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航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)排故測(cè)試技術(shù)

2020-06-06 06:56:04董英萃
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī)故障

董英萃

(大連科技學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院,遼寧 大連 116052)

0 引言

當(dāng)代航空事業(yè)快速發(fā)展,航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)作為飛機(jī)動(dòng)力源,航空動(dòng)力技術(shù)已經(jīng)成為衡量一個(gè)國(guó)家科技實(shí)力重要標(biāo)識(shí)之一[1]。航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的熱力學(xué)系統(tǒng),工作條件相對(duì)復(fù)雜,其研究領(lǐng)域涉及流體力學(xué)、電子技術(shù)和工程材料學(xué)等,包含了科技工業(yè)多個(gè)領(lǐng)域,因此,有關(guān)航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)是具有必要性的[2]。發(fā)動(dòng)過(guò)程是航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)首個(gè)階段,安全可靠啟動(dòng)是飛機(jī)正常起飛的基礎(chǔ),該過(guò)程十分復(fù)雜,故障率高,尤其在惡劣氣候條件下,航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)安全性大大降低,因此,對(duì)航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)排故測(cè)試研究是具有現(xiàn)實(shí)意義的[3]。由于航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)可測(cè)量參數(shù)少,根據(jù)有限的可測(cè)參數(shù)及時(shí)判斷加力供油系統(tǒng)故障現(xiàn)象,采用傳統(tǒng)測(cè)試技術(shù)具有一定難度。此外,航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)故障的發(fā)生往往是由于系統(tǒng)運(yùn)行困難、氣動(dòng)超溫、轉(zhuǎn)速懸掛等原因引起的,使用傳統(tǒng)的基于專家經(jīng)驗(yàn)排故測(cè)試技術(shù)已經(jīng)無(wú)法滿足實(shí)際測(cè)試需求。為了實(shí)現(xiàn)排故過(guò)程從無(wú)序到有序的高效轉(zhuǎn)變,在排故初期,提出了航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)排故測(cè)試技術(shù),使航天航空領(lǐng)域可以開(kāi)展更多工程實(shí)用價(jià)值研究。

1 航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)工作原理

航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)主要是由燃油壓力泵、主泵、加力調(diào)節(jié)器、燃油分布器、加力內(nèi)外涵道噴嘴和發(fā)動(dòng)機(jī)噴嘴等組成[4]。航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)構(gòu)成如1所示。

圖1 航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)

燃油壓力泵主要用來(lái)提高供油系統(tǒng)的燃油壓力;主泵負(fù)責(zé)將定量燃油提供給主燃燒室;加力泵負(fù)責(zé)給航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)提供一定燃油;加力調(diào)節(jié)器主要是通過(guò)改變加力燃油量,調(diào)節(jié)加力調(diào)節(jié)器工作狀態(tài),并與其他接口接通,控制加力區(qū),為燃油分布器提供燃油總管所需分級(jí)指令;加力分布器是根據(jù)加力泵出口的燃油,控制壓力大小,并將加力泵供給的燃油自動(dòng)分配給各個(gè)區(qū)噴嘴,通過(guò)加力內(nèi)外涵道,預(yù)先將總管填充燃油,以此保證加力分布器工作更加平穩(wěn)[5]。

航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)采用模擬電子與液壓機(jī)械相結(jié)合的方式,使用液壓模式,向加力燃燒室提供燃油,并自動(dòng)調(diào)節(jié)供油量,以此保證加力燃燒室穩(wěn)定工作[6]。加力供油系統(tǒng)核心部分是加力調(diào)節(jié)器,調(diào)節(jié)器根據(jù)油門(mén)桿位置,將燃油輸送到加力分布器之中,并將燃油分配到5個(gè)輸油管之中[7]。通過(guò)噴口自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,自動(dòng)調(diào)節(jié)尾噴口直徑,以此保證燃燒室內(nèi)氣壓恒定,使加力分布器接通發(fā)動(dòng)機(jī)后能穩(wěn)定工作[8]。航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)是閉環(huán)控制系統(tǒng),其核心組件為噴口調(diào)節(jié)器,通過(guò)控制加力接通的電氣系統(tǒng),可保證燃油穩(wěn)定傳輸,而電子調(diào)節(jié)器負(fù)責(zé)控制加力燃油系統(tǒng)時(shí)序,以此滿足時(shí)控點(diǎn)火系統(tǒng)能夠及時(shí)點(diǎn)火[9]。

