魏俊姚
摘 要:介紹東汽660MW汽輪機組在投產(chǎn)調(diào)試及后續(xù)運行中出現(xiàn)的調(diào)節(jié)系統(tǒng)的各種故障,從而提出了針對性的解決措施,為類似汽輪機保安系統(tǒng)故障分析提供了可供參考的經(jīng)驗,并且著重介紹了汽輪機保安系統(tǒng)中電液執(zhí)行機構(gòu)中節(jié)流孔及EH油質(zhì)的重要作用。
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)油系統(tǒng) 節(jié)流孔 EH油
中圖分類號:TM621文獻標識碼:A文章編號:1003-9082(2020)05-0-02
汽輪發(fā)電機組的任務是根據(jù)用戶的用電要求,提供質(zhì)量合格的電能,而電能一般不能大量儲存,因此,汽輪機必須進行調(diào)節(jié),以適應外負荷變化的要求。隨著機組功率的增加,現(xiàn)代汽輪機都是采用DEH數(shù)字式電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)實現(xiàn)機組的調(diào)節(jié)與保護。DEH系統(tǒng)通過控制汽輪機主汽門和調(diào)節(jié)汽門的開度,來控制進汽量,實現(xiàn)對汽輪機的轉(zhuǎn)速、負荷的控制,同時在機組出現(xiàn)異常時,能自動改變運行工況,直至停機,保證機組安全,因此汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)的安全運行至關(guān)重要,本文主要研究了汽輪機調(diào)試過程及運行中調(diào)節(jié)系統(tǒng)的出現(xiàn)的故障。
一、設備簡介
托克托發(fā)電公司五期汽輪機為東方汽輪機廠生產(chǎn)制造,型號為NZK660-28/600/620-1型,型式為超超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸兩排汽、直接空冷凝汽式汽輪機,設有2個高壓主汽門(MSV)、2個高壓調(diào)門(CV)、2個中壓聯(lián)合汽門(RSV-CRV)。MSV和RSV兩側(cè)閥門均配有活動試驗電磁閥。每個汽門均配有快關(guān)電磁閥,用于快關(guān)汽輪機進汽閥門,切斷機組進汽。有兩套跳閘回路:一路可以遠方使機械停機電磁閥帶電或直接拉下跳閘手柄,使機組跳閘;另一路為高壓遮斷模塊,通過4個電磁閥兩兩取或、而后取與構(gòu)成的邏輯關(guān)系,在電磁閥失電時使機組跳閘,正常運行時可以在線進行單個電磁閥活動試驗。大小機共用一套EH油系統(tǒng)。機組于2016年9月份進行新投產(chǎn)調(diào)試,調(diào)試及運行期間出現(xiàn)多起故障,現(xiàn)進行分類說明。
二、調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要故障及處理
1.節(jié)流孔未安裝或孔進不合適導致的故障
節(jié)流孔對于汽輪機的安全油起著非常重要的作用,一些節(jié)流孔承擔著補充安全油管道內(nèi)的油量以保證節(jié)流孔前的油壓穩(wěn)定并且維持管道內(nèi)安全油流動性的功能,這種節(jié)流孔的作用主要是針對安全油而言的,可以建立并維持安全油壓,同時使安全油進行小幅度的流動,避免抗燃油出現(xiàn)“死油”的情況。這類節(jié)流孔對于汽輪機常用的OPC和AST安全油都同樣適用。節(jié)流孔漏裝或者孔徑不合適都會導致EH油壓建立不起來,或者EH油壓偏低的現(xiàn)象,這種故障的出現(xiàn)會導致汽輪機掛不上閘,或者油壓偏低導致機組跳閘,影響機組的安全、經(jīng)濟運行。
1.1 EH油壓力偏低或油壓無法建立
EH油壓的穩(wěn)定直接關(guān)系到汽輪機工作的質(zhì)量和操作控制的成效,保證機組安全、穩(wěn)定連續(xù)運行。托電9號機660MW超超臨界直流機組在EH油系統(tǒng)調(diào)試階段小機不掛閘,EH油壓偏低,油壓無法維持,經(jīng)就地檢查發(fā)現(xiàn)小機EH油管道振動較大,回油管道溫度較高。后安裝檢查發(fā)現(xiàn)小機1號主汽門上電磁閥前節(jié)流閥缺失,未掛閘時將EH油通過小機1號主汽門泄回油箱,泄油量較大,油壓無法維持。后檢查發(fā)現(xiàn)由于廠家未給供貨,導致安裝時將此節(jié)流孔遺漏。后將小機1號主汽門上電磁閥前節(jié)流孔安裝后,EH油壓上升到正常。
