周超
(中國五環工程有限公司,武漢 430223)
某公司煤制烯烴項目投產運行約14 月后,其凈化裝置變換工序的低壓蒸汽過熱器換熱管發生泄漏,對泄漏管兩端封焊堵管后繼續使用,在后續運行的16 個月內又先后泄漏4 次,均進行了堵管,總共堵管39 支。 隨后該設備報廢更換一臺新設備(采用原設計),投運20 個月內,又泄漏3 次堵管188 支。頻繁的泄漏嚴重地影響了裝置的正常運行。
換熱器參數見表1。

表1 換熱器基本參數Table 1 Basic parameters for the heat exchanger
為確定換熱管的泄漏位置,將報廢的換熱器的殼程筒體切割下來,殼程筒體切割下之后的管束整體情況見圖1。目視檢查管束,發現分程隔板附近一根換熱管,靠近管板側可見明顯裂口,疑似爆管,裂口形貌見圖2a,可能為早期因泄漏而堵過的換熱管編號為1#。
從管程進行水壓試驗。當水壓升至8 MPa 時,發現管束多處有水直接噴出來,噴水位置主要集中于低壓蒸汽入口附近靠近底部鞍座側。將最外側的兩支噴水管,編號為2#,3#。
在噴水區域進行割管,將1#,2#,3#管割下,并在該區域增加割取換熱管約10 支,外觀檢查,肉眼發現一支管有兩條明顯裂紋(見圖2c),另一支管上有一個明顯孔洞(見圖2e),將其分別編號為4#,5#。
將1#,2#,3#,4#,5#管送實驗室進行失效分析。
對1#,2#,3#管壁厚測量,結果如表 2 所示,正常位置處厚度基本為原始壁厚,破裂處的厚度數值超過 1.8 mm,說明未發生明顯的均勻腐蝕減薄,泄漏并非因整體均勻腐蝕減薄所致。