加力供油系統(tǒng)控制原理如圖2所示。

圖2 加力供油系統(tǒng)控制原理

加力供油系統(tǒng)采用全權(quán)數(shù)字電子發(fā)動(dòng)機(jī)操縱機(jī)構(gòu),能夠根據(jù)油門(mén)桿旋轉(zhuǎn)角度、系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)、航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀態(tài)以及工作狀態(tài)等參數(shù),向加力供油系統(tǒng)與噴口控制裝置內(nèi)輸入加力燃油計(jì)量活門(mén)位置指令[10]。同時(shí),通過(guò)高速占空比電磁閥改變電液轉(zhuǎn)換,以此控制計(jì)量活門(mén)內(nèi)腔壓力大小,保證活門(mén)能夠向預(yù)期位置穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)。通過(guò)改變加力燃燒室內(nèi)供油油量,與計(jì)量活門(mén)機(jī)械連接的傳感器進(jìn)行指令交互傳輸。根據(jù)數(shù)字電子控制器計(jì)量活門(mén)當(dāng)前位置,可形成計(jì)量活門(mén)位置閉環(huán)控制系統(tǒng),由此完成航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)工作[11]。

2 航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)排故測(cè)試技術(shù)

2.1 加力供油系統(tǒng)計(jì)量活門(mén)擺動(dòng)排故測(cè)試

航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)在工作初期,加力燃油控制正常,噴口控制裝置供油壓力和加力噴水反壓較為穩(wěn)定,然而工作一段時(shí)間之后,出現(xiàn)了加力外涵供油異常波動(dòng)現(xiàn)象,在此期間,未進(jìn)行任何與加力供油相關(guān)的元器件調(diào)整[12]。根據(jù)加力供油系統(tǒng)總流量需求,在油門(mén)桿位置無(wú)明顯變化時(shí),計(jì)量活門(mén)位置存在異常波動(dòng)情況[13]。空比電磁閥輸入信號(hào)出現(xiàn)了周期性擺動(dòng)情況,出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因是加力外涵供油流量不足。針對(duì)加力供油系統(tǒng)計(jì)量活門(mén)出現(xiàn)的異常擺動(dòng)故障,列出故障樹(shù),如圖3所示。

根據(jù)故障原因分析結(jié)果,對(duì)加力供油系統(tǒng)計(jì)量活門(mén)擺動(dòng)異常情況進(jìn)行故障排查,故障排查依據(jù)如下所示:

1)PID控制器參數(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng),其與多臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)直接匹配,并在該過(guò)程中未出現(xiàn)任何控制問(wèn)題,及時(shí)調(diào)整PID控制器參數(shù),說(shuō)明不是控制參數(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)引起的故障,此時(shí)控制參數(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)故障未排除;

2)更換電液轉(zhuǎn)換元件,其中一件為正常使用,另一件為新件,不是由于電液轉(zhuǎn)換元件引起的故障,因此,兩種情況下電液轉(zhuǎn)換元件故障未消除;

3)計(jì)量活門(mén)組件靈活、加工尺寸滿足要求,不是計(jì)量活門(mén)組件摩擦力出現(xiàn)異常,此時(shí)計(jì)量活門(mén)組件摩擦力異常故障未排除;

