驗(yàn),結(jié)論動(dòng)作和保壓效果良好。

6 結(jié)束語(yǔ)

(1)產(chǎn)品出廠時(shí)缺少檢驗(yàn),沒(méi)有校核活塞尺寸,且密封槽加工尺寸與擬采用密封圈不匹配。設(shè)計(jì)部門(mén)對(duì)零部件設(shè)計(jì)時(shí)要考慮現(xiàn)場(chǎng)檢修時(shí)工藝要求,防止活塞回裝時(shí)損壞密封條。

(2)對(duì)回油箱噴油事件分析,雖然表現(xiàn)看是噴油,但是造成原因是多方面的,運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置不當(dāng)也是一個(gè)重要原因,如果切除油泵自動(dòng)運(yùn)行時(shí),關(guān)閉壓力油罐主供油管和控制油管閥門(mén),就不會(huì)造成氣體竄入回油箱。

(3)分段關(guān)閉閥組2次竄油故障處理結(jié)果,發(fā)現(xiàn)第1次處理沒(méi)有找到密封圈損壞根本原因,所以機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后,故障重復(fù)出現(xiàn)?,F(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的各種故障現(xiàn)象要綜合考慮,只要分析出故障關(guān)鍵原因,這樣處理起來(lái)就會(huì)做到有的放矢,事半功倍。

(4)對(duì)于故障設(shè)備要及時(shí)維修處理,否則將造成事故進(jìn)一步惡化,本次兩段關(guān)閉竄油“帶病”運(yùn)行,造成油溫升高變質(zhì)、調(diào)速器油泵不正常運(yùn)行,以及空氣竄入回油箱,造成噴油等事故。

(5)針對(duì)本次回油箱噴油事件現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員的應(yīng)急處置,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行人員對(duì)設(shè)備運(yùn)行原理還不夠熟悉,我們?cè)谳敵鲋袊?guó)裝備時(shí),也要有責(zé)任把中國(guó)先進(jìn)技術(shù)傳授給當(dāng)?shù)毓椭?,加?qiáng)對(duì)運(yùn)行人員運(yùn)行、維護(hù)培訓(xùn),進(jìn)一步提高運(yùn)行維護(hù)人員對(duì)產(chǎn)品工作原理的認(rèn)識(shí),為電站安全運(yùn)行提供保障。

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