因而當該類故障發(fā)生時,相關(guān)運行、檢修人員可以下根據(jù)節(jié)流孔的用途,逐個檢查EH油系統(tǒng)是否漏裝了節(jié)流孔,并檢查各個節(jié)流孔的孔徑是否正常。如果是漏裝節(jié)流孔導致調(diào)速油壓故障直接補裝節(jié)流孔,如果是孔徑變大導致,更換合適孔徑的節(jié)流孔便可以使調(diào)速油壓順利建立起來。
1.2機組無法掛閘
如果在汽輪機機組調(diào)試或正常起機過程中發(fā)生汽機無法掛閘的情況,首先檢查EH油壓是否偏低,檢查安全油壓力開關(guān)三取二信號是否返回,安全油壓是否正常,若不正常,需檢查高壓遮斷模塊中兩節(jié)流孔和低壓遮斷隔離閥組的旁路節(jié)流孔是否漏裝或孔徑較大。如在托電9機組調(diào)試過程中,EH油壓正常,但大機無法掛閘,安裝在檢查高壓遮斷模塊中兩節(jié)流孔時發(fā)現(xiàn)節(jié)流孔孔徑與設計不符,孔徑較大,將兩節(jié)流孔更換后機組掛閘正常,安全油壓正常。
1.3試驗過程中機組跳閘
東汽機組EH油系統(tǒng)日常中需做遮斷電磁閥5YV、6YV、7YV、8YV活動試驗,在第一次執(zhí)行試驗工作時,機組跳閘。檢查發(fā)現(xiàn)在高壓遮斷模塊內(nèi)部的節(jié)流孔孔徑較大,試驗過程中將導致安全油泄壓,機組跳閘。
1.4主汽門掛閘后開門緩慢
9機組調(diào)試過程中EH油壓偏低,安裝人員將主汽門上的節(jié)流孔換小,而后又發(fā)現(xiàn)主汽門開門速度緩慢的問題,后通過調(diào)節(jié)其他地方的節(jié)流孔以及適當調(diào)整主汽門的節(jié)流孔大小,在保證EH油壓前提下盡量維持主汽門開門速度,以保證機組跳閘后可以及時沖轉(zhuǎn),保證機組安全。
2.油質(zhì)不合格導致的故障
油質(zhì)是汽輪機調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)中最為關(guān)鍵的因素,質(zhì)量不達標的調(diào)速油無法對汽輪機進行有效的控制,從運行經(jīng)驗看,汽輪機運行中調(diào)節(jié)系統(tǒng)大部分故障都是由于油質(zhì)不良導致的。油質(zhì)不良包括油質(zhì)不清潔及運行中油質(zhì)惡化兩方面。正常運行中,抗燃油由于高溫氧化、水解等化學反應會產(chǎn)生酸性較強的脂類物質(zhì),腐蝕系統(tǒng)零部件,由于液壓調(diào)節(jié)元件的間隙都很小,腐蝕物形成的顆粒物污染會磨損、堵塞調(diào)節(jié)油系統(tǒng)中的關(guān)鍵部位,如電磁閥、伺服閥、節(jié)流孔等,導致主汽門、調(diào)門卡澀,高調(diào)門擺動,小機給水流量大幅度擺動等,這類現(xiàn)象也比較常見。對于新安裝機組由于前期濾油時間不夠,雖然抗燃油指標檢測合格,但基建過程中往往沖洗不是很徹底,運行中當流量發(fā)生波動時對管道發(fā)生沖擊,造成附著在管道內(nèi)壁的顆粒脫落,使得伺服閥卡澀,但后期往往出現(xiàn)各種故障。
2.1高調(diào)門擺動
托電9號機組調(diào)試完畢正常投運后2號高調(diào)門出現(xiàn)擺動現(xiàn)象,懷疑EH油質(zhì)不合格,但化驗結(jié)果合格,檢修人員更換2號高調(diào)門前供油濾網(wǎng)后不見好轉(zhuǎn),后就地加裝精密濾油機濾油,并清理2號高調(diào)門伺服閥后,調(diào)門動作正常,這就是由于調(diào)試階段濾油時間不夠造成的,建議新建機組調(diào)試階段不能只檢查油質(zhì)指標,濾油時間也很重要。
2.2 9號機小機調(diào)門擺動,給水流量擺動