4)檢查動(dòng)力表面存在的軸向劃痕,更換無(wú)障礙線性可變差動(dòng)變壓器計(jì)量活門(mén)組件后,檢查孔底部存在的金屬堆積物。使用線性可變差動(dòng)變壓器裝配在一個(gè)功能完全正常的產(chǎn)品,故障重復(fù)出現(xiàn)。故障原因定位,線性可變差動(dòng)變壓器動(dòng)子和靜子存在摩擦力異常現(xiàn)象,此時(shí)線性可變差動(dòng)變壓器摩擦力異常故障排除。

通過(guò)故障原因分析,確認(rèn)線性可變差動(dòng)變壓器摩擦力異常。線性可變差動(dòng)變壓器結(jié)構(gòu)示意圖如圖4所示。

圖4 線性可變差動(dòng)變壓器結(jié)構(gòu)示意圖

線性可變差動(dòng)變壓器是由兩個(gè)基本元件組成的,分別是靜止線圈組件和可移動(dòng)電樞。線性可變差動(dòng)變壓器所產(chǎn)生的與核心位移直接成比例形式全部輸出,并與初級(jí)線圈間隔對(duì)稱。非基礎(chǔ)磁性核心運(yùn)動(dòng)能夠改變每個(gè)線圈互感,以此確定線圈感應(yīng)電壓。

使用F150型號(hào)的內(nèi)窺鏡具有8 mm探頭和200 W高清像素,其噴口控制裝置配裝線性可變差動(dòng)變壓器靜子組件內(nèi)孔,通過(guò)內(nèi)窺鏡檢查發(fā)現(xiàn),線性可變差動(dòng)變壓器底部存在金屬堆積物,此時(shí)需要確定加力外涵供油周期。當(dāng)計(jì)量活門(mén)位置出現(xiàn)偏移時(shí),計(jì)量活門(mén)給定位置也發(fā)生改變,此時(shí)控制器開(kāi)始進(jìn)行調(diào)節(jié)。然而,由于線性可變差動(dòng)變壓器動(dòng)子鐵芯與內(nèi)孔存在一定磨損,造成計(jì)量活門(mén)運(yùn)作過(guò)程中摩擦力偏大,正常配置的控制器PID參數(shù)無(wú)法配合占空比電磁閥高效運(yùn)作,導(dǎo)致靜差逐步增大。累計(jì)控制量能夠克服摩擦力,直到反饋值回到既定值附近位置,不斷往復(fù),使加力外涵油壓出現(xiàn)變化,促使計(jì)量活門(mén)出現(xiàn)周期性擺動(dòng)。

當(dāng)計(jì)量活門(mén)出現(xiàn)周期性擺動(dòng)時(shí),由于線性可變差動(dòng)變壓器部分公差超出預(yù)期設(shè)計(jì)的指標(biāo),使得動(dòng)子鐵芯和靜子之間出現(xiàn)明顯金屬毛刺,嚴(yán)重影響了計(jì)量活門(mén)組件運(yùn)行效率。由于動(dòng)子組件連接桿相對(duì)較長(zhǎng),需使用螺紋焊接形式固定連接桿和移動(dòng)桿,并當(dāng)變壓器出現(xiàn)異常運(yùn)作形式時(shí),動(dòng)子鐵芯和靜子內(nèi)孔中心軸線之間形成小于90°的夾角,導(dǎo)致動(dòng)子組件未能滿足內(nèi)部自由靈活使用的要求,由此完成加力供油系統(tǒng)計(jì)量活門(mén)擺動(dòng)排故測(cè)試。

