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某型交流發(fā)電機整流管損壞故障分析

2020-06-03 17:23:29王嘯苑振宇羅雁
科技視界 2020年13期

王嘯 苑振宇 羅雁

摘 要交流發(fā)電機是組合傳動發(fā)電機中的重要部件,為三級式無刷交流發(fā)電機,主要提供三相交流電能。在飛機上使用過程中,同臺產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)整流管損壞的故障現(xiàn)象。針對此類現(xiàn)象,本文從故障狀況、整流管失效分析、定位故障、原因分析和故障排除五大方面進行闡述。

關(guān)鍵詞電壓;交流發(fā)電機;勵磁機繞組;整流管

1 故障狀況

某型組合傳動發(fā)電機在飛機上使用過程中出現(xiàn)過壓保護故障,產(chǎn)品返回后裝配到試驗臺上進行了性能檢測,當(dāng)組合傳動發(fā)電機輸入轉(zhuǎn)速在5000轉(zhuǎn)/分鐘,接通供電開關(guān)時,系統(tǒng)瞬時進行保護,故障重現(xiàn)。根據(jù)故障情況分析,確定故障定位在交流發(fā)電機部分。經(jīng)分解交流發(fā)電機,取出轉(zhuǎn)子,檢查轉(zhuǎn)子和線圈未見異常;測量保護電阻,阻值合格;對6件整流管分別進行性能檢查,發(fā)現(xiàn)其中1件整流管被擊穿失效。經(jīng)更換轉(zhuǎn)子部件完成修復(fù)后,重新裝機使用,但再次出現(xiàn)過壓保護故障,產(chǎn)品返回后經(jīng)檢查故障又再現(xiàn),與上次故障點一致,為1件整流管被擊穿失效所致,但是2件整流管的件號、安裝部位和生產(chǎn)年代均不同。

2 整流管失效分析

2.1 外部檢查

利用顯微鏡進行外部目檢,典型形貌見圖1。封裝體上的字符清晰可見,未見明顯異常形貌。

2.2 電特性分析

利用晶體管圖示儀測試電特性參數(shù)和引腳間的I-V特性。結(jié)果顯示,陽極-陰極短路。

2.3 X射線檢查

利用X光透視系統(tǒng)進行檢查。典型結(jié)果見圖2。芯片位置有連接陽極引腳和陰極引腳的異常陰影形貌。

2.4 粒子碰撞噪聲檢查(PIND)

依據(jù)GJB548B-2005方法2020.1進行粒子碰撞噪聲檢測,結(jié)果顯示:除背景噪聲均外無任何其余噪聲,為合格,內(nèi)部無可移動的多余物。

2.5 開封、內(nèi)部檢查

采用機械方法進行開封。典型結(jié)果見圖3。芯片周邊有軟膠包裹,用化學(xué)方法去除軟膠后可見結(jié)邊緣和焊料邊緣有燒毀形成的熔坑,熔坑邊緣有熔融物。芯片未見開裂、機械破損形貌。

2.6 結(jié)論

通過以上檢查并結(jié)合產(chǎn)品的使用時間進行判斷,為陽極、陰極之間引入異常電壓擊穿芯片,隨后形成大電流再次燒毀,最終導(dǎo)致失效。

3 定位故障

針對同一臺交流發(fā)電機連續(xù)出現(xiàn)兩起整流管擊穿失效故障,故將故障定位在交流發(fā)電機定子部分,分析應(yīng)為定子部分工作異常,對轉(zhuǎn)子上的整流管產(chǎn)生了破壞,對此制定了詳細的試驗驗證和分解檢查方案。

(1)目視檢查定子外觀,漆層顏色正常,定子內(nèi)部沒有多余物,也沒有零組件損壞。

(2)檢測定子繞組線圈阻值,如表1,均符合要求。

(3)檢查交流發(fā)電機各繞組的冷態(tài)絕緣電阻均大于20 MΩ,合格。

(4)用示波器檢查各繞組匝間短路情況,波形正常,無短路。

(5)將該故障交流發(fā)電機定子串裝到已試驗合格的交流發(fā)電機上進行試驗驗證,采取連續(xù)工作兩個小時,停機半個小時后再繼續(xù)工作兩個小時,一共試驗10小時,按此方法進行兩次,試驗中重復(fù)通過沖擊負載、加減速及復(fù)合試驗等項目進行測試。經(jīng)過兩輪試驗驗證,未發(fā)現(xiàn)問題,整流管失效故障沒有重現(xiàn)。

