田恩波
摘? ?要:本文以電牽引采煤機變頻器為基本探討對象,從變頻器主回路工作過程入手,總結(jié)可行的改造思路,提出與該設(shè)備性能相適應的技術(shù),例如提高散熱性能、提高抗振性能、進行成品調(diào)試試驗等,以便提升設(shè)備的穩(wěn)定性,在此基礎(chǔ)上提升作業(yè)效率,為采煤作業(yè)提供支持。
關(guān)鍵詞:采煤機? 變頻器? 散熱性能
中圖分類號:TD632.1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2020)03(b)-0051-02
采煤機是煤礦開采作業(yè)的重要設(shè)備,其所處的運行環(huán)境較為惡劣,內(nèi)部變頻器的穩(wěn)定欠佳,例如電控箱密封圈老化,在此狀況下大量粉塵與水將進入到變頻器內(nèi),使得印刷電路板遭到損壞[1];而在采煤過程中出現(xiàn)的振動現(xiàn)象也會給變頻器造成影響,使得電抗接線柱支撐腿穩(wěn)定性下降甚至斷裂。對此,必須從變頻器的基本特性出發(fā),提出可行的改造措施,提升變頻器的運行穩(wěn)定性,消除各類故障帶來的不良影響。
1? 采煤機概況
本文以MG300/720-AWD3 型采煤機為例,該設(shè)備是實現(xiàn)自動化開采的關(guān)鍵,可顯著提升作業(yè)效率。電控系統(tǒng)是整個設(shè)備運行的重要支持,可適應于自動化開采需求,該系統(tǒng)采用的是分布嵌入式方案,設(shè)置有CAN總線并提供了DSP技術(shù)。變頻器是采煤機的關(guān)鍵部分,能夠起到改良性能的效果。
2? 變頻器主回路工作過程
變頻器為專用的礦用變頻器,由ABB公司(Asea Brown Boveri Ltd)的ACS800系列變頻器改造而成,其主要由主回路、印刷電路板、顯示和控制盤組成。主回路來自牽引變壓器的400V交流電,通過一個真空接觸器后進入變頻器組件。
首先接一交流接觸器,另有一限流電阻與接觸器主觸點并聯(lián)。接觸器輸出側(cè)接LCL濾波器組件并與變頻器整流回路相連。整流回路由6只IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)組成橋式電路。整流側(cè)輸出端接直流回路,主要由4只大濾波電容組成。直流回路輸出側(cè)為逆變回路,主要也由6只IGBT組成橋式電路。逆變回路輸出端即為變頻器輸出端子U、V、W。這樣變頻器內(nèi)部主電路由輸入到輸出可簡單描述為:真空接觸器-交流接觸器-LCL濾波器-整流側(cè)-直流回路-逆變側(cè)-輸出端U、V、W。
上電后交流接觸器并不立即吸合,三相電源由R、T兩相經(jīng)限流電阻整流后向濾波電容充電。當充電電流小到一定值、直流回路建立足夠電壓時,交流接觸器吸合并將限流電阻短接,此時電路建立起穩(wěn)定的直流電壓,然后經(jīng)過輸出側(cè)IGBT組成的逆變電路將直流電逆變成變頻變壓的交流電,即VVVF(可變電壓、可變頻率)電源。此電源接到牽引電機即可調(diào)速。當采煤機沿傾斜煤下行時,采煤機的下滑力大于采煤機所受的阻力的情況下,牽引電機的速度將超過同步轉(zhuǎn)速而運行于發(fā)電狀態(tài),此時發(fā)電能量將通過變頻器逆變側(cè)的IGBT整流成直流回饋到中間直流回路,然后由整流側(cè)IGBT逆變成交流后回饋給電網(wǎng),從而產(chǎn)生再生發(fā)電制動力矩,有效控制下行速度,實現(xiàn)一、三象限轉(zhuǎn)向。
3? 煤礦電牽引采煤機變頻器的改造思路
3.1 提高散熱性能
IGBT模塊在運行中會散發(fā)大量熱量,對此需選擇合適的方式封裝變頻器[2],確定交流電抗器的合適位置,需將其置于變頻器外部,其該器件與變頻器殼體應保持較大的距離,緩解電抗器散熱帶來的不良影響,確保電子元件的運行穩(wěn)定性。還需注意的是,在變頻器持續(xù)運行之下,IGBT模塊伴隨有持續(xù)性的開關(guān)現(xiàn)象,此時IGBT模塊的發(fā)熱量也將隨之提升。
