韓軍亮,李建英,滕 波
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北唐山 063200)
首鋼京唐公司2 號板坯連鑄主要承擔(dān)品種鋼生產(chǎn)任務(wù),連鑄機(jī)關(guān)鍵設(shè)備均采用西門子MasterDrive 6SE70 系列變頻器驅(qū)動,經(jīng)多年使用其核心部件已經(jīng)進(jìn)入老化階段,變頻器故障率逐年升高,每年變頻器的維護(hù)成本高昂,且使用的西門子MasterDrive 系列6SE70 變頻器已停產(chǎn),備件也將于2020 年停止供貨,目前部分在線變頻器損壞后已無備件可換,只能將電機(jī)下電輥子作為自由輥,導(dǎo)致出坯輥道運行坯子能力減弱造成堵坯,扇形段拉矯機(jī)驅(qū)動力大受影響導(dǎo)致滯坯現(xiàn)象時有發(fā)生,嚴(yán)重影響連鑄正常生產(chǎn)。升級改造的目的:①進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代,保證備件供應(yīng),替換下的舊件可用于其他鑄機(jī),實現(xiàn)舊件循環(huán)利用,降低成本;②保障設(shè)備功能精度,從而滿足品種鋼生產(chǎn)需求,確保公司優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品指標(biāo)兌現(xiàn)。
2 號連鑄機(jī)傳動設(shè)備由公用部分傳動柜、1 流扇型段和拉矯傳動柜、1 流輥道傳動柜、2 流扇形段和拉矯傳動柜、2流輥道傳動柜等5 部分共計45 面135 臺變頻器組成,電機(jī)功率范圍4~90 kW。主要控制功能包括:大包轉(zhuǎn)臺傳動、中包車行走,結(jié)晶器在線調(diào)寬、引錠桿車行走、鏈傳動及卷揚、扇形段輥子驅(qū)動、切前切下輥道驅(qū)動,出坯區(qū)中間輥道驅(qū)動等。改造內(nèi)容包含以上全部變頻器共計135 臺,采用西門子最新產(chǎn)品SINAMICS S120 系列變頻器及其成套傳動柜。
西門子MasterDrive 變頻器停產(chǎn)后的替代產(chǎn)品為SINAMICS S120 變頻器,其通風(fēng)、散熱設(shè)計更加合理,運行穩(wěn)定性增強(qiáng),在國內(nèi)已有大量應(yīng)用。用戶直觀感受是S120 不同于以往一體式變頻器(MM4/6SE70),而是一款分體式產(chǎn)品,即控制單元、功率單元、參數(shù)存儲分體式設(shè)計。分體式的好處在于:CU不受功率單元發(fā)熱的影響,系統(tǒng)更加穩(wěn)定,在變頻故障情況下故障恢復(fù)更快捷;由于參數(shù)由CF 卡存儲,更換變頻器、更換控制單元等都不涉及參數(shù)的重新設(shè)定問題,可保證生產(chǎn)的連續(xù)性;各種不同的操作面板、多種語言的顯示功能及靈活的端子模塊滿足不同的需求,模塊化設(shè)計使維修維護(hù)更加便捷,并節(jié)約維護(hù)成本。
結(jié)合現(xiàn)場實際運行情況,新系統(tǒng)的帶載能力參照現(xiàn)有系統(tǒng)功率指標(biāo)選型。
選定的S120 變頻器采用AC-AC 書本型變頻器,控制單元CU310-2DP,附件包括:①24 V 直流穩(wěn)壓電源,在系統(tǒng)主電源斷開時仍然提供診斷功能;②存儲卡,更換模塊無需上傳、下載參數(shù);③SMC30,接受增量式編碼器信號;④BOP 操作面板,查詢、修改參數(shù)。具有高動態(tài)響應(yīng)能力的矢量控制,多種標(biāo)準(zhǔn)功能和診斷能力等,力矩上升時間大約5 ms,力矩波動小于2%,速度精度0.001%,速度上升時間20 ms。
SINAMICS S120 變頻調(diào)速柜具有應(yīng)對顛覆轉(zhuǎn)矩的過載能力。如果出現(xiàn)較大的浪涌負(fù)荷,在組態(tài)時就會將其考慮在內(nèi)。因此,在具有過載要求的變頻調(diào)速柜中,必須將相應(yīng)的基準(zhǔn)負(fù)載電流用作所需負(fù)荷的基礎(chǔ)。過載的標(biāo)準(zhǔn)是在過載發(fā)生前后,變頻調(diào)速柜以其基準(zhǔn)負(fù)載電流運行,負(fù)載的持續(xù)時間假定300 s。高過載的基準(zhǔn)負(fù)載電流IH允許150%的過載(60 s)或160%的過載(10 s),如圖1 所示。