2.2 加力供油系統(tǒng)啟動(dòng)點(diǎn)火排故測(cè)試

加力啟動(dòng)供油裝置是由啟動(dòng)裝置和供油裝置兩部分組成的,核心工作點(diǎn)為啟動(dòng)點(diǎn)噴嘴和工作噴嘴。其中啟動(dòng)點(diǎn)噴嘴是由燃油泵啟動(dòng)活門(mén)控制的,在啟動(dòng)10 s后就會(huì)立刻啟動(dòng)點(diǎn)火噴嘴,形成啟動(dòng)火焰,并持續(xù)噴火30 s;工作噴嘴是由燃油泵主要供油系統(tǒng)提供的,在啟動(dòng)15 s后就會(huì)立刻對(duì)電磁活門(mén)進(jìn)行斷電處理,此時(shí)回油活門(mén)呈現(xiàn)全開(kāi)狀態(tài)。當(dāng)最小流量活門(mén)進(jìn)入工作噴嘴時(shí),該噴嘴噴入燃燒室后打火,航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)便可開(kāi)始工作,并產(chǎn)生工作功率。

加力啟動(dòng)供油裝置具體故障情況如表1所示。

如表1所示,航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)升溫在啟動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)滯后現(xiàn)象,故障時(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)溫度上升初始點(diǎn)與正常溫度點(diǎn)存在一定滯后時(shí)差。航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)溫度上升,表示主燃燒室已經(jīng)被點(diǎn)燃,渦輪開(kāi)始正常工作,此時(shí)渦輪后排氣溫度上升滯后,說(shuō)明主燃油供給也產(chǎn)生了滯后。如果主燃油滯后太多,說(shuō)明系統(tǒng)錯(cuò)過(guò)了最佳點(diǎn)火時(shí)間,因此,根據(jù)表1所示故障現(xiàn)象,分析加力啟動(dòng)供油裝置啟動(dòng)原理:

表1 加力啟動(dòng)供油裝置具體故障情況

在啟動(dòng)過(guò)程中,航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)噴嘴供油發(fā)生滯后,導(dǎo)致點(diǎn)火不及時(shí)現(xiàn)象發(fā)生。燃油泵中與之相關(guān)的主要因素有:供油系統(tǒng)供油量偏小;回油活門(mén)不靈活。局部分解燃油泵,測(cè)量回油活門(mén)流量,依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)規(guī)定,燃油泵在實(shí)驗(yàn)平臺(tái)下獲取的數(shù)據(jù)是靜態(tài)數(shù)據(jù)。整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程是在穩(wěn)定狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)的,而航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)是在實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)的,以此分析故障泵參數(shù)是否與航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際動(dòng)態(tài)過(guò)程。

在加力啟動(dòng)供油裝置啟動(dòng)過(guò)程中損失的壓力大小,計(jì)算公式如式(1)所示:

GT=ΔG1+ΔG2+ΔG3+ΔG4+ΔG5

(1)

公式(1)中:ΔG1表示燃燒管道中阻力和閥門(mén)誤差所形成的總壓力損失;ΔG2表示流量調(diào)節(jié)器計(jì)量閥上的壓力損失;ΔG3表示活門(mén)上的壓力損失;ΔG4表示反閥上壓力損失;ΔG5表示燃燒室壓力損失。

在已知航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)過(guò)程壓力損失情況下,關(guān)閉回油活門(mén),獲取航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)工作噴嘴燃油流量,并將此壓力值代入燃油泵之中進(jìn)行仿真分析,模擬關(guān)閉電磁活門(mén)時(shí)的油泵出口壓力,壓力仿真曲線如圖5所示。

圖5 關(guān)閉電磁活門(mén)油泵出口壓力仿真曲線

在電磁活門(mén)啟動(dòng)前5 s內(nèi),油泵出口壓力保持不變,始終為19.5 P;當(dāng)時(shí)間為5.0~8.4 s時(shí),油泵出口壓力大小由19.5 P降到4.5 P;當(dāng)時(shí)間為8.4 s時(shí),油泵出口壓力大小又恢復(fù)為19.5 P。

