胡應(yīng)征 福建省白馬船廠
某船為鋁焊接結(jié)構(gòu),長(zhǎng)期使用以來(lái),船體變形可能導(dǎo)致船體中心線產(chǎn)生偏差。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn),本船修理時(shí),為確保重要設(shè)備回裝的精確滿足相關(guān)要求,本船船體中心線需按照基準(zhǔn)平臺(tái)中心線進(jìn)行重新標(biāo)校。
全船艙室設(shè)備基本回裝后,使用陀螺經(jīng)緯儀測(cè)出基準(zhǔn)平臺(tái)中心線方位角并記錄,在主甲板上按照測(cè)量方位角重新標(biāo)記出船體中心線,作為后續(xù)重要設(shè)備回裝的基準(zhǔn),確保回裝的準(zhǔn)確性。
基準(zhǔn)平臺(tái)中心線、船體中心線與重要設(shè)備底座中心線關(guān)系見(jiàn)下圖1:

圖1 基準(zhǔn)平臺(tái)中心線、船體中心線與重要設(shè)備底座中心線示意圖
使用陀螺經(jīng)緯儀測(cè)量,得出基準(zhǔn)平臺(tái)中心線方位角。按此方位角在主甲板重新標(biāo)記出船體甲板中心線,作為后續(xù)重要設(shè)備回裝的基準(zhǔn)。
重要設(shè)備底座回裝后,使用陀螺經(jīng)緯儀分別測(cè)量左、右重要設(shè)備底座中心線的方位角,并計(jì)算出與甲板船體中心線的夾角。發(fā)現(xiàn)重要設(shè)備底座中心線與甲板船體中心線的夾角超出了標(biāo)準(zhǔn)值δ°±A′,不能滿足安裝要求。
基準(zhǔn)平臺(tái)中心線與重要設(shè)備底座中心線夾角超標(biāo)可能原因分析:
為了排除一切可能產(chǎn)生誤差的外在因素,安排同一操作人員,在相同時(shí)間段和相同環(huán)境下,使用相同測(cè)量?jī)x器,連續(xù)5天對(duì)基準(zhǔn)平臺(tái)中心線以及左、右舷重要設(shè)備底座中心線方位角進(jìn)行測(cè)量。
測(cè)量結(jié)果表明,連續(xù)5天測(cè)量數(shù)據(jù)基本一致,無(wú)明顯變化,排除了測(cè)量誤差因素。
根據(jù)船上現(xiàn)有重要設(shè)備底座安裝角度,邀請(qǐng)有資質(zhì)的第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)送安全進(jìn)行測(cè)量評(píng)估。通過(guò)評(píng)估得出,該重要設(shè)備底座及艏門精度滿足安全發(fā)送的要求,證明了該船重要設(shè)備底座中心線與艏門中心基本一致,表明該船建造時(shí),重要設(shè)備底座中心與艏門結(jié)構(gòu)中心一致,排除了該船使用及修理過(guò)程中,重要設(shè)備底座變形的可能性。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,本船使用中曾出現(xiàn)過(guò)發(fā)送實(shí)際目標(biāo)與船上指示目標(biāo)不一致情況,說(shuō)明本船標(biāo)校基準(zhǔn)與觀導(dǎo)標(biāo)校基準(zhǔn)不一致。
綜上分析可得:本船建造時(shí),重要設(shè)備底座安裝正確,導(dǎo)致基準(zhǔn)平臺(tái)中心線與重要設(shè)備底座中心線夾角超差的主要可能原因在于:基準(zhǔn)平臺(tái)中心線定位出現(xiàn)了偏差,非后期船舶使用和修理過(guò)程船體變形造成。
措施一:修改重要設(shè)備底座,調(diào)整重要設(shè)備底座中心線與船體中心線夾角至滿足安裝技術(shù)要求;
措施二:調(diào)整基準(zhǔn)平臺(tái)中心線至滿足重要設(shè)備底座安裝技術(shù)要求,其余重要設(shè)備以新基準(zhǔn)平臺(tái)中心線為基準(zhǔn)進(jìn)行安裝。