圖1 過載曲線
根據(jù)新變頻器安裝尺寸,并考慮到EMC 電磁兼容性的問題,降低通信故障發(fā)生,設(shè)計將原來1 套傳動柜安裝4 臺變頻器改為3 臺,每個流增加7 套新傳動柜并配齊柜內(nèi)設(shè)備,分別為中間輥2 套、扇形段水平段加引錠桿車行走3 套、引錠桿卷揚及拖鏈1 套、結(jié)晶器調(diào)寬1 套,合計7 套柜;兩流共需要新增西門子原廠變頻柜52 套,其他變頻柜利舊。

圖2 動態(tài)響應(yīng)曲線
項目調(diào)試采用Starter V4.5 版本,調(diào)試主要包括對主回路上的刀熔開關(guān)、風(fēng)機(jī)斷路器輔點控制回路進(jìn)行檢查,并測試與變頻器的連鎖,增加自由功能塊,設(shè)置自定義故障參數(shù);對所有變頻器進(jìn)行電機(jī)空載優(yōu)化測試,帶編碼器監(jiān)測曲線,調(diào)整PID 控制精度在0.5%~1%之間。上述調(diào)試完成后,對所有變頻器進(jìn)行硬件配置,程序修改及DP 通信網(wǎng)線改造,設(shè)置變頻器與PLC 接口參數(shù),進(jìn)行單體遠(yuǎn)程控制調(diào)試。單體遠(yuǎn)程調(diào)試全部結(jié)束后,所有輥道進(jìn)行連鎖調(diào)試。扇形段部分需要進(jìn)行事故出坯模式測試。圖2 為變頻器動態(tài)響應(yīng)曲線:設(shè)定速度與實際速度跟隨趨勢。
(1)S120 經(jīng)過自檢、預(yù)充電等一系列步驟后,大約比6SE70系列變頻器晚5~6 s 的時間。現(xiàn)場可以觀察到輥道啟動慢的現(xiàn)象,這對輥道保持同步有影響。將變頻器進(jìn)線主接觸器由急停信號和故障信號共同控制,使變頻器的整流回路一直保持工作狀態(tài),跳過預(yù)充電過程,實現(xiàn)S120 和6SE70 變頻器的同步。
(2)S120 變頻器轉(zhuǎn)矩偏大,轉(zhuǎn)速和其他輥道相比較快。增加變頻器Droop 軟化功能,輸出力矩變大時,人為減小速度給定,起到平衡負(fù)載分配的作用。Droop 軟化功能由PLC 發(fā)送控制字r2090.12 激活,軟化功能如圖3 所示。

圖3 Droop 功能
(3)結(jié)晶器調(diào)寬系統(tǒng)實際測位置,由PLC 系統(tǒng)采用變頻器傳輸?shù)木幋a器脈沖值計算得出。改造過程中發(fā)現(xiàn)計算位置與實際位置不符,通過分析功能圖確定P418 編碼器脈沖分辨率直接影響編碼器的脈沖值,通過調(diào)整參數(shù)P418 的值,實現(xiàn)結(jié)晶器調(diào)寬系統(tǒng)的精確定位,正負(fù)誤差≤0.5%。
通過這次改造將之前容易發(fā)生故障的情況采取規(guī)避手段。
(1)改變柜內(nèi)布局減少散熱問題。連鑄機(jī)高拉速生產(chǎn)時,變頻器散熱量比較大,如果過于緊湊很不利于變頻器散熱,容易引起變頻器過熱導(dǎo)致故障停機(jī)。
(2)消除EMC 電磁兼容性問題。由于變頻器在運行時產(chǎn)生的電磁干擾比較大,變頻器控制方式采用PROFIBUS DP 網(wǎng)絡(luò)控制,以往生產(chǎn)中偶發(fā)通訊故障,為了降低發(fā)生此類事故發(fā)生率,本次改造嚴(yán)格參考西門子變頻器安裝間距不小于5 cm 的標(biāo)準(zhǔn),減少柜內(nèi)變頻器數(shù)量,盡量降低電磁干擾。
變頻器升級為S120 后已運行2 年時間,總體設(shè)備運行穩(wěn)定,改善了因備件不足造成的連鑄機(jī)功能精度缺失,減少了因傳動問題造成的斷澆、臥坯事故,降低了損失。2 號鑄機(jī)替換下來的6SE70 系列變頻器也為其它產(chǎn)線提供了充足的備件,保障了其它鑄機(jī)生產(chǎn)的穩(wěn)定運行,該項目達(dá)到了預(yù)期目的。