青島尚科高壓電器研究院有限公司 駱祥華 湯 川 官 敏 宋慶超
低壓MNS抽屜柜以檢修方便、出線回路多、占地面積小等優(yōu)勢受到廣大電力用戶的青睞。行業(yè)內(nèi)雖然生產(chǎn)廠家眾多,但是技術(shù)及生產(chǎn)能力參差不齊,在抽屜開關(guān)柜設(shè)計和裝配方面存在安全隱患,再加上用戶運維情況差等因素,隨著運行時間增加柜內(nèi)零部件逐漸老化,將導致開關(guān)柜事故頻發(fā)以致發(fā)生燒損等嚴重事故[1]。
2019年7月28日凌晨,某配電室正常運行的一臺MNS低壓抽屜柜突然發(fā)生燃燒起火故障,現(xiàn)場運維人員將上一級35kV開關(guān)分閘后進行滅火,經(jīng)確認起火源為低壓側(cè)D28饋線柜,整柜燒損嚴重,已完全喪失運行功能。經(jīng)與現(xiàn)場工作人員確認,此配電室于2005年整體投入運行,期間運行正常,無維護保養(yǎng)記錄。火災(zāi)報警發(fā)生前,各出線開關(guān)、負載未出現(xiàn)開關(guān)故障、跳閘、停電及大規(guī)模啟、停設(shè)備(設(shè)施)現(xiàn)象,同時經(jīng)檢查運行記錄確認,各單元進線開關(guān)電流顯示正常,無過負載情況。
如圖1所示,D28柜完全燒毀,柜內(nèi)元器件呈焦炭狀,金屬殼架已完全變形,所有元件、標識嚴重燒毀無法辨認。經(jīng)對現(xiàn)場局部燒損痕跡的比對分析,如圖2所示,第8回路出線單元(下數(shù)一)金屬殼架燒損情況最為嚴重,燒損程度由下往上逐級降低。
通過對D28柜現(xiàn)場情況的詳細勘測、取樣,并對樣件進行檢測及綜合分析,運用仿真技術(shù)模擬還原運行狀態(tài),并得出結(jié)論:開關(guān)柜起火的主要原因是第8回路開關(guān)進線端導體單相接地短路,引發(fā)弧光放電,起火燃燒[2]。具體分析如下:經(jīng)對D28柜第8回路進、出兩端插接件檢查,插接件無明顯燒損痕跡,同時檢查內(nèi)部斷路器情況,內(nèi)部導體未發(fā)現(xiàn)異常,可排除插接件和斷路器內(nèi)部短路情況。經(jīng)對D28柜第8回路燒損樣件檢查發(fā)現(xiàn),第8回路開關(guān)進線端B相銅導線為雙股70mm2且已完全熔斷,AC相也存在不同程度的大面積燒熔情況。
第8回路開關(guān)進線端B相銅導線為銅編織線,熔點溫度為1083℃,柜內(nèi)其它主要可燃物主要為PVC塑料,其燃燒溫度為350℃,參考ISO834國際標準中火災(zāi)溫度-時間特性曲線,燃燒1h后的最高溫度約為950℃,小于導體的熔點溫度,并且開關(guān)出線側(cè)電流互感器測量線為僅4mm2卻未熔斷。經(jīng)上述分析推斷,引起導體熔斷的原因,并非起火后持續(xù)燃燒導致,通常此類情況的發(fā)生是由于接地故障或者相間短路造成。
經(jīng)對燒損件觀察,D28柜第8回路開關(guān)進線端導體及出線端導體均為銅編織線,查看其它柜體發(fā)現(xiàn),導體外部均套有透明軟管(圖3)。經(jīng)現(xiàn)場查驗臨柜情況,此透明軟管由于長時處于高溫環(huán)境運行,相關(guān)標識已腐蝕模糊,無從查證其功能特性及合格性,經(jīng)現(xiàn)場取樣進行了絕緣測試,發(fā)現(xiàn)其并不具備相應(yīng)的絕緣性能。
