雷宇,賈增強,王海峰,劉琳
中國石油長慶油田蘇里格南作業分公司(陜西 西安 710018)
常規帶壓更換井口裝置技術主要有液壓式堵塞器帶壓換閥技術、冷凍暫堵技術等[1]。冷凍暫堵技術具有作業周期短、封固效果好、作業風險低、自然升溫解堵便利等優勢。加拿大SNUBCO 公司研發出冷凍暫堵技術后,已成熟地在加拿大、美國等地應用。自2008年國內首次在罐31井應用冷凍暫堵技術以來[2],四川油田、新疆油田、長慶油田相繼應用此項技術。
冷凍暫堵技術可進行套管環空和油管內暫時封堵,能進行井口更換和維護等操作(圖1)。該技術是在表層套管周圍安裝冷凍盒并在冷凍盒內加入冷凍劑,然后通過液壓注入系統將封堵劑注入待封堵的井筒空間內,采用冷凍介質在套管外圍持續降溫并保持溫度在-70 ℃至-45 ℃,由外層套管逐漸向油管內冷凍直至暫堵劑與套管、油管緊密結合,形成冰凍橋塞密封環空和油管內徑,封隔井內壓力,從而實現暫閉井筒、隔離井內高壓,達到更換井口控制裝置的目的。

圖1 冷凍暫堵工藝示意圖
1)該技術適用于-35 ℃至-50 ℃環境條件,可以通過溫度傳導同時暫堵多級套管環空和油管內部。
2)暫堵成功后,持續向冷凍盒內加入冷凍劑,可保持穩定溫度場,暫堵橋塞性質穩定,安全系數高。
3)解堵方便。冷凍盒拆除后可通過自然升溫或人工加熱解堵。
4)暫堵壓力高。最大工作壓力70 MPa,反向試壓時要求至少為關井井口壓力的1.5倍。
5)井口壓力越高、空間尺寸越大,冷凍暫堵橋塞長度設計要求越高[3]。
1)整套設備全部安裝在一個6.1 m(20 英尺)的標準集裝箱內(圖2)。

圖2 冷凍設備示意圖
2)注入系統的注入壓力為51.7 MPa。
3)配備有雙注入系統,一用一備。
4)整體式增壓系統使注入系統可以在低壓下工作。
5)閥門、管匯最大工作壓力為70 MPa。
1.4.1 冷凍劑選擇
現場應用選擇干冰作為冷凍劑。干冰是固態的二氧化碳,是利用干冰從固態升華到氣態的一個物理變化過程。為達到冷凍管柱的效果,需配合低冰點液相物質甲醇進行熱傳導。由表1 可知,干冰在升華過程中,在常壓下氣化時可使周圍溫度降到-78 ℃左右。甲醇的相態穩定,始終以液態形式傳遞熱量,當部分干冰升華消耗后,可以持續添加干冰至液相甲醇中,達到持續冷凍的效果。

表1 冷凍劑物性參數
1.4.2 暫堵劑選擇
實驗效果顯示,選擇蒙脫石為主要成分的膨潤土作為暫堵劑,蒙脫石的化學成分為(Al2,Mg3)-Si4O10OH2·nH2O。它具有增稠性、觸變性、懸浮穩定性、高溫穩定性、耐水性及化學穩定性,是油氣田生產中廣泛應用的一種暫堵材料[4]。暫堵劑的配比對封堵效果起重要作用,按照水土比1:1、1:2、2:1、2:3進行4 組實驗,通過冷凍、取出、解凍,觀察物性,當水土比為1:2 時,混漿相對較稠,冷凍后表面結冰,解凍后靜置仍保持黏稠狀態,因此選取1:2 為暫堵劑配比。
1.4.3 暫堵劑用量
計算暫堵劑的用量,需充分計算油管空間封固體積、油套環空封固體積及采氣樹閥門通道附加體積。此外還需要考慮清洗井內管串所需量,因此注入量一般為計算容積的1.5~2.0倍。

式中:V1為油管封堵體積,L;V2為油套環空封堵體積,L;V3為采氣樹及閥門通道附加體積,L。
1.4.4 冷凍橋塞長度計算
根據前期室內研究,得出冷凍橋塞最短安全長度經驗公式[5]

式中:Lmin為最短安全長度,m;Di為封堵管柱內徑,mm;Psi為管柱內的壓力,MPa。
1.4.5 冷凍橋塞承壓試驗
冷凍橋塞的承壓能力直接影響施工安全,為了直觀掌握冷凍橋塞承壓能力,特別進行了實地試驗。選用Φ273 mm 表層套管、Φ177.8 mm 技術套管、Φ73 mm 油管的管柱結構進行實驗,使用60 cm高冷凍盒形成有效冷凍橋塞長度57 cm,冷凍12 h對油套環空及油管內形成的暫堵橋塞反向試壓50 MPa,觀察30 min無壓降。
1.4.6 冷凍時間
利用ANSYS數值模擬軟件進行瞬態熱分析,經過參數修正,得出經驗公式:冷凍時間=最大管徑×1.5+1.5-2,單位為h。
根據公式得出Φ177.8 mm 套管冷凍時間不得小于12.5 h;Φ73 mm油管冷凍時間不得小于6.5 h。
1.4.7 冷凍前后鋼材性能
上海寶鋼研究院(技術中心)出具的檢驗報告顯示:冷凍后管材的沖擊性能值與冷凍前沖擊性能值相差不大,且冷凍后管材的沖擊值仍超過規定值,如圖3所示??梢缘贸鼋Y論:冷凍暫堵后不會對鋼材性能造成影響。

