蔣明敬 陸向東 趙 眾 陳德坤
(1.中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司;2.北京化工大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院)
乙烯作為石油化工行業(yè)最重要的產(chǎn)物之一,是有機(jī)化工生產(chǎn)過(guò)程中的基礎(chǔ),在全世界有著巨大的需求量和生產(chǎn)量, 乙烯產(chǎn)能也成為衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的重要指標(biāo)[1]。 乙烯是有機(jī)化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料, 在石油化工生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位[2]。
在投料過(guò)程中需要控制好進(jìn)料速度和出口溫度,并對(duì)裂解爐狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,以前投料主要靠操作工手動(dòng)投料, 投料效果不理想且不穩(wěn)定,因此,在保證操作安全的情況下,如何盡可能地對(duì)投料過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化,降低能耗和生產(chǎn)成本,加快裂解爐的投料, 提高裝置生產(chǎn)操作管理水平等具有十分重大的研究意義和廣闊的發(fā)展空間[3]。筆者針對(duì)中石化鎮(zhèn)海煉化分公司烯烴部BA109 管式裂解爐的生產(chǎn)現(xiàn)狀、存在問(wèn)題和需求,模擬并實(shí)現(xiàn)了裂解爐自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)。 詳細(xì)描述了工業(yè)裂解爐自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、 控制策略和控制方案。 同時(shí)針對(duì)BA109 爐的自動(dòng)投料需求,模擬了自動(dòng)投料專家控制軟件。
鎮(zhèn)海煉化采用了Honeywell PKS 控制系統(tǒng),針對(duì)BA109 爐的自動(dòng)投料控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 自動(dòng)投料控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
專家控制器主要由知識(shí)庫(kù)、推理機(jī)及控制決策等模塊組成,其結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
專家控制器的模型可表示為:
U=f(E,K,I)
其中f 為智能算子。
用啟發(fā)式規(guī)則可表示為:
IF A THEN B
其中,A 為前提或條件;B 為結(jié)論,B 也可以是一個(gè)子規(guī)則集。 知識(shí)庫(kù)儲(chǔ)存經(jīng)歸納總結(jié)的工藝工程師、 儀表工程師和熟練操作人員的經(jīng)驗(yàn)知識(shí);推理機(jī)在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)根據(jù)在線獲得的狀態(tài)特征在知識(shí)庫(kù)中進(jìn)行匹配,從而得到改變參數(shù)的決策。 筆者選用適于描述因果關(guān)系和非線性關(guān)系的產(chǎn)生式規(guī)則作為控制器模型, 具體體現(xiàn)為 “前提—行動(dòng)”組成的知識(shí)推理規(guī)則的集合。 這個(gè)規(guī)則集不僅包含經(jīng)驗(yàn),還包含系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)律和一些工藝的計(jì)算。

圖2 自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
基于圖2 的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),模擬了基于DCS 順控邏輯的自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)。 裂解爐自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)的功能是要實(shí)現(xiàn)裂解爐的自動(dòng)投料,其過(guò)程包括啟動(dòng)前檢查、COT(裂解爐出口溫度)要求判定、啟動(dòng)自動(dòng)投料啟發(fā)式規(guī)則、手動(dòng)/自動(dòng)切換,同時(shí)設(shè)置狀態(tài)顯示按鈕來(lái)表明投料過(guò)程所處狀態(tài)。 裂解爐自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)的主控操作界面和啟動(dòng)檢查操作界面如圖3、4 所示,裂解爐自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)部分投料規(guī)則界面如圖5、6 所示。
碳烴進(jìn)料負(fù)荷自動(dòng)自X1、X2 或X3 增至X4(X1~X4 為通過(guò)界面輸入的不同步驟分界的負(fù)荷值)的停止規(guī)則為:
a. 置第1~6 組碳烴原料進(jìn)料閥控制器的控制模式01FIC09031.PIDA.MODE~01FIC09036.PIDA.MODE 為自動(dòng);

圖3 裂解爐自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)主控操作界面

圖4 裂解爐自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)啟動(dòng)手動(dòng)檢查操作界面

圖5 裂解爐自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)投料規(guī)則界面1

圖6 裂解爐自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)投料規(guī)則界面2
b. 同步設(shè)置第1~6 組碳烴原料進(jìn)料閥設(shè)定值01FIC09031.PIDA.SP~01FIC09036.PIDA.SP,使進(jìn)料負(fù)荷01FIC09000.DACA.PV 逐漸達(dá)到X4;
c. 同步調(diào)節(jié)底部燃料氣流量控制器的01FIC09081.PIDA.SP 值, 保 持 總COT 控 制 器01TIC09000.DACA.PV 在760~780℃(COT 串接控制前);
d. 當(dāng)01FIC09000.DACA.PV 值達(dá)到X4 時(shí),提示“底部副燒點(diǎn)火開(kāi)始”;
e. 當(dāng)?shù)撞扛睙c(diǎn)火完畢, 內(nèi)操通過(guò)確認(rèn)按鈕,確認(rèn)底部副燒點(diǎn)火完畢;
f. 確認(rèn)點(diǎn)火完畢后,總COT 控制器控制模式01TIC09000.PIDA.MODE 設(shè)為“自動(dòng)”,和底部燃料氣流量串接控制, 并逐漸調(diào)整其01TIC09000.PIDA.SP 值至820℃;
g. 當(dāng)01FIC09000.DACA.PV 的值達(dá)到28t/h時(shí), 開(kāi)始逐漸調(diào)減各組DS 流量控制閥的設(shè)定值至3 750kg/h;
h. 檢查進(jìn)料負(fù)荷01FIC09000.DACA.PV 為X4, 各組DS 流量閥的設(shè)定值為3 750kg/h,COT控制器的設(shè)定值為820℃。
2.3 自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)工作流程
自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)工作流程如圖7 所示,紅線為終止操作。

圖7 裂解爐自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng)工作流程
針對(duì)中石化鎮(zhèn)海煉化分公司烯烴部BA109爐的生產(chǎn)現(xiàn)狀、存在問(wèn)題和需求,模擬并實(shí)現(xiàn)了裂解爐自動(dòng)投料專家控制系統(tǒng),保證了非平穩(wěn)操作的安全性和操作一致性,為實(shí)現(xiàn)工業(yè)裂解爐的全工況自動(dòng)化提供了一條新的有效途徑。