圖6所示為關(guān)閉電磁活門(mén)油泵出口壓力實(shí)際曲線。

由圖6可知,在電磁活門(mén)啟動(dòng)前4.4 s內(nèi),油泵出口壓力變化較小,大約為16 P;當(dāng)時(shí)間為4.4~5.1 s時(shí),油泵出口壓力大小由16 P降到9.5 P;當(dāng)時(shí)間為5.1~7.3 s時(shí),油泵出口壓力大小由9.5 P升到15.5 P;當(dāng)時(shí)間超過(guò)7.3 s時(shí),油泵出口壓力大小又恢復(fù)為16 P。

仿真曲線與實(shí)際曲線存在一定差異,表現(xiàn)在電磁活門(mén)斷電后,回油時(shí)間較短,主要是系統(tǒng)中沒(méi)有受到摩擦力,不會(huì)對(duì)結(jié)果造成任何影響,由此可以判定仿真分析與實(shí)際工作狀態(tài),以此模擬故障情況。通過(guò)在燃油泵回油活門(mén)彈簧下增加調(diào)整墊的方式,能夠加大活門(mén)的預(yù)壓力,因此,排除加力供油系統(tǒng)啟動(dòng)點(diǎn)火故障。

3 試驗(yàn)驗(yàn)證及分析

為驗(yàn)證模擬分析航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)排故測(cè)試技術(shù)研究的準(zhǔn)確性,采用MAX197 DIP28數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)測(cè)試不同故障情況下航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)信號(hào),各個(gè)信號(hào)采集頻率為25 kHz,加力供油系統(tǒng)傳感器放置于發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)蓋處。各個(gè)傳感器參數(shù)設(shè)置如表2所示。

表2 設(shè)備參數(shù)設(shè)置

3.1 故障規(guī)則界面選擇

在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,專家系統(tǒng)是人機(jī)交互重要組成部分,工作人員可通過(guò)人機(jī)界面定位航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)故障。

1)數(shù)據(jù)庫(kù)連接:基于VC6.0微軟基礎(chǔ)類庫(kù)設(shè)計(jì),使用ADO接口調(diào)用動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)鏈,以此訪問(wèn)后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù);

2)在訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)后,關(guān)閉數(shù)據(jù)庫(kù),釋放初始化動(dòng)態(tài)鏈,在微軟基礎(chǔ)類庫(kù)應(yīng)用程序中,用CoInitialize函數(shù)初始化動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù),并創(chuàng)建UDL 數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)源文件,以此對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)屬性進(jìn)行測(cè)試分析。當(dāng)數(shù)據(jù)庫(kù)連接成功后,專家系統(tǒng)選擇界面,一旦成功登錄系統(tǒng),工作人員選擇對(duì)故障數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行查詢與管理。

3.2 實(shí)測(cè)振動(dòng)速度信號(hào)

采用origin軟件描述實(shí)測(cè)振動(dòng)速度信號(hào)和受到外界環(huán)境干擾影響信號(hào),如圖7所示。

圖7 振動(dòng)速度信號(hào)

由圖7可知,當(dāng)曲軸轉(zhuǎn)角為-150°、20°時(shí),振動(dòng)速度達(dá)到高峰值,分別為120 m/s、110 m/s;當(dāng)曲軸轉(zhuǎn)角為-80°、120°時(shí),振動(dòng)速度達(dá)到低峰值,分別為-80 m/s、-90 m/s。實(shí)際測(cè)量信號(hào)在0 m/s附近波動(dòng),并不存在低頻波動(dòng)。而受到外界環(huán)境干擾測(cè)量信號(hào)存在低頻波動(dòng),對(duì)于振動(dòng)速度測(cè)量具有較大影響。

3.3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

根據(jù)上述內(nèi)容,分別采用傳統(tǒng)測(cè)試技術(shù)和所研究測(cè)試技術(shù)對(duì)計(jì)量活門(mén)擺動(dòng)排故測(cè)試和啟動(dòng)點(diǎn)火排故測(cè)試精準(zhǔn)度進(jìn)行對(duì)比分析。

