胡名陽,于翔,姚會茹,趙靜
(1. 大連深藍泵業(yè)股份有限公司,遼寧大連 116036;2. 大連市輕工業(yè)學校,遼寧大連 116036)
在20 世紀70 年代前,世界上的尿素生產(chǎn)大多采用水溶液全循環(huán)法工藝,合成壓力約為20 MPa,因高壓氨泵壓差大,基本上使用往復式泵。70 年代開發(fā)出CO2汽提和氨汽提工藝后,合成壓力降為14~15 MPa,氨泵壓差相應減小,在大型尿素裝置中,往復式和離心式高壓氨泵并存[1]。高壓氨泵作為合成氨裝置中的液氨進料泵,是關鍵設備,其運行是否穩(wěn)定、可靠,嚴重影響整個裝置的運轉,故要求高壓氨泵在運行過程中必須平穩(wěn)可靠、故障率低、故障檢測能力強、故障處理周期要短。離心泵則具備上述特點,相反往復泵故障頻率較高,故目前往復泵正逐漸被離心泵所取代[2]。
高壓離心泵作為高壓氨泵,由于壓差和流量均較大,導致其軸徑、轉速和介質壓力均較大,這就給軸端機械密封的設計造成了困難,高壓氨泵機械密封是典型的大軸徑高壓高速密封,其故障已經(jīng)成為離心式高壓氨泵在現(xiàn)場應用中的最主要的故障形式[3]。高壓氨泵機械密封已經(jīng)成為限制離心式高壓氨泵國產(chǎn)化應用的主要瓶頸,解決這一問題迫在眉睫。
某大型化肥企業(yè),使用某國產(chǎn)離心泵P102A/B作為尿素裝置中的液氨進料泵,配套采用國內某企業(yè)的雙端面機械密封,機封采用Plan 54 沖洗系統(tǒng)。該泵自2015 年上線運行至今,機械密封故障頻繁,經(jīng)多次改造后,從開始全部機封開車幾小時后即發(fā)生泄漏,到目前部分機封能維持3 個月左右的壽命,仍無法徹底解決機械密封的頻繁失效問題。……