現(xiàn)場隨機取樣后,對其進行化驗分析,發(fā)現(xiàn)透明軟管主要成分為聚氯乙烯,是一種不穩(wěn)定的聚合物,在光、熱、機械力、氧及某些活性金屬離子存在時會發(fā)生分解,放出氯化氫,隨著氯化氫分解的數(shù)量增加,軟管會老化,由原來透明逐漸發(fā)黃,逐漸變薄、變脆,容易斷裂[3];同時,其介電性能與受熱情況有關(guān):當加熱使PVC分解釋放出氯化氫,氯離子的存在會導致其電絕緣性能明顯下降[4],因此此透明軟管通常不作為主回路導體絕緣通流使用。
與此同時,對相應(yīng)臨柜進行檢查,這種透明軟管均已發(fā)黃老化,且這種導體安裝在柜體中易緊貼金屬外殼,承受殼體內(nèi)凸出的金屬固定件的擠壓,呈明顯受力狀態(tài),這些情況都極易造成老化的軟管破裂。這種安裝方式不符合GB/T7251.1-2013《低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》第1部分總則中8.6.3條裸導體和絕緣導線的規(guī)定。
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,D28柜第8回路抽屜柜所帶負載為大容量空調(diào),時值夏季高溫,且長期處于較高負載運行,配電室風扇、空調(diào)等環(huán)控降溫設(shè)施配備不足,導體承受內(nèi)外雙重高溫,致使處于擠壓、受力狀態(tài)的導體外部包覆的透明軟管在高溫下加速老化、開裂,造成單相導體對地短路,弧光放電,產(chǎn)生高溫起火燃燒,由下向上蔓延,逐級引燃各出線回路,所有的導體包覆的透明軟管成為大火燃燒的助推器,導致D28整柜完全燒損。從圖4可以看出,熔斷點在導體與母線連接端、非導體與斷路器連接端,從多個臨柜驗證,此位置緊貼金屬外殼,且受力、擠壓嚴重,已出現(xiàn)不同程度的劃傷、破裂,短路風險極大。
柜內(nèi)溫度過高。高負荷運行,導體長時通流,而且柜體缺乏維護,導致柜體積灰嚴重,整體散熱不良,配電室無除濕、無空調(diào)降溫設(shè)施,開關(guān)本體及導線高溫運行,整體性能下降,壽命降低。
設(shè)備及線路老化。該配電室于2005年正式投運,截止目前連續(xù)運行時間近14年,因運行工況不具備停電運檢條件,連續(xù)長時間運行,核心部件未得到及時的保養(yǎng)、檢測、更換,加速設(shè)備及線路老化,使用壽命降低。
抽屜柜中進出線導體應(yīng)選用正規(guī)低壓電纜或者帶有絕緣熱縮管包覆的銅排,并按照相關(guān)國家標準進行安裝;配電室應(yīng)確保開啟設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng),以便于調(diào)取、查閱設(shè)備運行狀態(tài)。針對歷史數(shù)據(jù)做好統(tǒng)計分析,并對標實際運行數(shù)據(jù),及時發(fā)現(xiàn)異常并消除隱患。同時配電室應(yīng)加強送排風系統(tǒng)的管理,送排風功率及效能應(yīng)滿足正常運行需求;配電室內(nèi)的運行低壓柜應(yīng)定期進行質(zhì)量排查,尤其針對內(nèi)部開關(guān)、銅導線、插接件等核心部件,必要時進行更換[5]。
配電室所帶負載應(yīng)進行分級分類并逐一進行標識,對非常重要及重要負荷應(yīng)增加必要的保護裝置,制定針對性運檢計劃并落地實施;定期組織運維人員及配電室管理人員進行有效的技能培訓,比如配電室運維知識、突發(fā)異常緊急處理、安全防護等課題培訓,并定期開展應(yīng)急演練及實操考核,全方位提升人員技能水平和應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)變能力[6]。