若變頻器內(nèi)部溫度過高,將對各類電子元器件帶來損害,這一現(xiàn)象在半導體器件中體現(xiàn)的尤為明顯,該器件對于溫度尤為敏感,當溫度超出合理范圍時易出現(xiàn)半導體器件完全損壞的現(xiàn)象。因此,溫度控制是確保變頻器穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,最為可行的途徑則是提升半導體器件的散熱性能。基于此,在針對變頻器采取封裝作業(yè)時,需要合理放置IGBT模塊,宜將其置于下層散熱鋁板上,并向其中增設(shè)導熱硅脂,以發(fā)揮出降低熱阻的作用。關(guān)于散熱鋁板的選擇,較為可行的是鋁合金材料,其具有較好的導熱性能,具體以20mm厚的散熱鋁板為宜,在具備較好散熱效果的同時可顯著提升鋁板硬度。在安裝散熱鋁板時依然要在底部增設(shè)導熱硅脂,此舉可提升散熱效果,避免因溫度過高而引發(fā)變頻器運行異常的狀況。
3.2 提高抗振性能
振動是電牽引采煤機工作狀態(tài)下無法避免的一種現(xiàn)象,在持續(xù)影響之下,電抗接線柱的支撐柱將受到影響,從而出現(xiàn)振斷等問題,部分電子元件甚至會直接掉落。對此,需通過可行的措施從根本上提升變頻器的抗震性,具體如下分析:
(1)確定交流電抗器的合適安裝位置,需要與變頻器主機單獨放置。
(2)針對電抗器的固定措施較多,在設(shè)置固定支撐腿的基礎(chǔ)上還需要采取壓板螺栓連接的方式,通過在壓板下方設(shè)置橡膠墊的方式可提升整體抗振能力。
(3)變頻器的封裝工藝尤為關(guān)鍵,重要較小的器件主要分布在上層,同時將部分大型器件集中放置在下層。
(4)通過設(shè)置固定螺栓的方式可以達到固定電路板的效果,但此時必須增設(shè)減振墊,處理較脆弱的電子元件可利用加固膠處理,以免在后續(xù)運行中受振動的影響而出現(xiàn)振斷現(xiàn)象。部分插頭與插座易出現(xiàn)松動現(xiàn)象,可通過涂抹加固膠的方式提升其穩(wěn)定性。
(5)壓塊是提升變頻器穩(wěn)定性的關(guān)鍵,需設(shè)置成斜面形式,并且底板也要采取斜面的方式,通過上述兩個斜面的壓接可有效緩解振動。
3.3 成品調(diào)試試驗
變頻器經(jīng)過改裝作業(yè)后,為確保使用性能需通過調(diào)試的方式將其調(diào)整至最佳狀態(tài),具體內(nèi)容有。
(1)測試絕緣性。依據(jù)變頻器的實際特性為之適配合適的搖表并展開測試,若改造后的變頻器為380V或460V,需為之選擇500V搖表。基于絕緣性測試的方式有助于確保主回路的穩(wěn)定性。
(2)加載試驗。此環(huán)節(jié)最為關(guān)鍵的便是加載能力與過載能力[3],若要滿足電牽引采煤機的運行需求,變頻器的電流必須達到額定值的120%,同時要具備1min內(nèi)過載的能力。
(3)測試恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速性能。此環(huán)節(jié)需要調(diào)整好調(diào)速裝置的運行狀態(tài),使其輸出頻率達到50Hz,隨后改變轉(zhuǎn)矩,從空載開始逐步提升最終到達額定值,在此基礎(chǔ)上提升負載,此階段轉(zhuǎn)速需適當降低。
(4)測試恒功率調(diào)速性能。調(diào)節(jié)電源電壓,使其控制在額定值的95%~110%的區(qū)間內(nèi),在此基礎(chǔ)上改變調(diào)速裝置輸出頻率,要求該值恒定為70Hz,依然從空載開始持續(xù)加載當達到指定值后便需要提升負載,此階段適當降低轉(zhuǎn)速。
(5)測試溫升性能。要求變頻器輸出頻率時刻保持在50Hz,持續(xù)提升電動機負載,通過此方式可提升變頻器輸出轉(zhuǎn)速,使其上升至額定值,保持此狀態(tài)一段時間,使其溫度持續(xù)上升并達到穩(wěn)定狀態(tài),后續(xù)每1h展開一次溫度檢測,要求變動幅度穩(wěn)定在1K內(nèi)。
(6)修改參數(shù)并測試。依據(jù)實際情況,變頻器的參數(shù)也需要做出靈活的改變,在此基礎(chǔ)上測試,經(jīng)此改進措施后若變頻器處于穩(wěn)定運行狀況,便要通過更改電動機速度的方式做進一步檢驗,評定變頻器是否可以正常控制。
4? 結(jié)語
綜上所述,電牽引采煤機的工作環(huán)境較為特殊,通過對變頻器改造的方式可提升該設(shè)備的運行性能。實際改造工作中需考慮到電控箱結(jié)構(gòu)、參數(shù)調(diào)整等多個方面,全面確保變頻器的運行穩(wěn)定性。
參考文獻
[1] 李劍峰.電牽引采煤機變頻器故障分析與處理[J].煤礦機械,2012(2):189-189.
[2] 任朋飛.電牽引采煤機變頻器的改造措施[J].煤礦機電,2017(3):74-75.
[3] 李立元.電牽引采煤機變頻器的改造與試驗[J].煤礦機械,2010(10):162-164.