(6)更換原故障交流發(fā)電機轉(zhuǎn)子上擊穿失效的整流管,修復(fù)轉(zhuǎn)子,并將該轉(zhuǎn)子裝回到原定子中,對該交流發(fā)電機重復(fù)以上試驗項目進行驗證,同樣未發(fā)現(xiàn)整流管擊穿的問題,整流擊穿故障未能在試驗臺上復(fù)現(xiàn)。

(7)由于試驗驗證未復(fù)現(xiàn)故障,故將主發(fā)定子組件、勵磁機定子組件從定子機殼內(nèi)拆下,并進行檢查,分解過程中發(fā)現(xiàn)勵磁機定子組件有輕微松動,安裝固定與殼體貼合不緊等異常情況,存在誘發(fā)整流管故障的影響因素。

4 原因分析

當(dāng)交流發(fā)電機在旋轉(zhuǎn)工作時,固定在轉(zhuǎn)子上的永磁發(fā)電機的永久磁鋼跟轉(zhuǎn)子一起以12000r/min的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),它產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)磁場在永磁發(fā)電機的定子上感應(yīng)出三相交流電。永磁機輸出的三相交流電提供給控制器。控制器輸出矩形電壓脈沖波給勵磁繞組,在勵磁機的氣隙中產(chǎn)生磁場,控制器通過脈寬調(diào)節(jié)方式對該輸出電壓矩形脈沖波進行調(diào)制,控制勵磁繞組中的平均電流的大小,使交流發(fā)電機的輸出電壓在允許的范圍內(nèi)變化。固定在轉(zhuǎn)子上的勵磁機電樞繞組隨著轉(zhuǎn)子一起旋轉(zhuǎn),在勵磁繞組產(chǎn)生的磁場作用下感應(yīng)出三相交流電,該三相交流電通過三相全波旋轉(zhuǎn)整流器組件(由6個整流管組成)整流成直流后供給主發(fā)電機的勵磁繞組,這樣就會主發(fā)電機的主氣隙中產(chǎn)生磁場,定子繞組感應(yīng)產(chǎn)生三相交流電壓。

根據(jù)感應(yīng)電動勢原理,轉(zhuǎn)子勵磁機電樞繞組感應(yīng)出的最大電動勢為E=nBSω,式中n是線圈匝數(shù),B是磁感應(yīng)強度,S是線圈所圍的面積,ω是線圈轉(zhuǎn)動的角速度。由于電樞繞組阻值固定,故感應(yīng)電流大小取決于感應(yīng)電動勢。

通過檢查結(jié)果、整流管失效分析結(jié)論,以及結(jié)合產(chǎn)品工作原理分析,確定故障原因應(yīng)是由于勵磁機定子組件與殼體不能緊密貼合,使其在較大振動環(huán)境下會產(chǎn)生局部位移,引起勵磁磁場感應(yīng)強度和角速度發(fā)生變化、不正常,從而使勵磁機電樞上感應(yīng)的電流不均勻,出現(xiàn)異常變化,使整流管受到較長時間的不穩(wěn)定電流沖擊,異常電壓促使6件整流管中最薄弱的1件失效,不能正常工作,造成勵磁電流過大,控制器保護,出現(xiàn)不發(fā)電故障。

5 故障排除

經(jīng)過以上檢查與分析,最終確定故障部件為交流發(fā)電機定子內(nèi)部的勵磁機定子組件。由于勵磁機定子組件為無法修復(fù)部件,故對其定子進行了更換,然后對重新裝配合格的產(chǎn)品進行試驗,故障現(xiàn)象未重現(xiàn),輸出電壓符合要求,工作穩(wěn)定,其他技術(shù)性能參數(shù)也符合要求,而且裝機使用情況良好。因此,可以確定故障得以排除。

6 結(jié)論

本文針對“交流發(fā)電機整流管損壞”故障進行了剖析、闡述和分析,從中也總結(jié)出排除故障的一些經(jīng)驗,希望能夠借此為讀者在以后的產(chǎn)品修理中起到幫助作用。

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