3.3.1 計(jì)量活門(mén)擺動(dòng)排故測(cè)試

分別采用兩種測(cè)試技術(shù)對(duì)計(jì)量活門(mén)擺動(dòng)排故測(cè)試精準(zhǔn)度展開(kāi)分析,結(jié)果如表3所示。

表3 兩種測(cè)試技術(shù)對(duì)計(jì)量活門(mén)擺動(dòng)排故測(cè)試精準(zhǔn)度分析

由表3可知:采用所研究測(cè)試技術(shù)在實(shí)驗(yàn)次數(shù)為2次時(shí),測(cè)試精準(zhǔn)度達(dá)到最高為0.981 5,在實(shí)驗(yàn)次數(shù)為5次時(shí),測(cè)試精準(zhǔn)度達(dá)到最低為0.978 2;采用傳統(tǒng)測(cè)試技術(shù)在實(shí)驗(yàn)次數(shù)為2次時(shí),測(cè)試精準(zhǔn)度達(dá)到最高為0.633 7,在實(shí)驗(yàn)次數(shù)為4次時(shí),測(cè)試精準(zhǔn)度達(dá)到最低為0.587 4。由此可知,所研究測(cè)試技術(shù)對(duì)計(jì)量活門(mén)擺動(dòng)排故測(cè)試精準(zhǔn)度較高。

3.3.2 啟動(dòng)點(diǎn)火排故測(cè)試

分別采用兩種測(cè)試技術(shù)對(duì)啟動(dòng)點(diǎn)火排故測(cè)試精準(zhǔn)度展開(kāi)分析,結(jié)果如表4所示。

表4 兩種測(cè)試技術(shù)對(duì)啟動(dòng)點(diǎn)火排故測(cè)試精準(zhǔn)度分析

由表4可知:采用所研究測(cè)試技術(shù)在實(shí)驗(yàn)次數(shù)為4次時(shí),測(cè)試精準(zhǔn)度達(dá)到最高為0.961 5,在實(shí)驗(yàn)次數(shù)為3次時(shí),測(cè)試精準(zhǔn)度達(dá)到最低為0.951 2;采用傳統(tǒng)測(cè)試技術(shù)在實(shí)驗(yàn)次數(shù)為1次時(shí),測(cè)試精準(zhǔn)度達(dá)到最高為0.558 2,在實(shí)驗(yàn)次數(shù)為4次時(shí),測(cè)試精準(zhǔn)度達(dá)到最低為0.321 8。由此可知,所研究測(cè)試技術(shù)對(duì)啟動(dòng)點(diǎn)火排故測(cè)試精準(zhǔn)度較高。

4 結(jié)束語(yǔ)

航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)的啟動(dòng)是一種較為復(fù)雜的氣動(dòng)熱力學(xué)過(guò)程,使用起動(dòng)部件可以模擬不同環(huán)境下系統(tǒng)起動(dòng)過(guò)程中轉(zhuǎn)速、溫度和壓力隨加力供油的非線性動(dòng)態(tài)變化關(guān)系,通過(guò)對(duì)部件故障分析,結(jié)合系統(tǒng)故障真實(shí)數(shù)據(jù),分析總結(jié)航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)故障測(cè)試技術(shù)。根據(jù)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)故障模式的分析,從中提取用于故障測(cè)試的特征參數(shù),根據(jù)航空工程使用測(cè)試邏輯,并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。由實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果可知,該技術(shù)測(cè)試精準(zhǔn)度較高,實(shí)現(xiàn)了航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)加力供油系統(tǒng)排故測(cè)試中的邏輯準(zhǔn)則通過(guò)對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)相關(guān)分析獲得,未來(lái)需要更多真實(shí)數(shù)據(jù)對(duì)已提出的故障測(cè)試邏輯進(jìn)行驗(yàn)證和補(bǔ)充,使測(cè)試邏輯更加貼近實(shí)際內(nèi)容,測(cè)試結(jié)果更加可靠。

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