9號機調(diào)試完畢后正常運行中,發(fā)現(xiàn)9號機汽溫擺動較大,水煤比頻繁擺動,檢查發(fā)現(xiàn)9號機給水流量頻繁擺動,小機調(diào)門擺動,做曲線檢查發(fā)現(xiàn)小機安全油壓下降,由于大、小機共用一套EH油裝置,懷疑油質(zhì)不合格,導致伺服閥工作不正常。后清理伺服閥后正常。
2.3 主汽門做全行程試驗時打不開
托電9、10號機組在進行高壓主汽門全行程試驗過程中經(jīng)常發(fā)生主汽門關(guān)閉后無法打開的問題,每次通過就地敲打電磁閥后開啟,更換試驗電磁閥后動作正常。后檢查電磁閥并無質(zhì)量問題,原因仍是油質(zhì)問題。目前,對于油中的水分和雜質(zhì),通常采用定期取樣化驗實施監(jiān)督、不間斷濾油等方法改善。針對管道問題,利用大、小修對油系統(tǒng)管路進行大流量沖洗,在沖洗的同時安排人員對管道進行敲擊,提高沖洗效果,另外利用大小修對伺服閥及濾網(wǎng)進行清洗。
3.伺服閥故障
伺服閥是調(diào)節(jié)系統(tǒng)中最關(guān)鍵的部位,也是最容易出現(xiàn)故障的部位,其任務是把電氣量轉(zhuǎn)換為液壓量從而通過油動機控制調(diào)門開度,控制機組轉(zhuǎn)速及負荷。要求具有較高的精度,線性度、靈敏度和動態(tài)特性。伺服閥故障主要是由于油質(zhì)不合格造成的,另外伺服閥自身問題也常引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)故障,如伺服閥的內(nèi)漏大,分辨率大和零區(qū)不穩(wěn)定,均可能引起電調(diào)系統(tǒng)的擺動。除此之外,安裝過程中伺服閥裝反或者回油口未接通也會導致故障。托電7號機正常運行中調(diào)門卡澀,更換伺服閥后調(diào)門直接全開,原因就是伺服閥裝反。
4.其他小卡件故障
汽輪機調(diào)節(jié)油系統(tǒng)除重要的伺服閥、電磁閥、卸荷閥等重要組成設備外,還有一些細小的零件也會造成調(diào)節(jié)系統(tǒng)故障,如托電9號機調(diào)試過程中在進行甩50%負荷試驗結(jié)束后機組打閘動作正常,但DEH畫面仍顯示掛閘,后檢查發(fā)現(xiàn)為低壓遮斷模塊的打閘電磁鐵未動作,原因為試驗過程中3YV電磁閥上的二極管被擊穿,導致3YV失電,未動作。
5.熱工信號導致的故障
汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作不正常時,除了機務方面的檢查,如伺服閥卡澀,卸荷閥故障外,熱工信號也是重要檢查部位之一,如就地LVDT信號故障,反饋桿斷裂等。另外熱工干擾也是重要影響因素之一。如托電9號機小機首次沖轉(zhuǎn)過程中,在做1號低壓主汽門活動試驗時,小機轉(zhuǎn)速偏差大導致小機跳閘,檢查發(fā)現(xiàn)原因為熱工轉(zhuǎn)速干擾造成,熱工更換轉(zhuǎn)速探頭電纜后試驗仍因轉(zhuǎn)速偏差大,轉(zhuǎn)速干擾跳閘,后熱工通過在試驗電磁閥處加裝二極管,干擾消失,小機試驗正常。我們在日常工作中排除機務問題后及時聯(lián)系熱工進行排查,發(fā)現(xiàn)干擾可通過更換信號電纜,關(guān)鍵位置加裝二極管、電容、電阻等方法消除故障。
結(jié)語
機組在調(diào)試階段容易發(fā)生各類異常,特別對調(diào)節(jié)油系統(tǒng),由于其精密性更容易發(fā)生故障,這些故障會嚴重影響機組的安全穩(wěn)定運行,我們希望能在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)問題,但有些問題也能避免,如油質(zhì)問題,我們在調(diào)試階段不能單單靠指標就判斷油質(zhì)合格,必須的沖洗時間不能縮短,另外在安裝過程中一定要加強對節(jié)流孔的重視。發(fā)生故障后,運行人員應及時對發(fā)生故障的現(xiàn)象和位置進行分析,并結(jié)合自身的工作經(jīng)驗,在短時間內(nèi)消除故障,防止調(diào)節(jié)發(fā)散,影響機組安全穩(wěn)定運行。日常工作中加強EH油濾油工作,監(jiān)視好EH油壓及安全油壓也是保證機組安全運行的重要措施。
參考文獻
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