李玨明, 李紅全, 沈洪流, 李志剛, 謬德明
(1.蕪湖新興鑄管有限責任公司煉鐵部, 安徽 蕪湖 241000;2.成都市明德冶金技術服務有限責任公司, 四川 成都 610023)
目前因環保管控的要求,鋼鐵行業高爐停爐的方式都是帶煤氣停爐,焦炭置換法停爐工藝就是一種帶煤氣停爐的新工藝方式,主要通過用焦炭置換風口帶以上的料柱進行停爐,使高爐停爐后在扒爐(熱扒)過程利用焦炭輕、流動性好的特點,讓其自動流出爐外,同時還能少打水,保護高爐耐材的壽命,并且扒出的焦炭不含雜質可以不用篩分繼續使用,經效明顯。但是該工藝在行業內沒有成熟經驗,蕪湖新興鑄管煉鐵部經過工藝攻關后,在其1 280 m3高爐2019 年11 月中修時成功應用此工藝。
焦炭置換法核心就是必須將停爐后風口帶以上料柱都置換成焦炭,在停爐過程后期的停爐料由于缺少礦層的過渡,會發生爆震的風險。高爐爆震的原因:水氣化快速膨脹造成的爆炸。
1)水流過大,在接觸炙熱爐料、爐體時,液態水體積急劇膨脹,極易引起爆炸。因為1 kg 的液態水體積是0.001 m3,在標態情況下,溫度升高至100 ℃氣化后,體積膨脹至1.244 m3,體積膨脹1 244 倍。正常焦炭的燃燒溫度在450~650 ℃之間,在降料面鼓風情況下,料柱煤氣阻力小,氣體通過的速度更快,料柱內等溫線上移,焦炭表面溫度更高,因此,如果水流直接與炙熱的焦炭接觸,段時間內會大量氣化,造成體積膨脹,引起爆炸。
2)水煤氣反應強化爆炸效果。液態水或者水蒸氣與炙熱的焦炭接觸時,會發生水煤氣反應。

這個過程中,如果液態水與焦炭發生水煤氣反應,體積膨脹倍數是水氣化體積的兩倍,即使是氣態的水蒸氣與焦炭發生反應,體積膨脹也要增加一倍。而焦炭吸水性強,大量焦炭填充爐內,加上停爐過程中打水,必然會造成爆震性可能性加大,因此如何降低爆震的可能性是成功使用新工藝的基礎。
1)控制合理的頂溫水平。頂溫過高,液態水進入爐內體積膨脹的體積越大,在爐喉區域極易造成爆震;頂溫過低,液態水氣化效果不好,水蒸氣有向下分布接觸炙熱焦炭的可能,引起水煤氣反應。料線越淺,頂溫的水平應控制的范圍高一些,水汽能夠及時排除,不與焦炭接觸;料線越深,頂溫水平控制的范圍應低一些,保持合理的低溫控制區。實際上,由于料線越深,氣流速度越快,很難控制后期的頂溫,這也是深料線時打水強度較大的原因。為此制定頂溫控制水平在200~350 ℃,料線越深,頂溫按下限控制,提前打水控制。
2)打水霧化和控制打水量。1g 一滴的水的比表面積是4.86 cm2/g。高爐打水霧化能夠將液態水霧化至250 μm 左右,即將1g 水打散成490 000 個小水珠,表面積增加至3 840 cm2,增加790 倍,能夠快速吸收熱量,降低頂溫。因此停爐前安裝了新型的霧化打水噴淋頭,在爐喉位置成8 個方向,均勻布置,并安裝了流量表,同時按照根據爐頂四個方向的爐頂測溫,確定打水量和打水方向。
3)氮氣使用。利用無料鐘爐頂裝配的氣密箱氮氣冷卻系統,全開氮氣,提高爐頂氮氣量,減少煤氣中的含氧量。
4)制定停爐安全警戒點。當混合煤氣中含ρ(H2)>6%或 ρ(O2)>2%、煤氣成分曲線 CO2數值出現明顯拐點、控制風量仍然出現爐頂壓力劇烈波動、頻繁爆震必須立刻停爐。
5)優化停爐料,控制爐溫。針對焦炭置換法的特點,核算兩段停爐料,一為蓋面焦,總量焦炭375 t,作為風口以上料柱的填充層;另一為負荷料,焦比選擇551 kg,主要因焦炭置換法的特點,料柱因大量使用焦炭,造成阻力小,過高的爐溫會產生大量煤氣流竄行,造成形成局部氣流,因此爐溫按照0.5~0.6%控制,見表1。同時為防止出現不可控因素,預休風時,盡可能降低料線。

表1 停爐料
停爐作業前,高爐進行了一次預休風,下完停爐料后,高爐休風對探尺進行了加長,對打水裝置進行了安裝,并對漏水的風口進行了更換,后于17:56 分復風,復風前料線4.8m,復風后風量恢復到1 000 m3/min,初始,頂溫和頂壓上升較快,減風后頂溫打水控制住,逐步加風到2 000 m3/min,維持一個半小時左右,后根據頂溫情況逐步減風,到23:30 分左右,因煤氣在線監測系統中的H2含量上升到6%,23:56 分切煤氣休風,停爐料線12.2 m,停爐用時6 h,未發生爆震及管道氣流等現象,停爐后料面到爐身下部(爐身高爐14.750 m),焦炭完全填充風口以上爐腰、爐腹和下部,具體操作見表2,停爐記錄表。
此次停爐爐溫控制較低,但從實際高爐停爐操作看效果較好。停爐前預休風最后一爐爐溫0.48%,停爐作業過程末期爐溫0.26%,未出現以前負荷較輕爐溫上行造成停爐過程中煤氣流波動,爐溫見表3,停爐前后爐溫表。
1)因焦炭填充了風口以上料柱,扒爐工期提前一天。見圖1,焦炭自流。

圖1 焦炭自流

表2 停爐記錄表

表3 預休風和停爐爐溫表 %
2)扒出的焦炭約200 余t,不用篩分直接轉入高爐使用。
3)整個工藝負荷料焦比比以往停爐降低100 kg/t,節省焦炭約24 t。
1)焦炭置換法停爐,特別要注意爐溫的控制,因料柱阻力小,容易形成局部氣流,爐溫控制以停爐前0.5%,實際0.4%左右較為適宜。另外降料線過程中,軟熔帶下移,焦炭層溫度如果過高,噴到大量打水落下,會形成氣化反應,造成體積膨脹,引起爆炸。
2)停爐操作,一定要注意打水量,以頂溫控制住為主,頂溫一旦下行,就可以停止打水,避免大量水流入焦炭。
3)嚴格執行含 ρ(H2)>6%或 ρ(O2)>2%的控制標準,在焦炭置換法一旦計算焦炭層接近風口,不能看頂溫和頂壓操作,立刻可轉為停爐作業。