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茶堿鈉鹽甲基化的連續生產工藝研究

2020-06-08 04:12:34郭少卿謝麗莎
化工設計通訊 2020年5期

郭少卿,韓 峰,謝麗莎

(石藥集團新諾威制藥股份有限公司,河北石家莊 051430)

咖啡因是一種重要的黃嘌呤類化合物,具有中樞神經興奮作用,廣泛的應用于食品、藥品等行業??Х纫虻暮铣晒に囍饕怯芍虚g體茶堿鈉鹽進行甲基化制備而成。目前,工業上多數使用的甲基化方法(后文中簡稱“原工藝”)主要有以下步驟:向甲基化反應罐中加入備好的茶鈉料液,用硫酸調pH為8~10,之后流加硫酸二甲酯和離子膜液堿,使反應液保持pH為在8~10,保溫30min。保溫結束后,升溫使物料溶解,將料液打入結晶罐,降溫結晶。

原工藝存在諸多不足:由于甲基化反應罐體較大,易造成物料混合局部不均勻,造成硫酸二甲酯消耗量較大。硫酸二甲酯屬高毒類有機化合物,原工藝不能有效實現人機分離。

近年來,各學者和企業致力于提升甲基化反應收率的研究[1],主要從改變反應體系及使用綠色環保的碳酸二甲酯代替硫酸二甲酯進行反應這兩個方面進行研究。單彬等[2]在系統中添加了相轉移催化劑芐基三乙基氯化銨,能夠使反應收率提高至95%,但增加相轉移催化劑對后續的除雜以及成品原料藥中雜質的控制造成了影響。胡彥汝[3]使用新的甲基化劑碳酸二甲酯替代硫酸二甲酯,可將收率提高至97.84%,但實驗過程中需加入乳化劑和催化劑等,后續需將增加的乳化劑、催化劑除去,增加了后續的處理工藝,并且其催化劑及乳化劑的殘留會對產品質量造成影響,故其工業化難度大。

以上文獻中的報道均為間歇式反應,雖然報道收率不低,但由于批次間差異大,自動化水平低,勞動強度高,隨著大工業逐漸向自動化連續化的時代邁進,茶堿鈉鹽甲基化生產也需要開發一種高效、安全的甲基化工藝,以彌補現有工藝不足。

1 實驗

1)實驗原料:茶堿鈉鹽,硫酸二甲酯,液堿等。

2)實驗設備:茶堿鈉鹽溶解罐、高效混合器、結晶罐、固液分離器、干燥器等。

2 實驗步驟

1)首先將茶堿鈉鹽固體加水,配置成固體含量18%的茶堿鈉鹽料液;

2)將茶堿鈉鹽料液與一定量的硫酸二甲酯同步注入連續混合反應器內,通過調節流速,控制反應溫度,使兩種原料在高效混合器中得到充分的融合及高效快速的反應;

3)過程中同時用液堿調節pH,使pH穩定在8~10,兩者經反應后流出高效混合器,得到咖啡因溶液;

4)步驟3)中得到的咖啡因溶液進入結晶罐冷卻結晶,降溫至20℃,固液分離,干燥,得到咖啡因。

3 流程圖

工藝流程見圖1。

圖1 工藝流程

4 實驗數據及分析

實驗中原料硫酸二甲酯和茶堿鈉鹽的摩爾比以及兩種原料加入高效混合器的速度是對反應混合程度以及反應收率影響較大的兩個主要因素。通過實驗,對兩者進行了分析。

1)硫酸二甲酯與茶鈉的摩爾比對反應收率的影響

硫酸二甲酯與茶鈉反應,使得茶鈉發生甲基化生成咖啡因,若硫酸二甲酯的用量較低則反應不完全,收率低,若硫酸二甲酯的用量較高則造成原料的浪費,增加成本。

表1 硫酸二甲酯與茶鈉的摩爾比對反應收率的影響

如表1所示,隨著硫酸二甲酯的增多,收率呈現先升高后降低的趨勢,當硫酸二甲酯∶茶鈉=1.3∶1時收率最高。

2)茶鈉與硫酸二甲酯的流速比對反應收率的影響

茶鈉與硫酸二甲酯共同加入高效混合器中,兩者的流速比決定了反應體系的pH變化,流速比大則pH高,流速比小則pH偏低,對液堿的用量及反應體系pH的穩定有很大的影響,從而影響反應的收率。

如表2所示,茶鈉與硫酸二甲酯的流速比為13∶1時,收率最高。

表2 茶鈉與硫酸二甲酯的流速比對反應收率的影響

3)高效混合器中的混合時間對反應的影響

茶鈉料液和硫酸二甲酯在高效混合器中的混合時間對反應的影響很大。當茶鈉料液和硫酸二甲酯流速高時,在混合器中相互接觸和反應的時間縮短,管道溫度明顯降低,反應不完全,茶鈉殘留不合格,收率低;反之,隨著茶鈉料液、硫酸二甲酯流速的降低,兩者在高效混合器中接觸和反應的時間延長,反應完全,茶鈉殘留合格。

如表3所示,當混合時間大于60min時能夠保證反應完全,茶鈉殘留合格。

表3 高效混合器中的混合時間

綜上所述,茶堿鈉鹽甲基化的最優工藝為:13%的茶堿鈉鹽料液與硫酸二甲酯以1∶1.3的物料配比,同步加入高效混合器中,保持流速比13∶1,保證60min以上混合時間,并同時用30%氫氧化鈉溶液調節pH至8~10??刂品磻獪囟葹?0℃。流出物料進入結晶罐冷卻結晶。當溫度降至20℃以下,進行固液分離,之后干燥得到粗品咖啡因。

5 結論

使用高效混合器進行甲化的連續化實驗,能夠實現反應物料間的高效混合,降低了硫酸二甲酯用量,節約反應時間,且實現自動化、連續化生產。獲得的有益效果如下:

1)達到減少原料用量的目標

每批可減少原料茶堿鈉鹽及硫酸二甲酯用量40%左右。

2)新工藝咖啡因平均收率明顯提高

新工藝咖啡因粗品收率可達到98%以上,原工藝收率僅為80%。

3)節省人力

實現了連續化、自動化生產,有效實現了人機分離。由原來的間歇式罐式反應器需要人員手動控制按鈕以及閥門變為連續自動化生產。新工藝的人工需求只有現行工藝的20%,對人工的需求大大降低。所有物料的加入均為自動化配料進入,減少了人工的手動操作。新工藝所選用設備密閉性更好,避免了反應原料向四周逸散,杜絕了VOCs排放,實現了具有高效、安全、環保、收率更高等優點。

4)提高產品質量

產品質量均一,消除了批間差異。本發明沒有增加新的原材料或輔料,不會對后續工藝及產品質量造成影響。

使用高效混合器實現對茶堿鈉鹽甲基化連續化的反應,能夠給咖啡因生產過程的其他工序帶來啟示,并可通過運用其他連續化設備實現咖啡因生產全過程的自動和連續化。

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