黃強中 王大龍
摘 要:烏魯木齊石化公司煉油廠為實現硫磺回收裝置的優化平穩運行,積極圍繞節能降耗、增潛挖效進行技改技措,先后完成了回收硫磺裝置自產的低壓蒸汽、回收上游裝置的低壓乏汽、優化冷卻方式,使用急冷水、再生塔頂酸性氣空氣冷卻器減少循環水使用量、投用胺液凈化設施降低蒸汽耗量等整改措施,降低了硫磺裝置的生產能耗。
關鍵詞:硫磺裝置;節能減排;能耗
中國石油烏魯木齊石化公司煉油升級改造項目40 kt/a硫磺回收裝置于2011年9月破土動工,2012年10月30日建成投產。裝置的組成包括40 kt/a硫磺回收裝置、300 t/h溶劑再生裝置兩部分。裝置由山東三維設計院設計,裝置制硫部分采用部分氧化還原的Claus制硫工藝,尾氣處理采用尾氣加氫還原吸收的SSR工藝原理。酸性氣主要來源于重催干氣脫硫裝置、溶劑再生裝置及污水汽提一二單元,進裝置酸性氣中φ(H2S)約55%~65%。硫磺回收裝置自2013年5月投運以來,硫回收率超過99.5%。
在確保硫磺回收裝置煙氣外排合格的基礎上,烏魯木齊石化公司40 kt/a硫磺回收結合裝置特點,圍繞節能降耗,進行生產優化攻關活動,實施了以下 4 項優化項目和措施,進一步降低了裝置能耗,取得了顯著的經濟效益和社會效益。
1? 回收硫磺裝置低負荷下自產的低壓蒸汽減少蒸汽用量
40 kt/a硫磺回收裝置設計酸性氣量4 243 m3/h,設計負荷彈性范圍是40%~110%,制硫系統余熱鍋爐設計壓力3.5 MPa,蒸汽流量 18 t/h。但由于原油加工量及硫含量限制,煉油廠上游裝置來的酸性氣流量僅1 400 m3/h左右,φ(H2S)約58%,遠低于該裝置設計最低運行負荷40%的要求。因此,制硫系統余熱鍋爐只能生產約2~4 t/h、1.1 MPa的蒸汽,難以并入3.5 MPa蒸汽系統。因此車間通過技術改造,在裝置自產3.5 MPa蒸汽出口線上增加了一條跨線并入1.0 MPa蒸汽系統線,完全實現低負荷階段自產蒸汽的回收利用,每小時回收1.0 MPa蒸汽約2~4 t。經核算,每年可節約成本176萬元,節能效果明顯。
2? 回收其它裝置的低壓乏汽減少蒸汽用量
烏魯木齊石化近幾年新建裝置較多。2014年7月2 M t /a汽油加氫裝置開工后,自產0.5 MPa蒸汽無法回收,只能直排大氣;芳烴車間的乏汽經重油催化溶劑再生使用后仍有3~4 t、0.5 MPa乏汽無法進行回收,同樣直排大氣,污水汽提裝置的重沸器后凝結水罐產出的2~4 t、0.4 MPa乏汽無法進行回收。溶劑再生裝置使用的是系統1.0 MPa減壓至0.35 MPa的蒸汽,每小時使用量21~26 t,溫度120~140 ℃。于是車間新增減溫減壓器M-202,將2 000 kt汽油加氫裝置、芳烴車間的低壓乏汽、污水汽提裝置的重沸器后凝結水罐產出的低壓乏汽全部回收后,并入溶劑再生0.35 MPa蒸汽主線內[1],每小時約回收低壓乏汽7~15 t。經核算節約蒸汽用量7~15 t/h,每年可節約成本462萬元,節能效果明顯。
3? 優化冷卻方式,使用急冷水、再生塔頂酸性氣空氣冷卻器減少循環水使用量
貧胺液冷卻、再生塔頂酸性氣冷卻和急冷水冷卻一般都采用空冷+水冷的方法,若盡量采用空冷,將極大地減少循環水量,而且還節約能耗。當貧胺液、再生塔頂酸性氣冷卻和急冷水冷卻器終溫要求為低于40 ℃,特別時冬春兩季,當環境溫度低于25 ℃時,可以只開空冷,稍開水冷進行溫度的控制。一般采用空冷+水冷的能耗約是只采用空冷能耗的1.5倍[3]。因此出于節能考慮應優先采用空冷。經核算,貧胺液冷卻、再生塔頂酸性氣冷卻器可節約循環水20~30 t/h,年節約成本9萬元。
4? 投用胺液凈化設施降低蒸汽耗量
由于烏魯木齊石化公司煉油廠新裝置運行多,胺液中的熱穩定性鹽含量高,在焦化干氣脫硫塔、1500kt/a蠟油加氫裝置低分氣脫硫塔內多次發生發泡現象,造成溶劑的大量損失,甚至造成系統瓦斯大量帶液(瓦斯攜帶大量的溶劑),導致40 kt/a硫磺回收裝置尾氣焚燒爐熄滅事故。
胺液凈化設施運行后,溶劑的脫硫能力明顯改善。上游焦化、1500kt/a蠟油加氫裝置等脫硫裝置操作明顯改善,發泡現象從以前的3~5次/月下降到每3~5月1次,系統補充新溶劑從每月的20 t下降到16 t。在胺液中的MDEA濃度不變的情況下,胺液吸收酸性氣的含量明顯上升。胺液濃度、脫硫前后胺液中的硫化氫質量含量變化。
胺液凈化后,在脫前胺液ρ(H2S)從3.1~3.8 g/L上升到3.1~3.9 g/L,胺液質量濃度從30.8~31.5g/(100mL)下降到30.6~31.4 g/(100mL)的情況下,脫后胺液ρ(H2S)下降到1 g/L以內[4]。說明胺液經凈化后,其脫硫能力明顯提高,裝置操作彈性得到改善。
胺液凈化前,再生塔底溫度達122~125 ℃,蒸汽耗量24~26 t/h,回流量14~17 t/h,貧液中硫化氫含量仍較高,最高時達3.4 g/L;胺液凈化后,再生塔塔底溫度降至121~124 ℃時,蒸汽耗量22~25 t/h,回流量13~16 t/h,貧液中硫化氫含量仍可以穩定在1 g/L以下。
同時溶劑的脫硫能力明顯改善,發泡從以前的3~5次/月下降到1次/1季度,系統補充新溶劑從每月的20 t下降到16 t。每噸新溶劑以1.5萬元計算,每年可節約65萬元。
5? 結論
烏魯木齊石化煉油廠40 kt/a硫磺回收裝置后續將準備從使用凝結水替代低壓除氧水、優化胺液凈化設施的運行來節約除鹽水、使用變頻電機代替工頻電機等方法來進一步降低裝置的生產成本。
參考文獻
[1]師彥俊.100kt/a燒氨硫磺回收裝置節能分析及節能途徑[J].中外能源,2009,27(6):533-536.
[2]劉巍.硫磺回收裝置能耗分析及節能措施探討[J].遼寧化工,2018,47(4):296-298.
[3]李菁菁.硫磺回收裝置的能耗分析和節能措施 [J].中外能源,2007,12(1):104-110.