圖3 管材性能檢驗結果
陜5X 井是靖邊氣田西區的一口預探井。該井于1992 年5 月完井,1992 年7 月至11 月開展酸化1次、壓裂1 次、試氣2 層的井下作業,在山西組兩段砂巖儲層獲無阻流量8.642 8×104m3(下古儲層試氣僅見氣顯示,日產水42.66 L,打水泥塞封堵)。自1992年完井以來,該井曾于1998年、2007年開展過測試作業。氣井當前油壓23 MPa,套壓23 MPa。
2018 年1 月,發現該井1 號閥門閥桿處有輕微漏氣聲。該井油管1號主閥存在內漏及輕微外漏情況,2、3 號主控閥門均存在內漏問題。該井泄漏閥門可完全打開,閥門型號為KQ600,閥門本體情況較完好,但閥桿處密封件因老化及銹蝕等原因而發生漏氣,且該閥門無注脂孔,無法通過注脂來改善漏氣狀況。
井場周邊農田密布,有多戶農牧民居住,采用常規壓井措施處理存在作業周期長、作業液體量大、放空作業難度大等問題。
通過反復討論后,制定陜5X井冷凍暫堵施工設計,決定利用冷凍暫堵技術先封堵Φ273 mm表層套管和Φ177.8 mm 技術套管之間的環空,再封堵Φ177.8 mm 技術套管和Φ73 mm 油管之間的環空后,泄掉圈閉壓力,更換采氣樹1、2、3號主閥。
2018年9月6日至10日,完成了井口開挖工作,作業面充分暴露。經現場確認,Φ273 mm表層套管和Φ177.8 mm 技術套管之間的環空存在進入通道,無需進行帶壓鉆孔作業。向Φ273 mm 表層套管與Φ177.8 mm技術套管之間環空注入清水6 L,液位達到觀察口。靜置24 h,此環空液位未降低,確認不需要對此環空注入暫堵劑封堵,準備工作完成。
9月11日18:00,在井口表套外安裝60 cm高冷凍盒,使用干冰作為冷凍劑,配合甲醇進行熱力傳導,確保充分起到制冷及傳熱作用。預冷凍2 h后,干冰與甲醇混合物使表套與氣套、氣套至油管、油管內部形成一個低溫場,預冷凍作業順利完成。
9月11日20:00,由高壓泵將攪拌均勻的膨潤土暫堵劑緩慢擠入油套環空,暫堵劑在冷凍部位掛壁、聚結,形成封堵橋塞,經井口觀察套管壓力穩定。過程中累計注入暫堵劑80 L。9月12日10:00,倒換流程,將注劑管線接到9 號測試閘門下游對油管進行注劑。此過程向油管內注入暫堵劑20 L。
9 月12 日12:00,在完成油管內注暫堵劑后,開始冷凍候凝。候凝期間,繼續向冷凍盒內添加干冰,保證冷凍溫度持續低于-50 ℃,保證封堵塞凝固良好。
9月13日14點,在環空冷凍40 h、油管冷凍24 h后,正式啟動主閥更換作業。對油管內冷凍橋塞反向試壓28 MPa,觀察15 min 壓降0.5 MPa,泄掉冷凍橋塞上部壓力觀察15 min,壓力不上升,確認暫堵成功,開始進行1 號閥更換作業。在舊閥總成被吊離后,作業人員迅速在7 min內將1號主閥安裝到位。
隨后對油套環空內冷凍橋塞反向試壓28 MPa,觀察15 min 壓降為0,泄掉冷凍橋塞上部壓力觀察15 min,壓力不上升,確認暫堵成功。立即對2、3號主閥進行了拆除搶裝,于17點完成了2、3號主控閥門更換(圖4)。

圖4 主閥更換現場
閥門更換完成后利用冷凍暫堵設備對更換好的新閥門連接處試壓28 MPa,觀察15 min,閥門連接處無外漏,試壓合格,恢復井口(表2)。

表2 試壓記錄
1)通過陜5X 井冷凍暫堵更換井口主閥作業實踐,證實該工藝是一項高效的封堵高壓流體、快速更換井口主閥的工藝措施。
2)冷凍暫堵技術無需壓井、不產生大量作業液體、作業設備少、占地面積小,較堵塞器作業或壓井作業更安全、環保、高效。
3)蘇南區塊內目前有近50口邊遠探井,部分老井井口壓力高、完井時間較長,井口普遍存在閥門密封件老化問題,下步將繼續對邊遠探井進行排查,確保邊遠老探井安全,筑牢安全生產防線。