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東區北二元驅高效開發做法淺析

2020-06-15 06:30:05張亞男
科教導刊·電子版 2020年4期

張亞男

摘 要 隨著聚合物驅規模的不斷擴大,二元復合驅已成為提高采收率的“殺手锏”,如何有效提高二、三類油藏二元驅見效率及見效幅度,以實現產量接替,已成為當前高效開發的關鍵。本文通過對東區北二元驅精細地質研究,深化認識,根據注聚以來的主要開發特點,找準潛力點,嚴抓關鍵環節,精細注聚管理,持續提升單元開發效果,為相似二類油藏的二元驅注采管理及開發提供參考。

關鍵詞 二元復合驅 關鍵環節 精細管理 高效開發

中圖分類號:TE357.4文獻標識碼:A

東區Ng3-4單元2008年7月東區北投入注聚,2010年1月轉第二段塞,同時開始注二元,為孤島油田第一個直接進行二元復合驅的單元,如今已取得增油倍數4.15的驕人成績。

1注聚方案進展情況

東區北二元復合驅位于孤島披覆背斜構造東翼,含油面積4.1km2,地質儲量1467?04t。

與一類注聚單元對比,東區注聚單元油藏條件差,主要表現為:儲層發育差,非均質性強,油稠,邊水比較活躍,Ng4各層普遍存在邊水等特點,主力油層平均效厚5.7米,滲透率變異系數在0.7左右,地下原油粘度在50~150mPa.s之間。單元油藏埋深1200-1320m,其中原油具有“三高一低”的特征,即高比重,高粘度,高飽和壓力,低凝固點。

東區北Ng3-4單元于2008年7月5日正式投入注聚。二元驅面積4.1km2,儲量1467?04t,孔隙體積為2635?04m3,方案設計注入井55口,受效油井84口。

截止到目前累計注入0.583PV,完成段塞尺寸設計的89.7%,已累計注入1200PV*ppm,完成方案設計的98.7%。過井網優化、注入濃度和注采強度差異化調整,保持東區北Ng3-4二元復合驅復雜井網、高粘油藏二元驅保持穩效開發。取得降水增油好效果,目前已提高采收率6.82%,累積增油100.1萬噸。

2東區北二元驅配套措施及效果

開展二元驅綜合治理工作,確保二元驅整體提效、穩效;優化注入參數,確保段塞質量;合理優化液量,促效、穩效;不斷實施極端井治理工作:針對低油壓易竄聚井實施調剖、調配相結合,針對高壓欠注井進行解堵、防砂等配套措施,針對高見聚井實施轉變流向、補孔改層等層間接替工作,針對低液未見效井進行綜合治理、提液引效。

2.1井網優化,平縱結合,打造立體注采井網

初期水井合注,油井分采井網,提高注采對應率;二元主體段塞階段優化局部井網、利用側鉆水平井完善Ng44井網促見效;抓住見效的有利時機,利用水平井完善井網,挖掘剩余油潛力;主體段塞末期層間接替,穩效長效。

2.2抓水質治理,保注入粘度達標

由于懸浮物和含油對聚合物粘度穩定性的影響。在注聚前期,配套工藝提升水質,污水改造前后水質指標得到了改進,保障了化學驅注入粘度。

2.3分井組差異化優化注采強度,加密井區均衡受效

通過井距與壓力梯度關系圖可以看出:井網越密,壓力梯度覆蓋范圍越大,見效早,聚合物容易突破,使油井見聚早。東區北二元復合驅加密井排見效早,見聚率高,見聚濃度也高;針對井距的不同,采取不同的采液強度;加密排井距小、易竄聚,適度控液、促長效,基礎排油井提液適當放大生產壓差,引效擴效;通過一系列措施治理后,見聚維持在較低的水平;見聚濃度由2012年的642mg/L逐年呈下降趨勢,目前見聚濃度273mg/L。

2.4抓注入參數,保段塞均勻推進

由于注入井的油藏條件以及干壓的影響,為保證聚合物的正常注入,需要適當調整注入井的配注量和聚合物注入濃度。根據井組孔隙體積進行井組配注,保證井組的注入量合理范圍;根據油壓、見聚等動態情況合理調整單井注入濃度,在注入過程中,跟蹤分析到單井,實行單井注入濃度、配注量在適當范圍內調整,以保證更好的注入。

2.5抓均衡驅替,保油井提質提效

對高見聚油井,實施補孔改層,轉換流場,挖掘層間剩余油。有效遏制竄聚現象,防止聚合物竄流,也保證聚合物段塞平穩有效推進。

對見效正常的井,要保持液量穩定。通過分析靜態上的儲層發育、連通情況、油層微構造、滲透率分布等以及動態注采對應情況、采液強度、累計水油比、地層能量等分析,對累計水油比低,水洗油少,剩余油比較富集,平均采液強度低僅5.3t/d/m,油水井間水流通道形成不好,注聚段塞推進較慢,油墻形成較慢,通過采取檢泵、防砂、酸化解堵、補充地層能量等措施手段,達到油井間采液強度平衡,見效井區增油效果顯著。

對低液量井,要加強放大生產壓差治理,引效促效。針對單元低液不見效井,在儲層精細研究的基礎上,強化完善單元注采系統,進行原因分析歸類,制定相應對策,有效治理低液井。通過分析認為出砂是造成東區Ng3-4單元低液井主要原因,根據不同原因采取不同的措施進行治理。對地層條件差的低液量油井采用混排、高壓地填;對聚合物堵塞造成液量下降的油井,采用聲波助排解堵;對井況惡化的實施大修恢復;對金屬防砂管堵塞造成的低液井,采用高壓旋轉水射流解堵;對油層打開程度不夠完善的低液井,采取補孔、復射孔,對泵效差的檢泵提液。通過工藝措施實施低液井治理16井次,措施后單井日液能力增加5.4t,單井日油能力增加7.9t,效果明顯,累增油1.532?04t。

3效果評價

3.1整體降水增油效果明顯

目前累增油98.6萬噸,采收率已提高6.72%,單元含水處于谷底,與數模預測保持一致。油井見效效果好,見效率高。目前單井無因次油量2.64,見效比較明顯。目前總見效井有93口,油井見效率98.5%,累積增油98.6萬噸,平均單井增油1.1088萬噸,已提高采收率6.72%。

3.2聚合物利用率高

通過油水井一系列工作后,油井見聚維持在較低的水平,整體見聚井10口,平均見聚濃度143mg/L,見聚率11.5%。

4認識與結論

要及時完善注聚前后井網,適時注采調整,改善平面、層間矛盾,是確保注聚增油的基礎;進行油藏再認識,動態再分析,動靜結合,是確保注聚增油的保障;精細注采調整,是確保注聚長效發展的關鍵。精細注采調整的過程化管理,宏觀調整與微觀調整相結合,主動調整和適時調整相結合,做好產液結構和注水結構的合理化調整,從而合理的利用地層能量和保持良好的油水關系。

參考文獻

[1] 陸先亮,束青林,曾祥平等.孤島油田精細地質研究[M].北京:石油工業出版社,2003.

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