序號(hào) 對(duì)比內(nèi)容 措施一 措施二 優(yōu)選措施1 關(guān)聯(lián)設(shè)備 無(wú) 其余重要設(shè)備 措施一2 工程量 工程量大 工程量小 措施二3 安全性 不確定 安全 措施二4 周 期 約30天 3天 措施二5 精 度 影響底座平面度 無(wú)影響 措施二
通過(guò)比較分析可得:
1.若采用修理措施一:調(diào)整重要設(shè)備底座,使其中心線與基準(zhǔn)平臺(tái)中心線夾角滿足方位角技術(shù)要求,則無(wú)法保證調(diào)整后重要設(shè)備底座使用的安全性,且修改工程量大。
2.根據(jù)相關(guān)單位對(duì)甲板艉部重要設(shè)備底座進(jìn)行安全評(píng)估的結(jié)果,重要設(shè)備底座目前的狀況滿足安全使用的要求。
3.最終采用的修理措施二:調(diào)整基準(zhǔn)平臺(tái)中心線,經(jīng)咨詢各相關(guān)設(shè)備廠、總體設(shè)計(jì)院所以及開(kāi)展專項(xiàng)研討會(huì),證實(shí)了該方案切實(shí)可行。待基準(zhǔn)平臺(tái)調(diào)整完成后,船上重要設(shè)備統(tǒng)一以新基準(zhǔn)平臺(tái)中心線作為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量、安裝、調(diào)試。
根據(jù)左右舷重要設(shè)備底座方位角測(cè)量結(jié)果,得出左右舷重要設(shè)備底座角平分線,新基準(zhǔn)平臺(tái)中心線理論方位角以此方位角進(jìn)行定位、安裝。
按照?qǐng)D紙、工藝文件要求,制作新基準(zhǔn)平臺(tái)面板,定位安裝。見(jiàn)下圖2:

圖2 船體新基準(zhǔn)平臺(tái)面板定位、安裝及中心線方位角測(cè)量
按照新基準(zhǔn)平臺(tái)中心線方位角,在甲板上重新標(biāo)記出甲板船體中心線,作為后續(xù)設(shè)備安裝的基準(zhǔn)。
按照技術(shù)要求,對(duì)新基準(zhǔn)平臺(tái)中心線方位角和水平度進(jìn)行檢驗(yàn)。測(cè)量結(jié)果表明,重要設(shè)備底座中心線與新基準(zhǔn)平臺(tái)中心線夾角在偏差許可范圍內(nèi),新基準(zhǔn)平臺(tái)中心線滿足技術(shù)要求;調(diào)整后基準(zhǔn)平臺(tái)中心線與重要設(shè)備底座中心線夾角偏差在±A′允許范圍內(nèi),新基準(zhǔn)平臺(tái)水平度滿足技術(shù)要求。
1.因該型船的重要設(shè)備底座情況不盡相同,后續(xù)船維修時(shí)應(yīng)對(duì)重要設(shè)備底座原始狀態(tài)進(jìn)行精度測(cè)量并記錄,作為維修時(shí)的參考。
a)船在排上,重要設(shè)備底座拆卸前測(cè)量其方位角、仰角、橫傾角,并做記錄。
b)船在排上,重要設(shè)備底座拆卸后測(cè)量重要設(shè)備底座基座仰角、橫傾角,并做記錄。
2.重要設(shè)備底座基座精度測(cè)量只做記錄,最終以重要設(shè)備底座安裝后的方位角、仰角及橫傾角均滿足技術(shù)要求即視為合格。
本船船體中心線校準(zhǔn)所采用的修理措施二,技術(shù)措施科學(xué)合理,施工方法簡(jiǎn)潔明了。在修理周期方面比修理措施整整縮短了近一個(gè)月,為總體修期控制做出了積極貢獻(xiàn),也大大節(jié)約了人力、物力等施工成本,實(shí)現(xiàn)了“減周期,增效益”的目的。
本船的成功修理案例,也為同類型船舶基準(zhǔn)平臺(tái)中心線、船體中心線以及重要設(shè)備中心線校準(zhǔn)工程提供了參考借鑒。